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球磨和立辊磨的高炉矿渣粉磨效能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用间歇试验球磨、闭路球磨和试验立磨三种粉磨系统对高炉矿渣的粉磨效能进行了研究。结果表明:对于前二种粉磨系统,粉磨产量的相对变化与粉磨细度之间有相近的关系规律,而立磨则有所不同。当粉磨细度在200m^2/kg~300m^2/kg,随着粉磨细度的提高,立磨产量下降最快,当粉磨比表面积大于400m^2/kg时,随着粉磨细度的提高,立磨产量下降速度最小。随着粉磨细度的提高,立磨的节能优势将更加显著。闭路球磨系统即便是采用高效选粉机,对于制备600m^2/kg以上比表面积的矿渣微粉,在技术上是不适宜的。 相似文献
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长江葛洲坝水泥厂一号棒球磨(φ2.4×13米),于1975年3月投入生产。该磨一仓装直径60—76毫米,长2.65米碳素结构钢钢棒18吨。由于钢棒的冲击,使进料衬套与中空轴周边12只 AIM24×50双头螺栓有的断裂,有的中空轴端面螺孔丝扣滑牙,导致进料衬套与中空轴端面贴合不严而外串8毫米之多,引起衬套与中空轴之间混凝土松落,料浆大量从磨内沿其缝隙串流至磨头,这对中空轴内壁既产生严重的磨损,又使料浆串入磨机主轴承,至使轴承内润滑油很快乳化变质,影响磨机的正常运 相似文献
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自古以来,生产水泥首先要把原料粉磨,再烧结,再粉磨。由于需要两次粉磨,基建投资增大自不待言,耗电量也是个沉重的包袱。能不能把第一道粉磨工序砍掉呢?能!苏联《水泥》1987年第4期详细介绍这方面的研究工作,现摘译如下: 基辅工学院经过研究,并在工厂进行工业性试验,原则上确定了用破碎后的石灰石和玄武岩不经粉磨作为生料进行煅烧的可能性。 相似文献
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针对生产过程中生石灰吸潮的情况进行球磨分析,并介绍了如何根据不同产品的不同要求更准确地管理好生石灰,有效地利用好生石灰。 相似文献
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《河南建材》2016,(5)
按照《水泥单位产品能源消耗限额(GB 16780-2012)》要求:现有水泥企业生料工序电耗要求≤22 kWh/t,新建水泥企业生料工序电耗要求≤18.5 kWh/t。同时《水泥行业准入条件(2014年本)》中明确提出:2015年底前,环境敏感区域内的现有企业应通过整改达到"水泥单位产品能耗先进值(可比熟料综合电耗≤56 kWh/t、生料工序电耗≤16 kWh/t)",其他地区内的现有企业应通过整改达到"新建水泥企业水泥单位产品能耗准入值(可比熟料综合电耗≤60kWh/t、生料工序电耗≤18.5 kWh/t)"。河南省太阳石集团水泥有限公司为节能降耗、满足政策要求,拟将生料烘干中卸磨改为辊压机终粉磨生产工艺。本人有幸参与了本项目工艺设计,文章主要介绍本项目技改设计过程。 相似文献
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漳州建筑瓷厂在国家“七五”重点技改工程中,选用了唐山轻工机械厂出产的目前国产吨位最大的15吨QM3000×5000、工作转速为13转/分的球磨机。从设备投入使用看,球磨效率并不高,球磨时间长达40小时(要求球磨细度满足泥浆通过万孔筛余≤1%工艺条件),引起泥浆供应不足,生产失去平衡;同时耗电量高,成本增加,影响了经济效益。 相似文献
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