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引言 1982年以来,武钢初轧厂节能工作取得了一定成效,但1986年以后初轧能耗便出现徘徊。1989年,初轧工序能耗比冶金部规定的特级初轧工序能耗(≤45公斤标煤/吨坯)仍高出8.37公斤标煤/吨坯。初轧厂近年能耗情况见表1。要进一步降低初轧能耗,必须设法降低占初轧工序能耗约78%的均热炉的燃耗。本文将从钢锭入炉温度、均热炉结构、均热炉操作和能源管理四个方面阐述均热炉各种节能方法。一、提高钢锭入炉温度根据计算,钢锭开坯时的热焓只有浇注时热焓的60.5%。提高钢锭入炉温度以利用钢锭本身热焓是降低均热炉燃耗的有效途 相似文献
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轧钢生产中加热温度对工序能耗有重要影响。在检测和统计轧钢工序能耗的基础上,对不同加热温度下的吨钢燃耗、吨钢电耗和吨钢烧损做了分析统计,并计算了不同加热温度下的工序能耗。轧制设备、产品质量和电力供应允许的情况下,降低钢坯加热温度可以降低轧钢工序能耗。 相似文献
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一、7~10号炉均热仪表现状均热炉在初轧工序中用以加热钢锭,起炼钢与初轧机之间的枢纽作用,是能耗大户。1990年我厂烧钢量达开工以来最高纪录,年产量为268.3万吨。燃耗为1.018GJ/t锭,占初轧工序能耗的78%,比鞍钢二初轧均热炉燃耗高30%,为日本均热炉七十年代水平。 7~10号均热炉位于红锭进厂最优装炉 相似文献
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1 天铁烧结工序能耗的现状“七五”期间天津铁厂产烧结矿7.93Mt,固体燃耗下降到59kg/t,工序能耗下降到82kg标煤/t,与“六五”期间相比较,产量提高56.1%,固体燃耗下降37.9%,工序能耗下 相似文献
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本文介绍了我国烧结能耗的现状,并将固体燃耗,点火燃耗及电耗这三项总能耗与日本新日铁等国外先进水平进行了比较。文章还就固体燃耗、点火燃耗、电耗、蒸汽、压汽、水的消耗,及管理等几个方面分析了我国能耗高的原因,并对照国外的先进措施(厚料层、加白灰、提高点火效率、余热回收等)提出了我们的努力方向。在分析我国烧结节能潜力的基础上,定出了我国到本世纪末的烧结工序能耗指标(重点企业为85公斤标煤/吨、中小企业为75公斤标煤/吨)。 相似文献
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无缝钢管生产的工序能耗中主要由燃耗和电耗组成。关于如何降低燃耗已有许多论述,这里不再赘述,本文着重讨论影响电耗因素及计算电耗方法。钢铁企业中一般轧钢(板、型、线材等)占整个企业电耗的10.8%,钢管占2.1%,而钢管所占轧制产品的比例(重量)一般在 相似文献