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一、问题的提出近年来,随着高炉冶炼强化程度的提高,炉缸炉底侵蚀问题重新引起了高炉工作者的重视,不少高炉炉役后期炉缸冷却壁的水温差大大超过了安全限度,有的甚至酿成了恶性事故。在武钢,虽然采用了冷却能力强的水冷炭砖炉底,延长了炉缸炉底寿命,但在近两年,几座高炉仍相继出现了炉缸局部冷却壁水温差突然升高现象。为了使水温差高的炉缸恢复正常,实现高炉安全长寿高产稳产, 相似文献
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对酒钢2号高炉炉缸维护实践进行了总结.针对处于炉役中期的2号高炉炉缸2段29号冷却壁水温差反复异常升高的状况,通过采取多种有效护炉措施,稳定了该冷却壁水温差,并较好地处理了高炉强化生产与炉缸安全之间的矛盾. 相似文献
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针对马钢1号2500m^3高炉2号铁口区域炉缸冷却壁水温差出现异常升高现象,采取了“以炉缸侵蚀模型为预警参数,以不定期开、堵风口为主要手段,加强铁口维护保持稳定的泥包并配合铁口压入含钛精粉炮泥进行局部修复”的护炉制度,逐步将炉缸水温差降至正常范围,保证了高炉最大限度地发挥产能,达到了护炉保产的目标。 相似文献
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通过对首钢4号高炉炉缸水温差升高处理经验的分析,阐述了末期高炉生产中炉缸维护中应注意的事项,以期达到既护炉,保证炉缸安全,又高效生产的目的. 相似文献
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介绍了首钢5号高炉炉役末期炉缸二层水温差升高的情况,总结了高炉炉役末期顺稳降焦的生产实践,指出合理的操作方针和操作制度,良好的操作管理是高炉炉股末期安全,稳产和降焦比根本途径。 相似文献
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近十来年,我国在炉缸砌筑碳砖的高炉大中修时普遍发现了炉缸碳砖出现环形沟缝的破损现象,见表1.炉缸碳砖环形沟缝的产生是造成炉缸冷却水温差升高和波动的主要原因,尤其在高炉末期,它直接影响和威胁着高炉炉缸寿命.以下就炉缸碳 相似文献
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目前梅钢1号、3号高炉一代炉龄均已迭8a与10a多,长期的高强度冶炼,使得炉缸工作不堪重负,根据理论计算,1号高炉在残铁口位置的陶瓷杯厚度只刺8mm了,炉缸二、三段冷却壁的水温差频频上升,严重的影响了正常的高炉生产。为了延长高炉一代寿命,近来在1号高炉使用了炉缸热流强度自动监测系统。文章主要介绍了炉缸热流强度自动监测系统的功能、作用以及使用的效果,最终是为了保护炉缸少受侵蚀,延长高炉的一代寿命。 相似文献
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迁钢1号高炉炉缸水温差异常的处理 总被引:1,自引:0,他引:1
迁钢1号高炉在炉缸二、三段水温差和热流强度急剧升高后,通过采取控制强度,提高冷却水压力、加钛球护炉、控制炉前出铁、改善煤气初始分布等措施,把水温差降到合理的范围内,实现了高炉的长期顺稳生产。 相似文献
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江新钢铁总厂300m~3高炉1988年5月开炉,到1990年10月高炉炉缸二层光面冷却壁结垢严重,各联冷却壁进出水温差平均为8.68℃,最高点达到12℃、大大超过了小于3℃的温差要求。1990年10月16日~22日对该高炉炉缸冷却壁进行了不停产酸洗处理。 相似文献
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本文简单叙述了近年来我国高炉使用钒钛铁矿护炉及柳钢使用钒钛铁矿高炉的破损调查情况。在烧结配料中加入4~8%的钒钛铁矿,高炉炉缸冷却壁水温差可以明显降低且稳定。柳钢高炉破损调查证实,使用钒钛铁矿后,炉缸环壁有明显的钛化物,从而起保护作用。 相似文献
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近年来随着高炉冶炼的强化以及炉缸侵蚀的不均匀性,炉缸的局部区域往往出现了冷却壁水温差升高的现象,特别是在一代炉龄末期更为明显,严重威胁着高炉安全生产。因此维护好炉缸炉底仍然不可忽视。武钢3号高炉(1513m~3)1977年6月8日进入第二代。1983年4月1日第一次中修后投产,两年来冶炼强度高于其它高炉。1984年9月间发现炉缸水温差相继升高,按照以往的办法采取了堵风口和维持较高炉温等措施,使水温差一度下降,但冶炼强度也受到一定影响。故迫切需要采取更好的护炉措施,以保证当年生产任务的完成和不打乱整个公司的 相似文献