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以低成本高性能为目标,在Q345B基础上设计了一种新型Cr-B系NM400耐磨钢成分,并研究了轧制工艺、热处理工艺对试验钢组织性能的影响,最后对产品进行耐磨性试验.研究结果表明:新型低成本Cr-B系NM400钢的成分设计合理,轧制工艺在再结晶区采用较低轧制速度、较大压下量,未再结晶区采用1 s-1以上的轧制速度,热处理... 相似文献
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用中试炼钢、轧制及热处理工艺,研制开发了以NM400为代表的工程机械用高强度耐磨钢.该产品具有优秀的耐磨性、良好的低温韧性和焊接性能. 相似文献
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试验用NM360钢(/%:0.17C,0.38Si,1.28Mn,0.014P,0.005S,0.23Cr,0.14Mo,0.02Ti,0.04Al)30mm厚板的生产工艺流程为90t EAF-LF-VD-180mm×1330mm坯连铸-轧制30mm板-950℃淬火,350℃回火。利用Gleeble-3500热模拟试验机研究了耐磨钢NM360在900~1200℃,应变速率为0.1、1、10s-1下的变形行为,确定了NM360耐磨钢的热变形方程,建立了热加工图。结果表明,利用Zener-Hollomon参数可很好描述NM360钢热压缩变形时的流变特性,计算的动态再结晶激活能为305kJ/mol。随着温度升高以及应变速率降低,能量耗散效率逐渐升高;在1100℃,应变速率为0.1s-1时,变形能量耗散效率达到最大值0.34。该耐磨钢在1070~1170℃,应变速率0.1~0.5s-1时,具有较好的变形能力。通过优化工艺的生产结果表明,180mm铸坯(1200±20)℃加热,(1050±10)℃开轧,(950±10℃终轧成30mm板、水冷,350~550℃回火1h,NM360钢HB硬度值为368~385,屈服强度830~920MPa,抗拉强度1030~1120MPa,延伸率10%~15%,具有良好的力学性能。 相似文献
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An NM400 wear-resistant steel was hot rolled and then the plates were heat-treated by direct quenching and tempering (DQT) and reheat quenching and tempering (RQT) techniques, respectively. The Charpy impact test was carried out with an instrumented Charpy impact tester. The microstructure and fracture surface were investigated by a combination of optical microscopy, transmission electron microscopy and scanning electron microscopy methods. It was found that the impact toughness of DQT specimen was much higher than that of RQT specimen. The microstructure of both DQT and RQT specimens was characterized by a mixture of tempered lath martensite and lower bainite. The lower bainite in DQT specimen extended into prior austenite grains and the content was higher than that in RQT specimen. The lower bainite in DQT specimen improved the impact toughness by increasing the proportion of large-angle boundaries and relieving the stress concentration at the crack tip. A number of fine and dispersed carbides in DQT specimen also contributed to the improvement of the impact toughness. 相似文献
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采用Ti-Cr-B微合金化成分设计、奥氏体再结晶区直接轧制及淬火加低温回火的热处理工艺,开发出低成本的NM400级别高强度、高韧性的低合金耐磨钢板.利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等对其组织、性能、断口形貌及析出物进行了研究.结果表明:试验钢的组织主要为高密度位错板条马氏体及分布在板条上的碳化物;抗拉强度≥1400 MPa,表面硬度≥HV450,-40℃冲击功在60 J以上;钢板淬透性好,厚度方向硬度分布均匀;除固溶强化和细晶强化外,马氏体板条上的大量位错以及10 nm左右的Ti(C,N)析出颗粒起到强烈的硬化作用;经能谱分析,断口韧窝处存在的第二相粒子主要为MnS和Al2O3颗粒,最大尺寸在2 μm左右. 相似文献
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在普通Cr-Mo-B系低合金耐磨钢成分基础上,通过添加适量的钒、氮元素,研究钒氮微合金化对轧后直接淬火(DQ)+低温回火耐磨钢板组织及性能的影响。结果表明:无钒氮钢板的微观组织为板条马氏体组织,-20℃冲击功为15 J,布氏硬度为443HBW。分别添加质量分数0.088%V-0.013%N和0.089%V-0.029%N的2种钒氮微合金化的钢板,板条马氏体组织明显细化,在组织中发现存在少量针状铁素体组织。2种钢板的-20℃冲击功分别提高至30和42 J,质量分数0.089%V-0.029%N的钢板强度、硬度与无钒氮钢板基本一致。低温轧制过程中析出的V(C,N)颗粒起到定扎奥氏体晶界、抑制晶粒长大作用。在860℃温度终轧及轧后弛豫过程中析出的V(N,C)粒子可以促进针状铁素体形成,它们起到分割奥氏体晶粒、细化马氏体板条束的作用。含质量分数0.089%V-0.029%N的耐磨钢板的综合性能最好。 相似文献