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相似文献
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1.
王瑞军  段维民 《包钢科技》2000,26(1):1-5,25
本文介绍了包钢2#高炉1998年中修停炉后砖衬及冷却壁破损情况,分析砖衬及冷却壁的破损原因,就延长高炉炉身中下部寿命问题提出几点建议。  相似文献   

2.
高炉生产随精料的发展和冶炼强度的提高,不少高炉炉身寿命日趋缩短,重要原因之一就是采用精料以后渣量减少,产生了碱金属在炉内循环富积而严重侵蚀砖衬的新问题。武钢高炉炉身寿命有的仅2~3年,为查明破损原因,对高炉进行了多次破损调查,调查结果表明:高炉的碱负荷为7~9kg/T·Fe;锌负荷为0.6kg/T·Fe,高炉砖衬中存在着严重的碱金属富积,最高碱含量达50.6%,凡是含钾、钠、锌,沉积炭高的砖衬,往往失去强度,破损严重,甚至呈疏松状。残存砖的岩相鉴定也表明,碱金属和锌与砖中莫来石生成新的化合物,同时有促进  相似文献   

3.
近年来,鞍钢高炉炉身砖衬与冷却设备的损坏日趋严重。七十年代鞍钢有六座高炉相继发生炉身砖衬全部脱落,造成冷却设备大量破损,炉壳严重变形开裂。从1975年6月至今,已有8座高炉被迫停  相似文献   

4.
本文分析了近二十多年来,鞍钢高炉各种形式冷却设备成功与失败的经验教训,并通过4高炉两代生产实践剖析了冷却设备的破损原因,提出了4,6,7高炉在这代中修中炉身冷却设备及炉衬如何改进;介绍了新式横筋条式冷却壁,并围绕冷却设备的破损原因,提出了各种改进措施。本文还叙述了使用什么样耐火材料最适合于炉身,以及炉身砖衬如何设计,最后通过高炉操作制度对高炉炉体寿命的影响,提出了今后鞍钢高炉操作的方向。  相似文献   

5.
针对高炉炉身砖衬、冷却设备破损严重状况,借高炉换大钟检修机会,1998年7月在湘钢3号高炉炉身中上部实施喷涂造衬,取得高炉安全生产,延长寿命,改善技术经济指标的效果.  相似文献   

6.
段维民 《包钢科技》1999,(3):38-40,27
包钢高炉寿命短不仅制约炼铁生产,而且严重影响公司经济效益。近年来的调查研究表明,炉身中下部砖半侵蚀问题,已成为高炉破损的主要矛盾。铝碳砖帝一新型耐火材料在包钢高炉上的成功应用,为解决高炉炉身砖衬寿命与修炉费用的矛盾,开辟了新路。  相似文献   

7.
目前影响高炉寿命的一个重要因素是炉身下部与炉腰、炉腹砖衬寿命短,一般耐火砖衬在0.5~1年内全部脱落,水冷壁过早暴露,因直接承受高温热腐蚀和炉料,气流冲刷而很快破损,致使炉壳发红,被迫停炉中修,所以提高炉身砖衬的使用寿命已成为延长高炉寿命极其重要的一个环节。1967年Konopinky教授在欧洲第一次将碳化硅砖用于高炉后很快在全世界得到推广。近十几年来,国外工程技术人员针对高炉生产特点经过试验研究,普遍认为除粘土结合碳化硅砖外,其他氮化硅结合,氧氮化  相似文献   

8.
武钢二高炉从1982年6月第二代大修后,由于炉身砖衬大面积脱落,被迫于1985年4月进行了小中修,将炉身砖衬改为薄壁砖衬。为了保护炉衬,延长高炉炉身寿命,在强化高炉冶炼的同时,积极采取活跃炉缸和维护合理煤气流分布的装料制度等先进技术措施,使高炉炉况稳定顺行,生产水平不断提高,各项技术经济指标达到国家一级高炉的先进标准。本文就1986年9月以来该高炉的装料制度进行扼要分析探讨。一、煤气分布在高炉下部送风制度合理和原、燃料条件基本稳定的情况下,高炉气流分布合理与否,主要取决于装料制度。若装料制度改变,炉内气流分布将发生变化。在不同装料  相似文献   

9.
当前,高炉炉身砖衬破损日趋严重,合理炉型很快遭到破坏,已成为决定高炉寿命的关键。弄清其侵蚀机理,研究和采用新的炉身结构(新材料和冷却结构),取消或减少中修次数,延长高炉整体寿命,有重大的经济效益。  相似文献   

10.
开发的数模来研究不同设计参数对高炉炉腹和炉身砖衬温度的影响,特别是不同冷却设备和砖衬导热性能的影响,研究表明,该数模对确定高炉炉腹和炉身的砖衬实际侵蚀情况是一种有效的手段,而且对新建高炉和现有高炉改造、开发泰勒型设计也是有用的。  相似文献   

11.
近年来,武钢高炉的生产实践,使高炉工作者逐步认识到,有效地延长炉身砖衬使用寿命,是保持合理的操作炉型,取得优质高产低耗的重要条件。象武钢这样高碱金属负荷的高炉,炉身砖衬受到了更为严峻的考验,而炉体结构、炉衬材质、施工质量以及砖衬的冷却、高炉操作制度又无一不决定着高炉砖衬的使用寿命。  相似文献   

12.
孙守建 《山东冶金》2009,31(4):26-28
泰钢1^#高炉通过焊补炉壳、堵严风口、装入水渣、降低冷却强度、关闭炉顶大放散等措施实施了封炉操作。因不具备开炉条件,且料线下降了约7m,因此,通过氮气灭炉,炉顶打水凉炉,进行了清理炉料、炉缸的扒炉操作。高炉炉身4层钩头冷却壁以上的砖衬比较完整,炉身下部、炉腰、炉腹部位完全没有砖衬,说明必须根据炉衬的实际工作状况,制定有效的抑制边缘气流的措施并且加强高炉炉身中下部、炉腰、炉腹的冷却制度管理,才能延长一代炉龄。  相似文献   

13.
《炼铁》2014,(2)
为了更好地掌握高炉内部侵蚀的机理,对2500m~3高炉停炉后进行了破损调查工作。在调查过程中,找出了高炉炉身大幅沉降的原因,调查了炉缸炭砖侵蚀的状况,对前期炉缸侵蚀计算、强化冷却等措施的实际效果进行分析,并提出了大型高炉炉缸炭砖布置、电偶安装、采用合适的冷却制度等方面的建议。  相似文献   

14.
针对鞍钢3号高炉炉腹、炉腰、炉身下部区域铜冷却壁大量破损,炉壳温度高等问题,通过采取破损冷却壁穿金属软管、安装微型冷却器、压浆造衬、炉壳喷水等一系列措施,有效控制了炉壳温度升高,保证了高炉安全生产及稳定顺行。  相似文献   

15.
乌克兰高炉炉身冷却模块技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
余琨 《炼铁》1997,16(6):52-54
为提高高炉炉身寿命,乌克兰炼铁工作者开发了炉身冷却模块技术。这种炉身冷却模块技术取消砖衬和冷却壁,将冷却水管直接焊接在炉壳上,并浇注耐热混凝土。乌克兰和俄罗斯已有十几座高炉采用了这一技术,  相似文献   

16.
本文介绍了一种监测高炉炉身砖衬厚度的方法和使用效果.利用埋入砖衬的多头电偶,可直接测量砖衬温度并判断砖衬侵蚀状况.武钢2号高炉使用一年多以来,证明其方法可行,所测数据可靠,不仅直观地测出砖衬侵蚀状况,而且成为高炉操作者判断炉况、维护合理炉型的一个测试手段.  相似文献   

17.
本文拟就高炉炉身砖衬的整体稳定性及其在开炉初期发生大量掉砖的某些因素,提出一点肤浅的看法,供参考。一、高炉炉体砖衬稳定性的分析高炉炉身实际上是一砖砌圆锥体,它由于本身的自重而存在重力G,由重力G产生了分力F及P(见图1),而F及P的大小则取决于锥体的角度α(即炉身角),当α→90°时,力F→0,P→C,此时锥体趋向稳定;当锥体的α角趋向减小时,因为力F-G·ctgα,则F增大。由于锥体各断面呈圆形对称,其  相似文献   

18.
1.前言自从高炉炉底采用大型碳砖和冷却措施后,大型高炉炉底寿命一般可达十年以上。炉身下部、炉腰及炉腹砖衬由于承受复杂的高温物理化学作用而成为薄弱环节,严重影响高炉寿命。  相似文献   

19.
武钢四号高炉炉壳应力测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言高炉炉壳是个相当复杂的受力体,包括炉体的重量,炉内料柱的侧压力,炉内的煤气压力,以及耐火砖衬体积膨胀对炉壳的拉力。设计中为了防止砖衬膨胀力破坏炉壳,往往留有充足的膨胀缝,炉身砖衬与冷却壁之间的膨胀缝有的部位竟达150毫米。这些过大的膨胀缝将大大降低炉身的冷却效率,而且在剩余砖衬较薄的情况下,将大大降低砖衬的稳定性。二号高炉1983年大修开炉后不久,砖衬大面积脱落的重要原因之一,就是砖衬与冷却壁之间膨胀缝过大,砖衬稳定性差的  相似文献   

20.
本文通过攀钢大型高炉冶炼钒钛矿实践,研究了钛的行为对炉缸、炉底的保护作用及一代炉龄延长到20年的可能性。炉身下部是高炉长寿的另一限制性环节,本文就此提出了进一步改进砖衬、冷却壁材质、冷却水水质和提高高炉操作技术,使高炉一次中修延长到10年的可能性。  相似文献   

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