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平炉炉顶寿命是炼钢生产中一项重要指标.本文总结了十多年的炼钢生产经验,通过定量分析平炉枪位、吸力、供风量、材质诸因素,找出影响平炉炉顶剥砖速度的主要因素,并指导了平炉生产实践,从而使一般材质的平炉炉顶一次寿命提高了30次. 相似文献
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一、引言炼钢工作者把氧气应用于平炉炼钢生产,又赋予了平炉炼钢新的生命力。平炉炼钢用氧经历了炉门窥视孔吹氧、炉头富氧后,目前普遍采用顶吹氧气炼钢。鉴于平炉结构特点,顶吹氧平炉普遍采用直筒型喷嘴结构的氧枪,进行低枪位吹炼。且国内顶吹氧平炉还普遍采用低氧压(即供氧压力为0.45~0.75MPa)的供氧制度。马钢两座185t碱性固定式平炉,自1976年经大修改造采用顶吹氧工艺炼钢,至1980年采用供 相似文献
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目前平炉镁铝砖炉顶的损坏特征主要是以掉片的方式进行的,而结构应力的存在起了极为有害的作用。采用合理的炉顶结构和改进炉顶的砌砖操作,对于减小炉顶的结构应力是两项有效的技术措施。重钢平炉二车间针对在平炉炉顶结构和炉顶砌砖方面存在的问题,经过几年来不断地试验改进,已经在延长平炉炉顶的使用寿命方面获得了较为显著的效果。(一)改进炉顶的结构设计在炉顶跨度不变的情况 相似文献
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平炉顶吹氧气是节能增产的技术措施,但它的效果却与众多因素有关。本文以天津钢厂一炼钢的顶吹氧平炉为对象,具体研究了炉体结构、供热制度和吹氧操作是怎样影响到它的吹炼效果的。 相似文献
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介绍100t特钢冷装平炉异位双流双枪顶吹氧炼钢工艺。此工艺较单流单枪顶吹氧工艺可进一步缩短冶炼时间,降低消耗,提高炉顶,炉底寿命和配碳合格率,减少化学成分波动,可作为特钢平炉挖潜改造的有效途径。 相似文献
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文章通过对国内外平炉炼钢生产现状分析认为,由于平炉用氧强化冶炼,生产效率大幅度提高,消耗和成本都有较大幅度降低,平炉钢仍然具有一定的竞争能力。鞍钢第二炼钢厂将300吨倾动式平炉改造成氧气顶吹平炉,经过近十年的生产实践,对炉体结构和冶炼工艺进行大量的技术改革,使生产稳定,产量大幅度提高,取得了良好的经济效果。如果鞍钢第一炼钢厂小管用氧平炉改造成氧气顶吹平炉,可降低重油消耗55.35公斤/吨钢,每年可节约重油11.7万吨,少用矿石20.8万吨,少消耗修炉砖1.2万吨,多消耗钢铁料16.2万吨,多消耗氧气2000万米~3。并可降低工序能耗74.2公斤标准煤/吨钢,降低累计能耗60.82公斤标准煤/吨钢,可腾出场地增建改善质量设施,减少生产炉座数,为改善环保创造条件。可利用平炉大修机会和大修费用进行技术改造,不影响生产,不需要国家另行投资。 相似文献
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平炉炼钢曾经为世界及我国的钢铁工业作出过巨大贡献。但随着转炉炼钢及电炉炼钢的发展,平炉炼钢生产的缺点日益明显,淘汰平炉炼钢已成为大势所趋。本文从技术经济的角度分析平炉改造的必要性及可行性。 相似文献
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在马格尼托哥尔斯克冶金联合企业对提高燃料和氧气的利用程度以强化冶炼、改善金属质量、提高成品率等问题非常重视。 炼钢生产达到高效率是增加装入量,采用碱性炉顶,应用天然气,三上升道平炉改造为单上升道,氧气强化冶炼以增加铸锭速度提高铸锭工段的生产能力,增加钢锭重量 相似文献
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引言随着氧气顶吹转炉的迅猛发展,普通平炉的废钢矿石炼钢法受到了严重的冲击。因此,为了维持平炉的存在并使其具有一定的生命力,必须引用新技术对它进行改造。自从氧气炼钢新工艺在平炉上得到推广后,平炉的生产率大幅度提高,但是,由于供氧方式的根本性改变,使得熔池内各种反应过程发生了变化,随之出现了平炉渗铁现象。 相似文献
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由于平炉炼钢时吹氧和采用强化制度,主炉顶寿命明显下降(表1)。炉顶砖损坏加剧是因为含有大量炉尘和炉渣的废气运动速度加快以及炉膛内温度较高的缘故。 相似文献
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一、前言近年来,由于平炉炼钢生产广泛采用吹氧强化冶烁工艺,使炉顶的工作条件渐趋苛刻,炉顶寿命逐年下降,越来越不能适应生产发展的需要,并日益成为影响钢产量提高 相似文献