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介绍了以高炉煤气为主要燃料的新型烧结节能点火炉,叙述了新设计的斜交旋转多空气流烧嘴的研制、炉体结构的改造以及点火风箱负压的控制。生产测试和操作数据表明,该点火炉使用发热值为5.8MJ/m^3的煤气能满足烧结点火的要求,具有节能、长寿、操作方便、投资省及施工简单的特点。 相似文献
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为了提高烧结矿质量和节能降耗,结合承钢煤气平衡现状,研究采用新型高效节能点火烧嘴技术,将烧结机点火炉燃料由高炉煤气改为焦炉煤气,并进行了应用效果对比分析。 相似文献
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针对国内烧结厂使用高炉煤气点火温度偏低,返矿率高,烧结矿强度低等问题,我院设计出了一种新型高炉煤气预热点火炉,能有效地解决上述问题,本文对这种点火炉的设计特点作了介绍。 相似文献
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针对宝钢2台450m^2烧结机使用4种点火炉炉型的生产实绩及热工测定,对大型烧结机用点火炉提出:点火质量,综合投入热耗,使用寿命,控制水平等技术要求。 相似文献
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宝钢3号烧结机从1998年4月8日点火投产至1999年7月,共生产烧结矿549。6万t。投产过程包括:冷负荷试运转、点火炉烘炉、热负荷试运转。3号机与1号、2号机相比,在工艺技术上作了部分改进,采用了一些新技术,例如:成品系统受料皮带设置了两道金属检测器,配料皮带用匀矿作垫底料,点火炉采用了新型的双斜带工点火炉等。生产实践表明:投产后的3号烧结机,生产基本顺利正常,在产量、质量上完全能够满足高炉的 相似文献
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回顾总结了太钢炼铁厂近二十年来烧结生产点火炉及点火技术的发展与实践情况,介绍了太钢450 m^2烧结机点火炉采用的双斜交叉烧嘴直接点火先进技术,指出了其在点火质量、煤气消耗、使用寿命、自动控制水平、安全性等方面的优点. 相似文献
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介绍了安钢烧结厂节能型点火炉的增产降耗改造情况,改造后的点火炉与原来相比:点火温度提高40-80℃,点火热耗降低55MJ/t,且使烧结点火位置前移550mm,烧结综合生产能力提高3.60%,经济效益显著。 相似文献
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预制梁结构的双斜带式点火炉投产成功南京钢铁厂二烧结分厂魏慕东南京钢铁厂二烧两台24m2烧结机于1991年底建成投产。由于点火炉工作不正常,1994年7月借中修之机,委托长沙冶金设计研究院改造为双斜带式点火炉。1点火炉的结构特点我厂原有点火炉有其点火质... 相似文献
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双斜带式烧结点火炉在天津铁厂的应用天津铁厂烧结分厂刘汉光我厂一烧有四台50m2烧结机,1#、2#、3#机原为套管式烧嘴点火炉。4#机为线型单排烧嘴点火炉,使用效果均不理想,煤气消耗量大、结构复杂笨重、寿命短,维修量大,点火不均,质量差,为此,于199... 相似文献
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湘钢360 m2>烧结机采用了新型双斜式点火炉.投产初期,因外供煤气热值和压力波动较大,加之点火操作上缺乏经验.造成点火能耗偏高.通过调整外供煤气中焦、高炉煤气的比例.优化煤气管网配置,同时改进点火和布料操作等,使点火能耗由原来的0.101 GJ/t降至0.076 GJ/t以下.达到了国内先进水平. 相似文献
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1 前言烧结点火是烧结生产操作过程中的一个重要环节,烧结点火炉是个十分关键的设备。而老式点火炉在设计上存在许多问题,使用效果不好。我厂第一代点火炉是采用异型粘土砖砌筑的,由于砌体缝多、整体性差,炉衬寿命短,一般为3~6个月。第二代点火保温炉是1981年设计使用的,炉衬采用矾土水泥耐火混凝土现场浇注。比起砌砖炉来整体性好, 相似文献
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在自行设计的烧结杯试验平台上,针对影响烧结点火工艺的几个重要参数开展了试验研究,并将相关研究成果应用于工业实际中。结果表明:降低点火温度、缩短点火时间均可降低点火燃耗,但烧结产品质量指标呈现变差的趋势,减小点火负压有利于降低点火燃耗并提升烧结矿产品质量;当点火温度低于950℃、点火时间短于0.75 min或者点火负压小于5 kPa时,烧结料表层混合料难以点燃,烧结反应无法发生;增加点火后的保温段有利于改善烧结矿质量,但保温时间过长也会对烧结矿产生不利影响,最佳的保温时间为2 min;本文成果应用于工业生产中,可有效降低烧结点火炉能耗约20%~30%。 相似文献