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结合多层包扎高压容器的制造实例,阐述了多层包扎高压容器制造中产品质量的关键控制环节,介绍了BZ-1型层板包扎机的应用,提出了内筒和层板制作中的质量控制要点,层板与封头、筒体端部连接尺寸的配合及处理方法,层板包扎过程中松动面积的检查方法及大直径封闭螺孔和双锥密封面、透镜垫密封面的加工方案。 相似文献
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超临界CO2萃取釜密封结构的设计 总被引:4,自引:0,他引:4
超临界CO2 萃取是一种新兴的分离技术。文中介绍了国内外用于超临界CO2 萃取釜的快开式密封结构。在消化与创新的基础上研究了超临界CO2 萃取釜的快开式高压密封结构 ,提出了可供实际应用的模式。对临界CO2 萃取设备的数学模拟放大与优化设计进行了论述 ,为超临界CO2 萃取技术的工业化应用奠定了基础 相似文献
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李艳明 《石油化工设备技术》2012,33(5):11-13,19,69
夹套冷却是淤浆聚合釜大型化后应优先选用的撤热手段,整体夹套和半圆管夹套是淤浆聚合釜可以选用的两种夹套形式。文章通过分析比较整体夹套和半圆管夹套下设备内筒的稳定性及设备的换热效率,提出了适合于大型淤浆聚合釜的半圆管夹套撤热形式。 相似文献
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一、前言 在化肥生产中,由于尿素合成塔检漏孔引起腐蚀的情况常有发生,这将直接影响到设备的使用寿命,所以尿素合成塔检漏孔结构设计、制造质量等问题,越来越引起人们的重视。检漏孔的结构随着衬里方法和制造厂的不同而各有所异。我厂曾生产过,在层板包扎后先钻较大的孔,插入一接管焊于内筒上,在接管与内筒焊接处加一块垫扳,使垫板与内筒内表面平滑相接,最后松衬衬里。也曾生产过内筒内圆不加工热套衬里, 相似文献
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采用FX2N的可编程序控制器(PLC)技术,设计出了超临界CO2流体萃取装置设备的控制系统,实现了对萃取釜压力和CO2流量进行PID控制,并利用组态软件(MCGS)对萃取釜的温度、CO2流量、分离釜的压力和温度进行实时监控。组态软件是面向监控与数据采集的软件平台,通过RS-232/RS-485接口与PLC之间进行通讯,可以监控PLC的输入、输出状态,从而可以开发工业级别的虚拟被控对象,实现系统的整体实际运行。 相似文献
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对SBS装置的重要设备——凝聚釜筒体产生裂纹的原因进行了分析,提出了预防措施,改进后,凝聚釜再未发生泄漏。 相似文献
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对预冷釜搅拌器轴振动的问题进行了分析,并采取了增加釜内中间轴承的措施;同时结合搅拌器维修不便的问题,对其结构进行了改进,改进后搅拌器运转良好,该经验也可在同类结构的设备上采用 相似文献
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在化纤工业中,经常要遇到卧式夹套釜(如图1所示),即在卧式圆柱筒体之外,设置一层热媒夹套,特别是热媒为气体时,夹套对内壳的加强支承作用十分有限。为了增强筒体强度与刚度,往往在其中央和支承处设置加强圈。图1 夹套釜结构示意图 加强圈的截面型式一般如图2所示。加强圈对X-X的转动惯量为IX-X。加强圈贴焊于内筒之外,其外缘与夹套连接。图2 加强圈截面型式示意图由于反应器内的反应(工作)压力po大多低于夹套压力pk,此时内筒受外压作用,夹套受内压作用。如图1所示,中央加强圈一般只起刚性加固作用,当反… 相似文献
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《石油炼制与化工》1977,(5)
一、构造和特点制脂釜是生产润滑脂的关键设备。其性能的好坏,会影响皂化反应是否完全、稠化剂的分散是否充分,而这些又会直接影响产品的质量、原材料的消耗、劳动生产率以及成本等。因此国内外都对制脂釜不断进行改进,使之日趋完善。当前,比较先进的制脂釜是加压高速对流皂化釜,其结构见示意图。它是一个带夹套的圆柱形釜,下部有一个导流筒,底部有一个轴向涡轮搅搅器,其转速为1,200转/分,顶上有液压开关的入孔及进料和抽真空管线。可用过热蒸汽或液体热载体加热,热载体的温度可达260℃,能保证在半小时内,使整个釜内物料被加热到190℃,釜内压力可达5公斤/厘米~2。这种制脂釜容量约3米~3 相似文献
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多层包扎容器在制造中为了保证层板的良好贴合,防止筒体出现腰鼓形及筒体两端间隙过大或松动,层板采用横向下料,滚弧方向垂直于板材轧制方向。然而层板在滚弧以后两端会出现一段直边部分(见图1),长度约160~180毫米,这一直边部分在包扎前必须切割掉,否则包扎时贴合不好,导致松动面积超差。多层包扎容器由于受国内层板材 相似文献
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卡箍是水晶釜设备的主要受力部件。由于卡箍自身结构所限,磁粉检测方法受到一定限制,本文介绍了线圈法检测的措施和步骤,选择绕电缆剩磁法可对超高压水晶釜卡箍螺牙根部细微周向疲劳裂纹进行准确的判别。 相似文献
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在中石化某丁二烯装置生产中,由于受到第一萃取塔处理能力以及其塔釜再沸器和中间再沸器加热能力限制,实际生产平均负荷达不到设计负荷,而且第一萃取塔频繁出现液泛现象,严重影响操作和产品质量.针对上述问题,采取了改造第一萃取塔塔内件进行、加注消泡剂增加汽提塔塔釜备用再沸器等一系列措施.通过调整,装置处理能力提高到设计负荷32.3t/h以上,并保持此负荷稳定运行18个月. 相似文献
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李宇达 《石油化工设备技术》2014,(2):1-4
针对目前国内化工行业中高压容器的现状,对采用多层包扎结构设计的压力容器进行了介绍,对筒体制造过程中采用的两种多层包扎方式进行了对比,得出了传统包扎结构易存在深环焊缝等不足之处,在改进的包扎结构中将会避免产生上述不足。针对某项目中的一台具体设备—氨合成塔,结合其设计参数,对设计过程中涉及到的筒体材料的选择、设备本体壁厚的计算、筒体与封头的焊接及支座结构的设计均进行了分析和探讨,为此类高压容器的设计提供了一定的参考。 相似文献
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1 改造的必要性D2 0 35阳极电沉积涂料系我公司 2 0世纪末由AKZO公司从西德和比利时引进的新型涂料。此品种具有极优异的防腐性能和优良的理化性能 ,以及极好的施工稳定性。生产该品种所用主体设备 8m3反应釜、加热系统及整个自动控制系统皆由比利时SUSSMEYER全套引进。最大特点是工艺过程采用程序控制 ,为产品质量均一性、稳定性提供了可靠而稳固的基础。但在满负荷生产过程中 ,因物料酸性蒸汽在釜内上部冷凝后顺壁流下 ,浓度陡然增加 ,长期运行对釜体上部内壁造成严重侵蚀。使用6年以后 ,内筒体厚度减薄 ,并出现穿孔 ,还… 相似文献