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<正>0前言曲沃威顿水泥有限责任公司(以下简称"我公司")水泥生产采用熟料和混合材矿渣分别粉磨后,再按一定比例搅拌配制各品种水泥的工艺。在水泥搅拌配制系统中采用固体流量计(冲板)作为计量装置。由于配制工艺的快捷高产再加上固体流量计的模糊计量属性,对于固体流量计的计量精度 相似文献
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<正>我公司年产水泥200万吨,2号水泥磨为Φ4.2 m×13 m带辊压机的联合粉磨系统,2010年投入生产,矿渣粉掺加系统是随后根据现场位置自行技改的。使用前期由于矿渣粉的掺量少,又有磨头配料系统的矿渣配入,因此该矿渣粉掺加系统设备运转率较低,存在的问题没有被暴露出来。2013年,随着矿渣粉掺量的增加,该系统开始出现设备问题, 相似文献
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<正>1系统问题及其分析我公司原有水泥粉磨系统分为两部分组成:(1)矿渣粉生产(#1线):矿渣通过烘干机烘干入库搭配部分粉煤灰经计量后进入Φ3m×11m圈流球磨机粉磨后入矿渣粉库,年设计生产能力10万t;该矿渣磨台时产量仅为20 t/h,而电耗却高达70 kWh/t以上。(2)熟料粉生产(#2线):熟料入库后搭配部分粉煤灰、石膏或石屑计量后,进入Φ2.6m×13m开流球磨机粉磨后输送入熟料粉库,年设计生产能力30万t,且实际台时产量仅30t/h左右。显然,这样的水泥粉磨系统存在问题突出,其生产工艺以及设备落后,系统产量低且能耗非常高,已远远不能适应公司发展需要,不能达到国家节能降耗要求。而且,近些年来 相似文献
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<正>我公司2009年承建的成都亚鑫矿渣微粉有限公司年产30万t矿渣粉生产线,采用了天津水泥工业设计研究院TRMS3231立磨作为矿渣粉磨设备。在试生产初期,经常出现外排量过大致磨机跳停;进料管 相似文献
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1 前言 合理的获取矿渣粉细度,有效的激发粒化矿渣的活性,首先必须选择合适的粉磨方法和粉磨设备.我国矿渣粉的生产和应用兴于上世纪90年代中期,早期的矿渣粉生产工艺主要是振动超细磨系统.近年来随着立式磨耐磨材料技术的发展,立式磨生产矿渣粉已经成为矿渣粉磨的主选设备之一.合肥水泥研究设计院开发研制的HRM型立式矿渣磨,是集破碎、烘干、粉磨、分离、输送为一体的集合式设备,具有工艺过程简单、允许入磨物料粒度大、占地面积小、噪音小、节能、高效及环保等优点.本文就HRM型立式矿渣磨的设计、制造及应用作一简单的介绍. 相似文献
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1水泥中矿渣掺量误差剖析
山东鲁碧建材有限公司采用分别粉磨方法生产矿渣水泥,即将熟料和干矿渣分别粉磨成规定细度和比面积的熟料粉和矿渣粉。即旋窑熟料+石膏一熟料粉;干矿渣+石膏+粗粉煤灰一矿渣粉。然后经微机计量后拌和制成水泥。 相似文献
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我公司在D、F两个粉磨厂分别建设了年产30万吨矿渣粉生产线,分别于2011年3月和8月进行了生产调试。调试过程中解决了HJMS32.4矿渣立磨设备本身、系统工艺设计以及配套设备存在的一些问题,使两条生产线在较短的时间内达到了设计指标要求,且稳定运行。 相似文献
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通过分析原煤的物料特性,不同计量设备适用的计量原理、安装条件,根据我公司改造原煤发运项目的实际案例,选用合适的计量设备以达到精准计量的目的。并且通过大量发运计量数据,验证设备的适用性。 相似文献
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我公司将粒化高炉矿渣单独粉磨为矿渣微粉,然后按一定比例加入水泥中。粉磨水泥和粉磨矿渣微粉的磨机均为开路高细球磨机,出磨后共入一台提升机提入均化仓,经均化搅拌后再入水泥圆库。 相似文献
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在给某搅拌站供S95级矿渣粉时,对方要求按GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》检测。在供应过程中,对方提出我公司的矿渣粉活性偏低,甚至有的不合格。我公司的矿渣粉一直定期做活性指数试验,并没有出现不合格现象,故认为造成这种结果的原因是出在对方的检验和用于做对比检验的水泥样品上。为此,做了分析和试验。 相似文献
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矿渣粉在P·C32.5级水泥中的应用 总被引:2,自引:1,他引:1
矿渣作水泥混合材时,如果与熟料一起粉磨,往往当熟料磨细后,矿渣还没有磨细,不能充分发挥矿渣的活性。我公司有一台Φ3.2m×13m矿渣高细磨,专门磨制矿渣粉,矿渣粉应用于P·C32.5级水泥中已有两年多,现将有关体会介绍如下。 相似文献
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我公司共有3台CRM4622型立式磨机用于生产矿渣粉,2019年下半年先后出现多起矿渣粉质量异议,经过化验,矿渣粉中大于45μm的颗粒较多。 相似文献
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计量检测设备ABC分级管理,使企业计量管理合理化、科学化,在我公司管理体系的运用中,得到了充分的体现,在公司的计量管理中,收到了明显的经济效益、社会效益。 相似文献