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相似文献
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1.
何永奎  邱敏 《水泥》2022,(9):61-63
Φ4.8 m×74 m回转窑在正常生产中,发生了轮带垫板挡铁脱落,脱落的挡铁掉进液压挡轮与轮带旋入处,造成挡轮支座移位。在线对挡轮支座复位,并对挡铁掉落的原因进行分析和处理,以确保不再发生类似事故。  相似文献   

2.
褚衍朋  王振 《水泥工程》2017,30(1):50-50
<正>1存在的问题我公司三线回转窑规格为Φ4.8m×74m,一档轮带窑尾侧挡铁于2013年10月出现一块脱落,一直未处理。后相继又有挡铁开焊脱落,轮带偏移托轮向窑尾方向窜动,窜动量在50 mm,严重影响窑安全运行。为此进行了定检加固处理,效果都不理想,运行  相似文献   

3.
要想保证新型干法窑运转正常,窑上下窜动合理控制和挡轮装置的正确设计非常关键。结合新型干法回转窑的特点,以Φ5.25m×77m窑(主要参数:斜度4%,轮带外径Φ轮外=6350mm,内径Φ轮内=5529mm,材质ZG40Cr,挡轮大端外径Φ挡=1800mm,挡轮接触面高H挡=260mm,材质ZG40Cr,n窑=3.5r/min)为例,在介绍挡轮控制原理和设计要点的基础上,详细介绍了挡轮推力计算方法,以及挡轮与轮带接触应力、推力轴承选型及径向滚动轴承的选型计算;就窑操作时,对挡轮的一些常遇问题进行了故障原因分析和处理措施建议。  相似文献   

4.
回转窑液压挡轮系统故障原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
0前言 液压挡轮是用来控制回转窑窑体的轴向窜动,使轮带和托轮在全宽上能够均匀磨损,同时又能够保证窑体中心线的直线性,使大小齿轮啮合良好,减少功率消耗.巨龙集团φ5.8 m×98 m回转窑是六@五期间从罗马尼亚引进的目前国内最大窑型,在Ⅲ、Ⅳ档处装有2个液压挡轮,自1997年以来挡轮系统故障频繁,使回转窑多次停产抢修,特别是2000年全年发生挡轮故障5次,停机时间占全年设备故障停机时间的10%以上,浪费了大量的人力、物力和财力.  相似文献   

5.
李三济 《水泥》2005,(12):58-58
1回转窑参数及油缸支座拉裂我公司Φ3.6m/Φ3.8m×70m回转窑是出口增大的变径回转窑,3档支撑,筒体安装斜度3%,生产能力500~550t/d,年运转率为96%~98%,窑体转速一般是0.4~2r/min。油缸支座用以固定液压油缸。窑体向上爬行时所需的动力,是油缸支座通过液压油缸作用在液压挡轮上,再由液压挡轮作用在轮带上而提供的。窑体沿轴线方向爬行距离为50mm,24h往返爬行1次。2003年10月大修,至2004年3月油缸支座焊缝处出现拉裂现象,座板严重变形,座体与座板脱离部分的长度约有300mm,裂开情况如图1所示。窑体向窑头端下移,造成了严重的设备事故。图1油…  相似文献   

6.
刘冀强  杨宝利 《水泥》2010,(10):44-45
<正>1问题我公司2009年建一条Φ5m×60m两档回转窑,运行不足半年,与挡轮接触的轮带端面就出现比较严重的磨损,运行一年多时,轮带端面已磨损10mm左右。磨损持续加重,现运行中经常有金属薄片磨损掉下。挡轮与轮带之间原用石墨块润滑,效果不很理想,有时人工涂抹一些高温润滑脂,减缓磨损效果明显,但又对周围环境造成污染,另外由于受周围结构限制,人工涂抹也不方便。  相似文献   

7.
李正艳  吴宏黎 《水泥》1999,(6):18-19
我厂年产30万t熟料湿法水泥回转窑生产线, 窑筒体规格为Φ4m×145m,由6档托轮支承,在二、 三档托轮下游安装有两个液压挡轮,通过液压调节使 挡轮上下移动,挡轮作用于窑筒体外圈的轮带内侧, 使窑体在旋转时周而复始作上下滑动,改变轮带在托 轮上的相对位置,使托轮表面沿轴线方向均匀受力, 促使窑体可以更加平稳地旋转。 1液压挡轮调节系统的组成 液压挡轮调节系统包括油泵站、电控柜、液压缸。 挡轮及挡轮位置检测系统。其中油泵站由电机、油泵。 溢流阀、二个精密节流阀、电磁换向间和滤…  相似文献   

8.
回转窑受液压挡轮控制,随挡轮上下窜动,一般是以2 mm/h的速度调整设定。我公司对挡轮行程做过改进,以大小开式齿轮副的宽度差设定,由25 mm改为50 mm。轮带、托轮的磨损和大、小开式齿轮以及窑头、窑尾密封位置的磨损都相对好一些。为了防止窑过度窜动,在原设计的电路上又增加了轮带的上限限位开关,有效防止了因为窑自身漂移上窜所造成的窑尾撞烟室问题。经过观察和分析,挡轮在高位和低位的运行时间远远低于中位的运行时间,这势必造成各个部位不均匀磨损。  相似文献   

9.
回转窑在正常生产运行过程中,存在二档轮带处挡块频繁开裂挡块整体脱落的风险,严重威胁巡检员工人身安全。针对此项问题进行研究,彻底解决二档挡块焊口频繁开裂及挡块脱落情况,从而实现回转窑的高效稳定运转。  相似文献   

10.
液压挡轮装置是当代回转窑的重要组成部分之一,由机械主体、动力液压系统和窑体上下窜动行程的自动控制系统三部分构成。液压挡轮在使用中经常会出现一些问题:轴承损坏、挡轮主轴断裂、挡轮上拔、挡轮与轮带接触面不圆或磨损过快、液压缸漏油或内泄、系统压力高和波动大等异常现象。这些异常现象往往是相互联系、互相作用的,所不同的是问题出现的先后顺序不一,所以在处理时必须要综合考虑,全面解决,才能有效降低挡轮的事故率。  相似文献   

11.
12.
13.
龙桑田 《国外塑料》2005,23(10):84-84
自上世纪60年代以来,几乎所有汽车方向盘上都装有软质聚氨酯泡沫护套。德国Elastogran公司从事无氟化烃泡沫生产工艺的开发已有10多年历史,最近在它的“Elastofoam”产品生产线上使用了新型采用纯水吹塑聚氨酯泡沫系统。  相似文献   

14.
温金翠 《弹性体》1999,9(3):32-33
介绍了研制聚氯酯轮衬的配方和制作工艺。讨论了其影响因素。所研制轮衬性能优异、质量稳定、使用寿命长。  相似文献   

15.
The current wash wheel, used for wash fastness testing, is very closely related to its predecessors. Stuart Smith tells us more.  相似文献   

16.
17.
1.前言大型水泥回转窑中的轮带多采用实心结构,净重31010kg,材质ZG310-570,其尺寸形状如图所示。因其全部加工,故毛重达38000kg。按常规铸造理论设计,浇冒口重量为19575kg,因此生产该件需要钢水量最少为57575kg。我厂现有10t、5t、和1.5t电弧炉各一台,联合冶炼钢水总量为42750kg。铸造该件远远超出实际生产能力,所以必须应用一些特殊铸造工艺来弥补钢水不足的问题。实心轮带为厚大件,可借助熔焊内冷铁的激冷作用及内冷铁重量来弥补钢水的不足,但增加内冷铁重量是有限的,…  相似文献   

18.
19.
刘明红 《水泥》2021,(12):42
介绍了7?000 t/d熟料生产线进行节能改造的实践,对C1下料管翻板阀、旋风筒进口水平段、烟室上弦、撒料板角度、一次风机等进行技改,改造后烧成系统投料量提高,C1出口温度降低,熟料分步电耗降低,标准煤耗降低,产质量得到进一步提高,达到了节能降耗的目的。  相似文献   

20.
刘明红 《水泥》2020,(12):42
某公司一台Φ2.4 m×7 m三筒烘干机,由4台减速电动机带动托轮转动,通过托轮带动轮带实现筒体的转动。此烘干机托轮宽240 mm,轮带宽190 mm,出料端带信号挡轮,筒体的总窜动量为30 mm,筒体转速为7 r/min。在使用过程中,筒体基本上只向进料端窜动,下挡轮几乎没有接触过轮带,且通过改变托轮与轮带表面的摩擦系数无法实现筒体的上下窜动。使用1年左右,烘干机振动加大,托轮表面磨成马鞍形,影响了烘干机的安全运行,只能停机处理。  相似文献   

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