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相似文献
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1.
在RH工艺精炼超低硫钢的热力学分析的基础上 ,用MoSi2 电阻炉进行了CaO Al2 O3 SiO2 MgO CaF2 渣系预熔渣和机混固体渣对钢液脱硫的试验 ,得出预熔渣脱硫速率较机混固体渣快 ,使用预熔渣时在 30min以内即可将钢中的硫含量从 116 7× 10 -6降低到 2 0× 10 -6以下 ,钢中最低终点硫含量可达 2 9× 10 -6。在30 0tRH装置上工业试验表明 ,使用预熔渣后 ,当RH精炼前钢中平均硫含量为 4 0 5× 10 -6时 ,RH精炼终点钢中平均硫含量降至 2 8 7× 10 -6,最低硫含量为 2 2× 10 -6,平均脱硫率为 2 8.9%。  相似文献   

2.
在55~75kg实验钢包炉精炼渣系的研究基础上,采用组成(%)为:63.6~70.0石灰,22.7725.0高铝矾土,5.0~13.6萤石(S1渣);60.0~66.7石灰,20.8~25.0萤石,12.5~15.0火砖块(S2渣);55.5~65.0石灰,35.0~44.5萤石(S3渣)3种渣系进行60t LF精炼渣埋弧工业试验,所精炼的钢种为20,20G,40Cr,35-CrMoA和GCr15。结果表明,用3种渣系钢水平均脱硫率均为87%,LF在采用S1、S2、S3渣系精炼时钢水平均升温速度分别为3.84℃/min、2.86℃/min和2.48℃/min。S1渣的脱硫速度快,从而缩短了精炼时间。  相似文献   

3.
洁净钢精炼渣组分对硫分配比的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用二次正交回归方法设计了以CaO-Al2O3为基本组成,并添加MgO、BaO、CaF2、Na2O等组分的精炼渣;通过系统的实验室研究,建立了硫分配比与精炼渣组分百分比含量关系的数学模型:确定了脱硫精炼渣的最佳组成。采用该精炼渣进行脱硫试验,可使钢中硫含量降至0.0004%。  相似文献   

4.
用10 kg感应炉进行了20%~40%高镁铝酸钙预熔渣(/%:5SiO2、37CaO、42Al2O3、13MgO、3FeO)配加60%~80%合成渣(/%:10SiO2、61CaO、25Al2O3、4MgO)及加5~10g/kg Al对初始(74~167)×10-6 [S]的低碳钢(/%:0.06C、0.20Si、1.20Mn、0.020Nb、0.015Ti)的深脱硫试验。结果表明,钢液硫含量在精炼10 min内就可到达最低值,精炼过程随着钢液氧活度逐渐升高而渣硫化物容量逐渐降低,渣钢硫分配比减小,钢液有一定的回硫;较大的铝加入量、较低的初始硫含量和较大的渣硫化物容量有利脱硫反应的进行,也可以抑制钢液回硫;20%高镁铝酸钙预熔渣+80%合成渣脱硫效果较好,控制精炼渣成分(/%):50~60CaO、5~7MgO、28~32Al2O3、~8SiO2、Al加入量3 g/kg,钢中硫含量可降至0.0016%。  相似文献   

5.
LF预熔精炼渣成分优化的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
研究了钢包炉(LF)用预熔精炼渣的优化方案,分析了CaO-Al2O3-MgO-BaO-SiO2预熔精炼渣系中各组分对该渣熔点、熔化时间以及脱硫能力的影响程度,得到了低熔点、低粘度、冶金效果好的渣系.得出预熔精炼渣的熔点、熔化时间受到碱度、氧化铝质量分数和萤石质量分数的综合影响,且渣的熔点不随MgO质量分数的增加而急剧增高.通过实验得到了LF用预熔渣的最优渣系,该渣系在天津钢管公司LF上应用取得了很好的效果,平均脱硫率由原来的71%上升到89%.  相似文献   

6.
精炼45钢(0.46C)时真空和石灰基预熔渣可提高CaO-CaF2-Fe2O3渣系的脱硫能力及石灰的利用率,改善石灰渣系的脱磷效果,使硫含量从0.031%降到0.0024%以下,磷含量从0.040%降到0.020%以下。  相似文献   

7.
对某钢厂管线钢LF精炼效果进行了分析,包括精炼渣的碱度及其对钢中T.O的影响、渣中(MnO+FeO)含量的变化、炉渣的曼内斯曼指数以及炉渣的脱硫效果。结果表明:LF精炼渣碱度在5.47~7.53,符合高品质钢所要求的碱度范围;LF精炼后渣中w(MnO+FeO)偏高,平均为2.0%;LF精炼渣曼内斯曼指数MI(MI=R/w(A1203))偏低,影响渣的流动性及吸附夹杂物的能力;LF精炼过程脱硫率平均为62.5%,脱硫效果较好。  相似文献   

8.
精炼渣具有脱硫和净化钢液的作用,在炉外精炼渣中采用精炼渣精炼钢水已成为洁净铜生产重要的技术手段。论文根据钢种的质量要求,以脱硫和铜中夹杂物控制为目标,结合水铜主要生产品种,对LF精炼渣终渣成分和造渣制度进行了规划。在水钢目前生产工艺条件下,焊条焊丝钢精炼终渣成分控制CaO/SiO2=2.0~2.5,Al2O3=10%~15%;含铝冷镦钢CaO/Al2O3=1.6—1.8,SiO2〈8%;高碳硬线铜CaO/SiO2=2.5~3.5,Al2O3〈15%。精炼渣造渣制度均可采用转炉出钢渣洗,并在LF精炼炉补加渣料的方式进行。  相似文献   

9.
LF精炼过程中顶渣硫容量、分配比和脱硫率的确定   总被引:8,自引:1,他引:8  
为了确定LF精炼过程中顶渣的脱硫能力,通过对光学碱度的计算,得出了1627℃时CaO-SiO2-Al2O3-MgO(5%)渣系组成与硫容量的关系图。由硫容量、氧活度(与钢中溶解铝平衡值)计算出硫分配比,绘出了不同硫分配比时脱硫率与渣量的关系图,提出了一个由已知渣组成、渣量、钢液氧活度和硫含量来计算LF精炼过程中最大脱硫率的简便方法。  相似文献   

10.
对精炼渣的脱硫、吸附夹杂及防止钢水增氮能力进行了理论分析及计算。结合涟钢工艺现状,设计了X80的LF精炼渣系成分(CaO:50%~55%,SiO2:10%~14%,Al2O3:20%~25%,MgO:8%~10%,CaF2:2%~4%)。工业实践表明,X80在当前精炼渣系下进行LF精炼,平均脱硫率达71%,平均[O]t脱除量达0.004 4%,平均增氮量为0.001%,所设计精炼渣系具有良好的脱硫、吸附夹杂、防止增氮性能,满足X80质量要求。  相似文献   

11.
介绍了RH顶吹氧工艺的设备装置、操作工艺及在武钢二炼钢厂的应用情况。RH顶吹氧技术具有吹氧脱碳、吹氧加铝升温、吹氧清洗RH真空槽内残钢残渣等多项功能。炼钢生产中,RH顶吹氧技术在降低生产成本、提高金属收得率、扩大转炉炼钢厂生产品种、优化全连铸生产组织等方面都能发挥较大作用。  相似文献   

12.
宝钢300t转炉炉壳的整形效果及分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
在分析宝钢第一炼钢厂转炉炉壳整形必要性的基础上,对转炉炉壳整形的实际效果进行了分析,证明火工校正结合机械牵引的整形方法可以较好地增加炉壳与托圈之间的间隙。  相似文献   

13.
殷享兵  黄成红 《柳钢科技》2007,(F09):158-162
二炼钢厂吹氩站改造后。钢水吹氩精炼更加能够满足实际生产需要。经过1年多的开发,吹氩站具有以下多种功能:钢包CAS吹氩、微调钢水中[Si]、[Mn]、[Ti]、[Nb]、微调钢水温度、喂铝线微调[Als]、喂碳线微调[C]、出钢前试气提高钢包底吹氩成功率,节约了生产成本缩减工序时间。  相似文献   

14.
在试验室用MoSi2井式电阻炉试验研究了12CaO·7Al2OO3的预熔工艺和含10%~20%BaO、2%~6%MgO、1%~3%Li2O,(12CaO·7Al2O3)/SiO2=8~10的12CaO·7Al2O3基精炼渣对成分为(%)0.23C、1.29Mn、0.44Si、0.026P、0.023S、0.04Mo、0.02Cr、0.06Cu的低碳钢的脱硫能力。结果表明,12CaO·7Al2O3基预熔精炼渣具有较好的脱硫能力,在1 590℃加入量为3%的条件下,能将钢液中的硫含量从0.030%降低到0.006%,脱硫率80.00%。通过运用正交方法对渣成分进行优化,得出12CaO·7A国2O3基精炼渣的优化渣系为:15%BaO,4%MgO,3%Li2O,(12CaO·7Al2O3)/SiO2=9。  相似文献   

15.
二次冶金——钢包精炼   总被引:4,自引:0,他引:4  
汪学瑶 《特殊钢》1998,19(4):1-9
最初使用二次冶金工艺是为了满足不断增长的特种钢质量需求,目前二次冶金已广泛用来生产所有钢类,因为它有高的经济效益──提高生产率,作业的机动性和低的生产成本。  相似文献   

16.
90 t钢包喂丝的工艺实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
总结了以LD-LF(WF)-CC生产流程生产20、34Mn6、BTN/1等钢时,在90 t钢包中以2.4~3.0m/min的喂丝速度喂硅钙线(Φ13 mm)和铝线的工艺实践。工艺实践表明,当喂入钙量达200×10-6时,钢中残余钙含量至最大值35×10-6,钙处理时钢水平均脱氧率为25%,钢中夹杂物数量明显减少并使钢中夹杂物变性;当钢包喂铝线时,随喂丝速度由1.5 m/s提高至3.0 m/s时,铝的回收率由25%提高至70%。一般铝的收得率为60%~70%,CaSi的收得率为15%~20%。  相似文献   

17.
在1t中频炉中进行了LF精炼渣泡沫化半工业性实验,测定基础渣发泡实际状况和渣发泡高度和持续时间,研究了CaF2含量和发泡剂成分对发泡率和发泡指数的影响。  相似文献   

18.
结合我公司铜火法精炼的生产实践 ,分析了炉体结构和生产操作对铜精炼的影响 ,提出了技术改造的方法和操作改进的措施。  相似文献   

19.
王志国  庞军 《柳钢科技》2007,(F09):168-170
根据LF炉生产、工艺、设备的特点,建立了适合柳钢实际的LF炉生产模式;对LF炉的生产设备进行了整改,使得其更好的服务于生产;为了能够更好的实现LF炉的升温、脱氧、去夹杂的功能,对LF炉的生产工艺进行了优化。  相似文献   

20.
对LF用低氟泡沫渣的精炼性能进行了实验研究。CaO—A12O3—SiO2系精炼渣的精炼性能和发泡性能存在一定的冲突,需要根据实际生产的要求加以综合考虑。实验中得到合适的LF泡沫精炼渣的组成为,%:CaO45~60,A12O3 30-40.SiO2 10-15,MgO5~10,曼内斯曼指数MI在0.15左右。  相似文献   

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