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相似文献
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1.
再辉效应对65钢显微组织和力学性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文较详细地研究了再辉效应对65钢钢丝铅浴淬火时的显微组织和力学性能的影响.发现,在珠光体转变温度范围等温时,随着恒温介质温度的降低,引起塑性下降的原因是再辉促发颗粒状或短片状珠光体的形成;在上贝氏体转变温度范围等温时,由于再辉引起温度爬升,使试样温度升至屈氏体形成温度区,得到上贝氏体+屈氏体组织,使强度曲线出现平台和稍有下降。本文还对传统的等温淬火概念提出了质疑,并提出了新的定义.  相似文献   

2.
文章研究了不同冷轧变形量对纯镍板材力学性能和显微组织的影响。结果表明:不同冷轧变形量纯镍板材经650℃/1h热处理后,抗拉强度随着冷轧变形量的增加变化不明显,屈服强度随着冷轧变形量的增加持续增大,冷轧变形量为80%时达到峰值139MPa,纵向比横向略高;延伸率随着冷轧变形量的增加变化不明显,在50.0%左右波动。冷轧变形量对纯镍板材的显微组织无明显影响。  相似文献   

3.
论述用普通低碳20钢生产高强度双相钢丝的可行性。实验表明,适于拔丝的双相组织是在板条马氏体基体上分布着细小的铁素体岛。这种组织经过深度拉拔后能得到很高的抗拉强度,并且能得到绳用钢丝所需要的弯曲和扭转次数。  相似文献   

4.
典型线材金相组织分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用金相分析,对安阳钢铁公司典型线材进行综合检验,将正常组织和常见缺陷组织进行对比,分析缺陷组织产生的原因及其对线材力学性能的影响,并提出改进意见。  相似文献   

5.
通过金相显微分析、X射线衍射、扫描电镜及拉伸试验等研究Mg-Zn-Y合金铸态、挤压态及热处理后显微组织及其力学性能的变化.结果表明,挤压后直接时效处理可使沉淀相大量析出,强化效果明显,可提高材料的力学性能.  相似文献   

6.
高碳钢线材控冷工艺参数对组织性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用热模拟机GLeeble -150 0对 9mm高碳钢线材吐丝后控制冷却过程模拟 ,研究控冷工艺参数的变化对高碳钢线材组织性能的影响 ,得到试验条件下最佳的控冷工艺制度 ,为生产高质量的制品原料提供有价值的理论参考  相似文献   

7.
挤压及热处理工艺对Mg-Zn-Y组织及力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过金相显微分析、X射线衍射、扫描电镜及拉伸试验等研究Mg—Zn—Y合金铸态、挤压态及热处理后显微组织及其力学性能的变化。结果表明,挤压后直接时效处理可使沉淀相大量析出,强化效果明显,可提高材料的力学性能。  相似文献   

8.
《金属制品》2005,31(6):53-53
SUS430系的铁素体不锈钢由于加工硬化小、冷加工性好,经冷锻和冲压后可作为耐蚀性好的结构件使用,但在低温区域冷加工时会产生裂纹,有时会出现韧性不足。为避免发生裂纹,达到所需组织,通过优化热轧制工艺,利用轧制过程中的再结晶现象来改善和细化晶粒,日本开发了在轧制模拟器中对轧制过程中的显微组织进行预测的平台。该平台能对连续多道次轧制过程中的显微组织进行预测模拟,并以SUS430为对象,建立了显微组织预测数据库,并与实际轧制的试验结果进行比较和验证。结果表明:该模型预测单次加工组织准确;在多道次的轧制过程中,预测精度很高,能满足轧制工艺要求;将该技术应用于轧制SUS430,可使轧制材料中心的晶粒度减小约36%。  相似文献   

9.
介绍72A高碳钢线材生产工艺。冶炼过程炉前出钢温度大于1600℃,精炼时间不低于50 min;连铸采用全保护浇注,结晶器电磁搅拌;轧钢过程,采用侧进侧出步进梁式加热炉,在精轧机组水冷段后增加4机架减定径机组,控冷采用带有"佳灵"装置的大风量高风压延迟冷却型斯太尔摩线。结果表明,72A试验钢生产工艺合理,成分波动小,线材中心偏析小于2级,索氏体体积分数85%~93%,力学性能良好,各项指标满足用户要求。  相似文献   

10.
文章研究了四种固溶冷却方式(空冷、风冷、油冷和水冷)对Ti60钛合金显微组织和室温、高温(600℃)力学性能的影响。结果表明:固溶冷却速度的增加,会使初生α尺寸变小,含量降低。空冷的室温拉伸强度为1009MPa,伸长率为13.5%;水冷的室温拉伸强度为1186MPa,伸长率为11%。固溶冷却速度的增加,室温和高温拉伸强度、热稳定强度和蠕变性能提高,但室温拉伸塑性和热稳定塑性会明显降低。这是由于不同固溶冷却速度下初生α和次生α大小及含量差异造成的。  相似文献   

11.
Φ6.5 mm SWRCH45K盘条经球化退火,在冷镦过程中开裂。对盘条进行金相检验,钢中夹杂物总级别为2级,未发现大型夹杂物,盘条显微组织出现局部偏析和魏氏组织。采用热模拟试验,将6.5 mm SWRCH45K盘条分别加热到860,900℃,并分别进行炉冷、空冷、吹风冷却,对SWRCH45K盘条的显微组织和晶粒度进行分析。结果表明:采用860℃加热并炉冷后,其显微组织为铁素体与珠光体,基本上未形成魏氏组织,晶粒度较均匀。提出适当调整精轧、终轧与吐丝温度,降低斯太尔摩线的辊道速度,可消除魏氏组织,改善偏析与晶粒不均匀现象。  相似文献   

12.
铬对60Si2 MnA盘条组织和力学性能的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
卢胜军  陈亮  霍琳  王淼 《金属制品》2009,35(3):26-27
在同一工艺下分别轧制不加铬(A)和加铬(B)两类盘条,分析铬对悬架簧用60Si2MnA盘条脱碳层和力学性能的影响。结果表明,当加热炉预热段温度为670~680℃,加热段温度为950~960℃,均热段温度为1 035~1 050℃,开轧温度为900~915℃,吐丝温度为850~860℃,轨道速度为1.0 m/s,尾气残氧质量分数控制在3%左右时,B类盘条的全脱碳层深度和总脱碳层深度较A类盘条明显降低,B类盘条的抗拉强度和断面收缩率较A类盘条高。  相似文献   

13.
胎圈钢丝用C82DA盘条生产新工艺   总被引:4,自引:4,他引:0  
为满足用户对C82DA盘条不同强度的需求,设计两种生产新工艺:在原C82DA盘条生产工艺其他参数不变的条件下,进精轧机温度由780~810℃调整为750~780℃,盘条抗拉强度提高约20MPa,面缩率稍有下降,晶粒度细0.5~1.0级;进精轧机温度由780~810℃调整为840~870℃,盘条抗拉强度降低约25MPa,面缩率有所提高,晶粒度粗0.5~1.0级。金相检验表明,原工艺和新工艺的盘条金相组织、索氏体含量和中心碳偏析均符合YB/T170—2000的要求,分析认为晶粒度的变化是导致盘条抗拉强度产生差别的原因。  相似文献   

14.
为了满足低合金焊丝钢盘条免退火生产要求,结合盘条CCT曲线和生产线的特点,采用2种试验方案轧制AH70G低合金焊丝钢盘条。方案1吐丝温度810~830℃,入罩温度730~750℃;方案2吐丝温度890~910℃,入罩温度800~820℃,2种方案辊道速度均为0.15 m/s,风机、保温罩全关。轧制后,方案1盘条抗拉强度约800 MPa,方案2抗拉强度约700 MPa。对2种方案产生不同的抗拉强度和金相组织进行分析,结果表明,采用方案2生产的盘条金相组织以铁素体和珠光体为主,盘条抗拉强度控制在700~720 MPa,满足用户使用要求。  相似文献   

15.
对不同精轧和吐丝温度条件下焊丝钢盘条表面红锈情况进行对比分析。通过盘条氧化铁皮成分分析发现,出现红锈的铁皮中Fe3O4、Fe2O3含量较高。通过热力学分析发现,盘条与空气和水等介质反应,在高温条件下,有利于FeO的形成,较低的精轧和吐丝温度易于导致氧化铁皮Fe3O4、Fe2O3含量较高。同时,在较低精轧和吐丝温度条件下,盘条表面氧化铁皮的破裂,使FeO不断被氧化成Fe3O4、Fe2O3。在2种因素作用下,盘条表面易出现红锈。提高精轧和吐丝温度,可消除盘条表面红锈。  相似文献   

16.
高碳钢丝拉拔过程容易产生断丝,通过试验总结出盘条焊接操作新方法。(1)端头准备:用砂轮机将切头处毛刺去除干净,并进行长度为2 mm的45°倒角处理;(2)对焊:在材质相同的条件下依据被焊接材料的尺寸、规格选择不同的电流,以保证合适的焊接温度;(3)焊缝隆起清除:在环境温度下自然冷却至80℃以下,焊缝处打磨后的直径应不小于盘条原始直径的95%。给出焊接回火的4步操作法。采用新的焊接方法,提高了盘条焊接质量,盘条的断面收缩率在10%~20%,抗拉强度达到母材抗拉强度的85%~95%,拉丝的断头次数由原来的每百吨2.50次下降到1.16次。  相似文献   

17.
武文遥 《金属制品》2012,38(4):55-57
为了克服ER70S-6盘条强度高造成的拉拔困难,对比分析不同厂家生产的ER70S-6盘条钢的化学成分、金相组织和力学性能,指出盘条强度高的主要原因是珠光体含量高与晶粒度低。得出结论:(1)在成分不变的情况下,晶粒度与珠光体含量是影响抗拉强度的主要因素;(2)提高吐丝温度,在风冷线辊道速度不变的情况下,可降低盘条强度,但吐丝温度不能超过900℃。通过调整生产工艺,盘条的抗拉强度大于550 MPa的比例从原来的33%降到12%,工艺调整有效。  相似文献   

18.
介绍YL82B预应力钢丝及钢绞线用盘条试制过程。转炉采用高拉碳工艺,控制终点w(C)≥0.30%,双渣法脱磷,加强出钢挡渣,减少回磷;LF精炼造高碱度还原渣,并适当延长出站前软吹时间;加强连铸过程保护浇注,采用适当低的钢水过热度浇注,以及合理的结晶器电磁搅拌参数,拉速波动控制在±0.1 m/min;轧制过程开轧温度975~1 010℃,精轧温度890~930℃,吐丝温度820~850℃,终轧速度22 m/s。生产的盘条同圈时效15 d后抗拉强度为1 156~1 172 MPa,断面收缩率为41%~43%。12.5 mm盘条拉拔至5.0 mm,拉拔过程无断丝,成品钢丝抗拉强度为1 930~1 950 MPa,反复弯曲11~12次。  相似文献   

19.
埋弧焊丝用H08SG盘条的生产实践   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈涛  易敏  陈延清  孙齐松  唐国志  李宏 《金属制品》2011,37(6):52-55,66
介绍首钢埋弧焊丝用H08SG盘条的生产工艺。给出生产过程控制的关键:(1)控制转炉终点w(P)≤0.007%和出钢温度不大于1 680℃,以保证成品低的磷含量;(2)使用预处理铁水(w(S)≤0.005%)和LF精炼双工艺脱硫,保证成品低的硫含量;(3)通过精炼和连铸过程对钢水的保护解决水口堵塞问题,进而控制卷渣带来的表面质量缺陷;(4)轧制过程控制钢坯开轧温度1 000~1 050℃,精轧温度900~950℃,吐丝温度840~880℃。采用此工艺生产的6.5 mm H08SG盘条化学成分稳定,钢质洁净度高,抗拉强度为650~740 MPa,金相组织为贝氏体,成品尺寸精度可控制在±0.15 mm,满足埋弧焊丝用盘条的技术要求。  相似文献   

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