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相似文献
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1.
地层破裂状态下实施大排量污水回注技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
秘鲁1AB/8区块强天然水驱、特高含水老油田回注水量为170000m3/d,为了减少产出水的巨额投资,优选深部Pozo水层及Vivian油藏边部作为污水回注层位.这样既满足了环保要求,又可容纳大量回注污水.减少回注水中固体颗粒及残余油含量、增加注水射孔层段和射孔密度、减少注水管柱压力损失,可以保证大量污水回注的可持续性.根据计算的地层破裂压力,采用12~17.2MPa的井口注水压力可使注水地层破裂.对6口回注井实施大排量污水回注试验,单井注水量均超过6360m3/d.监测数据显示,地层在破裂状态下实现了低压大排量污水回注,提高了单井回注量,减少了设备投资.污水回注优化方案取得了良好的应用效果和经济效益.  相似文献   

2.
川西洛带气田致密砂岩污水回注实验室研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
回注层的敏感性及与产出污水之间的配伍性直接决定回注能力,是回注处理产出污水是否成功的关键。文中以川西洛带气田产出污水回注为例,通过分析回注层侏罗系上统蓬莱镇组J3P21、J3P31两个分气藏储层基本地质特征,指出其岩性致密,对回注水质要求高;从宏观和微观评价了封隔层的封隔性;重点对回注层的敏感性和配伍性进行研究。敏感性实验表明两回注层盐敏性弱、速敏性中等偏弱,临界流速低、应力敏感性中偏强、水敏性J3P21强于J3P31;配伍性实验表明,同层产出污水之间配伍性较好,异层产出污水之间配伍性差;回注层与J3P各分气藏产出污水配伍性较好,与J3SN产出污水配伍性差。  相似文献   

3.
低渗透水敏性油藏注入水配伍工艺研究及应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
结合注水配伍工艺在油油田的应用实例,说明注入水配伍对于低渗、中-强水敏油藏储层保护、高效注水尤为重要。注入水配伍工艺的研究方法是确注入水源、确定预处理工艺、确定地层受到伤害后的处理、确定三防、精细过滤等配套措施,尽量做到污水回注或清污混注;防膨应做为一项常规措施,普通实施;对低渗高强或极强水敏地层应采取酸化预处理工艺增大孔道半径,降低粘土的膨胀性性地层,减少颗粒运移。  相似文献   

4.
利用铁山坡气田相关资料,根据回注层位要求,对铁山坡气田回注层位进行了分析筛选,最终确定飞仙关组地层为铁山坡气田的气田水回注层位。在此基础上,对选择的回注井坡西1井进行了分析,从构造、地层水水型等方面进行了地层封闭性论证,同时对该井回注层位的可容性和可注性进行了分析,并对储容空间和可注量进行了计算。  相似文献   

5.
大牛地气田产出污水既不能注入生产层影响天然气开采,也不能排放地面污染环境,需打新井选非产层进行污水回注,为此对采气井产出污水和回注层的地层水进行了系统的水性分析及配伍性试验研究,依据混配水结垢研究结果进行了阻垢剂优选,提出了稳定地层吸水能力的有效途径。  相似文献   

6.
长庆油田进行多层系合采开发时,采出水水型不配伍,集输、注水管线出现腐蚀结垢,导致地面系统管线堵塞,泵、加热炉堵塞,生产系统压力高,集输系统无法运行.通过对不同层位采出水进行离子组成分析,认为两种及以上不相容离子的地层水相混,就会产生易于沉淀的液体,这是管线结垢的主要原因.为了防止不相容的地层水混合,对地层水的配伍性进行了试验:配伍性较好的层系,集输系统采用合层集输、除垢防堵;配伍性不好较易结垢的层系,集输系统采用分层集输,双流程顺序输送,污水处理及回注系统采用分层处理,清污水分段、分层智能注水流程.  相似文献   

7.
用油田回注污水配制水基压裂液的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了解决陕北油田压裂施工用水短缺的问题,研究应用油田回注污水配制水基压裂液。在分析陕北油田回注污水水质的基础上,进行了回注污水pH值对压裂液性能的影响试验、回注污水与压裂液添加剂的配伍性试验及用回注污水所配制压裂液性能的评价试验。试验结果表明:回注污水与压裂液添加剂配伍性较好;用回注污水配制压裂液时,回注污水的pH值应为7~8,稠化剂加量不小于0.5%,稠化剂与水混合时间不小于20min;用回注污水配压裂液的使用最佳时间在配制好后8h以内,回注污水压裂液与清水压裂液相比除破胶快外,其余性能指标基本相当。陕北油田应用油田回注污水配制的压裂液进行了20余井次的压裂施工,施工效果表明,该压裂液能满足陕北油田低温地层对压裂液性能的要求。  相似文献   

8.
热污水压裂液技术研究及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
钟安海 《石油化工应用》2012,31(1):58-60,65
低渗透高凝油藏压裂开采的一个难点是冷伤害,热压裂液技术是一项有效的技术措施。热污水压裂液技术是一项简便可行的技术,其具有成本低廉,配置方便,与地层配伍性强等特点。但是,油田回注污水含有固体杂质、油及细菌易对储层造成伤害,且矿化度高、pH值低、含有大量的二价金属离子易造成交联性能差,与压裂添加剂配伍性差等特点。本文从分析油田回注污水的性质出发,分析了热污水配置压裂液的难点,提出了解决思路并通过试验优化出了热污水压裂液的最佳配方.用试验的方法对热污水压裂液体系的性能进行了测试,试验结果显示交联耐温性能、破胶性能均满足压裂施工需求,伤害性能与清水压裂液相近,最后进行了现场应用获得了成功。本研究为低渗透高凝油的压裂开采提供了一套切实可行的方法。  相似文献   

9.
油气田污水长期回注对油层伤害很大,但因含聚污水中聚合物、固体悬浮物、原油在含聚污水中的相对含量较少,常规的实验方法难以进行定量分析,因此引入浊度分析的方法。介绍了浊度法评价机理,以川中某气田为例,用浊度法分析了回注污水与地层水的配伍性,实验结果表明,浊度法为各种配方实验的配伍性分析提供了一个简便、准确、快捷的方法。  相似文献   

10.
乔继红 《吐哈油气》2007,12(3):266-268
吐哈盆地雁木西第三系油藏由于注采比偏低,表现为底水上升、产量递减;雁木西白垩系油藏由于注采井网不完善和上下油组注采不平衡,导致地层压力下降、产量递减。针对存在的问题,确定各个油藏的平衡注采比及压力恢复速度,对注采井网、油水井层位、单井配注提出了调整意见。在进一步完善注采井网、合理配注的基础上,第三系油藏2006年地层压力恢复0.35MPa,白垩系油藏2006年地层压力恢复0.4MPa,取得较好的效果。  相似文献   

11.
纯化油田回注污水改性处理可行性研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
纯化油田是典型的多层系、薄互层、中低渗透油田,油田开发方式主要以注水开发为主.自1992年回注污水以来,由于水质不合格,给油田开发带来了较大的危害.针对此种情况,在室内开展了改性水处理研究,主要从改性处理水处理工艺、改性水与地层水配伍性、不同含油量的改性水对地层损害程度及不同粒径中值、不同细菌含量、不同pH值的改性污水水质对地层伤害等几个方面进行了试验研究,试验结果表明,纯化油田回注污水进行改性处理是可行的,处理后的水对地层基本无伤害.  相似文献   

12.
八面河油田面138区块即将进入注水开发阶段,在水质分析研究的基础上,开展了结垢与腐蚀试验,同时利用地层岩心进行了岩心伤害模拟试验评价。试验结果表明,该区块注入水与地层岩石和流体的配伍性较差,应考虑用地层产出水回注;若注联合站污水,需采取添加阻垢剂和防膨剂等配套的预处理措施。  相似文献   

13.
低渗油藏注水能力下降分析及解决措施   总被引:5,自引:0,他引:5  
低渗透油藏由于储层渗透率低和地层喉道小的原因,回注污水水质达不到低渗油藏注水标准要求,致使水井欠注。通过研究确定了污水对地层伤害的主要因素,制定了区块的注水指标。应用多种水质精细处理装置和污水处理配套技术,可以改善注水水质,以提高低渗油藏注水开发效果。  相似文献   

14.
高波  王勇  李冰  何伟  张旭东 《海洋石油》2010,30(1):76-80
在储层特征分析和污水水质评价的基础上,开展了渤西油田污水回注的室内评价研究。通过计算机预测、静态结垢实验和动态结垢实验对污水与地层水相容性进行了研究,结果表明污水与地层水都存在不同程度的结垢。污水与储层岩石配伍性实验结果表明,污水对储层渗透率存在一定的损害。损害的机理可归结为水敏、固相颗粒堵塞等。进行储层保护的化学方法研究,通过室内评价实验,优选了黏土稳定剂和防垢剂,并推荐了加药浓度。  相似文献   

15.
红河油田长6特低渗油藏近年来通过注水开发减缓了产量递减,但还存在注水井注入压力高、欠注甚至注不进水的问题,地层能量无法得到有效补充。分析认为,长6特低渗油藏注水井欠注的主要原因是自身储层物性差、渗透率低、孔喉半径小,其次是注入水与地层水不配伍、结垢,加之注水过程中黏土膨胀运移等进一步降低了储层的渗透率。为此,提出利用多元复合酸酸化技术来解决该油藏的注水井欠注问题。酸液配伍性、腐蚀速率及岩心的溶蚀速率等室内试验结果表明,多元复合酸与该油藏的注入水、地层水配伍性良好,具有腐蚀率小、黏土膨胀率低、岩心溶蚀慢的特点。8口井的现场应用结果表明,多元复合酸酸化技术能够解除注水井近井地带的污染,恢复、提高地层渗透率,达到降压增注的目的。   相似文献   

16.
为实现海上气田生产零污染的目标,在没有现成研究流程和模式的情况下,以浅层封存地质条件研究为基础、以回注层注入指数为桥梁、以地层破裂压力为约束,对A气田分别从浅层断裂系统、回注层位优选、回注层注入能力分析等方面开展生产水回注方案研究,结果表明,A气田浅层地层形态较为完整,断层发育较少,从三潭组至海底未见断层发育,气田生产水回注对断层影响较小,不存在断层溢流的风险。  相似文献   

17.
针对珠江口盆地海上岩性油藏因地层能量不足、平台空间受限布置地面人工注水设备困难的问题,研究了一种利用近源配伍性良好的天然含水砂层在地下完成人工注水补充油藏压力的自源闭式注水技术。开展了自源水层筛选、自源水配伍性及注水水质指标、自源注水注采能力、多功能注水管柱、转向分流技术、注入水前缘监测等关键技术研究,并进行了现场井组注水试验,结果表明自源闭式注水技术可有效实现海上岩性油藏地层能量补充,可为类似海上油田人工注水开发调整提供借鉴。  相似文献   

18.
华北油田西48断块、强26断块、高29断块的拉油接转站应用简易污水处理工艺技术后,解决了因没有污水回注系统,产出污水只能外拉回注,而断块本身却靠注清水补充地层能量的矛盾。应用小断块简易污水处理工艺技术后,断块产出污水可以就地回注,既节约了清水资源,也避免了因注清水地层的伤害。另外因油田回注自产污水,能够使污水与油层产生好的配伍性,使油层得到保护,从而提高油田开发效果。  相似文献   

19.
针对气藏污水回注井回注压力升高、回注能力降低的生产问题,根据油藏注水井表面活性剂降压增注的技术思路,开展气藏回注井储层条件下的降压增注技术研究。通过考察表面活性剂和回注水的配伍性及润湿反转能力,优选了杂双子表面活性剂ZS-11,并采用该表面活性剂进一步开展相渗实验和降压增注实验。研究结果表明,杂双子表面活性剂ZS-11在高温(130℃)、高矿化度(80000 mg/L)回注储层条件下,具有配伍性好、润湿反转能力强的特点,可将岩心润湿性由亲水向中性润湿转变。驱替实验结果表明,杂双子表面活性剂ZS-11溶液(有效物含量0.2%)能使水测渗透率分别为1.42×10-3、1.78×10-3、5.27×10-3、10.53×10-3μm2的岩心的液相相对渗透率提高21.2%数52.8%,气液两相渗流区间增大9.3%、等渗点饱和度降低3.3%数6.2%,特别对低渗岩心降压效果更为明显,降压幅度达到41.0%。实验结果为解决气藏污水回注压力高的生产问题供新思路及方法。图6表2参17  相似文献   

20.
川西气田地层水与储层配伍性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
川西须家河组气藏和沙溪庙组气藏地层水产量大、矿化度高,目前最有效的处理方式是异层回注处理。但对不同气藏的地层水同时进行回注时,要保证回注成功和回注系统正常运行,必须对水质进行配伍实验。针对川西地区须家河组气藏与沙溪庙组气藏地层水的水质特征和储层特性,进行水质、储层配伍性实验,从而了解影响回注效果的因素,提出了地层水回注过程中的注意事项与解决措施。  相似文献   

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