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本文介绍了几年来在铜冶炼烟气干法净化制酸工艺中所取得的成绩,肯定了该工艺的优点和特点,分析了工艺本身存在的不足之处。就砷的危害和对策,结合以往技术攻关成果和近来的技术进展,进行了初步的讨论。对该工艺的技术活力和今后的发展趋势也作了初步的对比和评论。 相似文献
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冶炼烟气干法净化制酸工艺,通过富春江冶炼厂和沈阳冶炼厂等单位近十年的实践,已取得了较大的进展。1973年以来,又取得了转化和成酸两方面技术攻关的新成果,从而使得这一工艺进一步完善起来,工艺技术指标也接近或达到预期的要求。一个可供工业化的冶炼烟气干法净化、湿接触法氧化和冷凝成酸的新工艺,开始和有色冶炼工艺相互配套了。 相似文献
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冶炼烟气制酸采用“干法”净化流程的工厂主要有沈阳冶炼厂和富春江冶炼厂。这两厂都是以炼铜烟气为原料。其流程是:烟气经过粗收尘器后以电收尘器和布袋收尘器作为净化设备。净化后的气体温度为200~220℃进入鼓风机并压送到用燃烧煤气(沈冶)或重油(富冶)气体加热的换热器中加热到360℃左右(此温度由二氧化硫浓度的高低决定),再进入转化装置。在富冶有预转化器采用径向双圈结构,其中外圈装有C_(s-1)除砷剂,内圈填充S_(106)(即V_A)型柱状触媒(见《硫酸工业》1976年第5期)。气体离开末段触媒后热量没有利用,即进入二段成酸工序。成酸工序有双塔式即空塔——填料塔(沈 相似文献
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继干法净化制酸工艺成功地应用于处理火法炼铜(指密闭鼓风炉、转炉、连续吹炼炉等,以下同)烟气后,承德冶炼厂(下称承冶)又将此工艺应用在湿法铜冶金烟气的处理。这是第一个在湿法炼铜烟气回收技术上使用干法净化制酸的工厂,因而对于探索、 相似文献
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介绍硫铁矿制酸装置的几种典型干法排渣设备及工艺,详述一套80kt/a和一套300k t/a硫铁矿制酸装置的干法排渣系统及运行情况。建议大型硫酸装置干法排渣采用浸没式冷却排渣滚筒冷却沸腾炉、废热锅炉排出的高温矿渣(灰),用干排冷却滚筒冷却旋风除尘器和电除尘器来的矿渣(灰),冷却后的矿渣(灰)一道送入干排冷却滚筒冷却,再用皮带输送机送至渣仓;3台冷却滚筒均设有新型增湿器。实践证明,大型硫铁矿制酸装置于法排渣系统已可完全国产化,投资省并可长期稳定运行。 相似文献
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本文对沸腾床催化剂的机械强度,炉气中砷、氟对催化剂的毒害,沸腾转化对SO_2浓度波动的适应性和节能等问题作了阐述,认为冶炼烟气干法净化制酸采用沸腾转化是可取的。 相似文献
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我厂炼铜烟气已全部回收制酸,净化系统采用高温干法净化流程。烟气中所含的砷是最有害的杂质,对生产危害极大。现根据我厂铜酸系统中砷分布的调查情况,对砷害的防治提出一些初步看法。 相似文献
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介绍了硫铁矿制酸系统净化工序现状及技术改造必要性,并详细阐述了净化工序技术改造内容、技术改造的配套措施。实施效果表明,每年节约电费318万元,节约用水32万t,环境状况明显改善。 相似文献
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陕西华山化工集团有限公司复肥厂80kt/a硫铁矿制酸装置于1988年建成投产,采用弱氧焙烧、稀酸洗净化、“3+2”两转两吸工艺。经过多年的扩能改造,2007年硫酸产量达到154.9kt。2008年5-6月净化工序实施技术改造,以消除生产瓶颈、节约资源、实现硫酸装置污水零排放。改造达到了预期效果,经济效益和环境效益良好。 相似文献
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有色金属企业为了消除污染、保护环境和综合利用硫的资源,近年来,对利用冶炼烟气制造硫酸,愈益重视。现在,全国各个重金属冶炼厂都已建有制酸装置,基本上实现了烟气直接制酸(含二氧化硫高于3.5%)。制酸装置能力已达150万吨。硫酸产量1980年突破了100万吨,1984年已达112万吨。从全国有色金属企业统计看,原料带入冶炼厂的硫量将近70万吨,现已回收利用的为41.3万吨,总计硫的利用率已达60%。以主金属带入的硫量计算,铜厂约占60%,锌厂约占25%,其他各冶炼厂约占15%。硫的利用率,铜厂一般为40~80%,锌厂为92%以上(韶关冶炼厂),锌铅厂将近90%(沈冶、株冶),铅冶炼烟气基本未利用。 相似文献
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大化集团化肥厂原有两套硫铁矿制酸系统 ,硫酸一系统生产能力为 1 2 0kt/a,硫酸二系统生产能力为 1 80kt/a,均采用沸腾焙烧、文泡电水洗净化、一转一吸加氨法尾气处理工艺。为了减少污染 ,硫酸二系统于 1 997年改为硫磺制酸 ,设计能力为 1 0 0~ 1 2 0kt/a ;硫酸一系统于 1 998年改为硫磺制酸 ,设计能力为 80~ 1 0 0kt/a。两套硫磺制酸系统均以进口液体硫磺为原料 ,采用四段一次转化一次吸收加氨法尾气处理工艺。改造过程中 ,转化工序、干吸工序和尾气处理工序的旧设备都得到了充分利用。原SO2 鼓风机改作空气鼓风机 ,置于干… 相似文献
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针对硫酸系统净化工序的入口烟气中水分及颗粒物浓度居高不下,导致干吸和转化工序酸温升高、净化积泥严重的问题,分析了原有净化工序存在的问题,分别对洗涤塔和除泥工艺进行了优化改造,如将洗涤塔改造成填料塔、塔内螺旋喷嘴改成碳化硅空心锥喷嘴、净化三塔采用分级除泥工艺、除泥后酸水回用等.生产实践证明,此次改造取得了良好的运行效果,... 相似文献
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汤其香 《硫磷设计与粉体工程》1994,(2)
1 当前石膏制酸存在问题 我厂2万t/a硫酸和3万t/a水泥装置,是我国第一套以天然石膏制酸联产水泥的生产装置。从1991年开车至今,近三年的工业试生产证明,天然石膏制硫酸联产水泥的工艺技术是可行的,有些技术经济指标达到和超过硫铁矿制酸的指标。 三年来的生产实践也表明,天然石膏制硫酸联产水泥技术当前存在的主要问题是原料石膏品位低和窑气净化两大问题。 二水石膏可用于水泥生产作缓凝剂。当前 相似文献