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一、前言我厂硫酸车间的生产,长期以来未进行尾气回收,至使排空尾气中二氧化硫达5700ppm以上,远远超过国家规定的排放标准(二氧化硫排放浓度不得大于400ppm)。尾气排放量 相似文献
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我厂硫酸车间利用冶炼烟气生产硫酸,共有两个制酸系列,原采用热浓酸洗涤净化流程。该流程存在着净化指标差、产品质量低、设备腐蚀严重等缺点。1985年12月硫酸一系列热浓酸塔底腐蚀穿孔,大量漏酸,生产无法进行,不得不提前停产大修。 相似文献
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我厂的生产设备如破碎机、鼓风机、压缩机、酸泵等,在运转中产生强烈噪声,危害工人健康。两年来,我厂先后对硫酸车间的主鼓风机和转化器内部换热器冷却鼓风机及液体二氧化硫车间的脱吸二氧化硫气体的鼓风机的噪声进行了综合治理,收到了明显的效果,受到操作工人的赞扬和各级环保 相似文献
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一、概况我厂于1970年底开始建设,1971年10月5000吨/年硫酸一车间建成投产。经1973、1975年二次扩建、改造,形成15000吨/年硫酸的生产能力。1980年4月新建硫酸二车间,生产能力20000吨/年,于当年8月建成投产。两个系统共可生产硫酸35000吨/年,二氧化硫3000吨/年。在发展硫酸生产的同时,我厂积极发展以硫酸为原料的化工产品。1981年的产品有普钙(35000吨/年)、氟硅酸钠、保险粉(2000吨/年)、硫酸锌、DSD酸(250吨/年)、VBL萤光增白剂(500吨/年)、MF扩散剂(1000 相似文献
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我厂硫酸车间目前系钴冶炼酸化焙烧烟气和氧化炉烟气两套系统合一的文泡电净化水洗配气制酸流程。1970年投产,原设计能力1万吨/年硫酸,1983年的实际生产能力达到了3.3万吨/年。现车间定员87人,其中管理人员6人、维修人员14人,生产人员67 相似文献
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一、概况我厂硫酸车间采用一转一吸水洗净化流程,经改造挖潜,1970年硫酸生产规模达到年产20000t,每小时产生含SO_22000~6000ppm左右的硫酸尾气约有10000m~3,此尾气排入大气污染环境。为此,1971年上了一套钠法回收硫酸尾气中SO_2制无水亚硫酸钠装置, 相似文献
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我厂硫酸车间两个生产系统,原来都是用文—湍—文水洗净化流程,污水量约120米~3/时,与全厂其它车间生产下水混和后共同排入长江。为保护江水不受污染,我们规划首先将净化流程改为文—文—间冷器—电除雾器,以减少污水量,然后再使污水循环, 相似文献
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