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相似文献
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1.
预熔脱磷剂进行铁水脱磷的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在实验室条件下,以CaO-Fe2O3-CaF2为预熔脱磷剂的主要渣系,对预熔脱磷剂的配比关系、加入量、处理温度、初始铁水磷含量以及预熔渣粒度进行了研究.结果发现:在1 350℃条件下,w(CaO)/w(Fe2O3)约取1.0,在加入量为10%的预熔脱磷剂能将铁水中的磷降低到0.0079%,脱磷率为96.24%,且初始铁水磷含量以及预熔渣粒度对脱磷率影响不大.  相似文献   

2.
研究了CaO-Fe2O3-CaF2基粉剂在铁水预处理中的脱磷效果,对该渣重要性能指数Cao/Fe2O3及助熔剂含量对经的影响进行了实验室研究,对宝钢二炼钢铁水预处理工艺影响CaO-Fe2O3-CaF2基粉剂脱磷率的因素进行了探讨,工业实际操作中,脱磷前硅含量,铁水温度,铁水中硫含量都会影响脱磷率。  相似文献   

3.
实验室条件下采用间接测量法,测定了CaF2系和B2O3系脱磷渣的磷分配.即首先测量磷在液态渣和固态铁间的分配比,再通过计算得到磷在液态渣和铁水之间分配比,同时根据渣系成分和光学碱度计算了磷容量.同时采用了扫描电镜、能谱分析与X射线衍射分析技术对脱磷渣进行了研究.实验结果表明,B2O3系预脱磷渣的磷容量远大于CaF2系预脱磷渣的磷容量,因此可以用B2O3全部替代CaF2作为助熔剂进行高磷铁水的预脱磷处理,2种渣系的磷分配均随渣中有效CaO含量的升高而升高.用B2O3作为助熔剂时,B2O3能与渣中高熔点物质2CaO·SiO2和3CaO·P2O5反应生成低熔点物质,从而起到助熔的作用.且w(B2O3)/w(CaO)比值为0.16时,磷分配比为最高值,即该渣脱磷能力最强.  相似文献   

4.
杨福  毕学工  罗松志 《炼钢》2012,28(1):33-36
为开发高效环保的高磷铁水预脱磷剂,利用FactsageTM软件绘制了Fe3O4-CaO-B2O3和Fe3O4-CaO-K2O三元相图,根据相图确定出B2O3系和K2O系脱磷剂成分的质量分数,然后在实验室进行脱磷试验,并与以CaF2为助熔剂的高磷铁水预脱磷试验结果进行了比较。结果表明:B2O3能够完全替代CaF2作为助熔剂进行高磷铁水的脱磷预处理,控制w(P)<0.1%,此时w(B2O3)/w(CaO)=0.16,用此种脱磷剂进行脱磷时,化渣良好且不产生泡沫渣,脱磷率也最高。而K2O系脱磷剂的脱磷效果较差。  相似文献   

5.
返回转炉钢渣对铁水脱硅、脱磷的影响   总被引:7,自引:1,他引:6  
在实验室条件下,模拟转炉钢渣的组成,利用CaO-SiO2-Fe2O3-MnO2-MgO-P2O5-Al2O3-CaF2系熔剂对铁水进行预处理,研究了转炉钢渣组成和渣中添加BaO对铁水脱硅和脱磷的影响。结果表明,通过控制转炉钢渣的组成可获得约75%的脱硅率和80%左右的脱磷率。脱硅过程伴随有铁水的回磷反应。随Fe2O3含量增加,回磷率提高,最大回磷率可达22.5%。此外,分析了铁水回磷原因和防止回磷的,发现使用添加BaO的转炉钢渣对脱硅后的铁水进行脱磷处理,当BaO添加量控制在15%-20%范围内时,可明显提高铁水的脱磷率。  相似文献   

6.
一、脱磷的冶金原理铁水或钢水脱磷最好是在氧化条件下和在碱性渣下进行。在炼铁生产的正常还原条件下或钢水在低氧化铁的熔渣下脱氧时,从铁水或钢水中去除磷的数量大体相同。 1.铁水脱磷铁水用石灰渣或苏打渣脱磷的反应式为2〔P〕+5〔O〕+4(CaO)(?)(4CaO·P_2O_5) (1)2〔P〕+5〔O〕+3(Na_2O)(?)(3Na_2O·P_2O_5) (2) 硅酸钙和硅酸钠的化学稳定性比磷酸钙和磷酸钠好(见图1),因此必须对铁水进行预先脱硅。这样才能用石灰或苏打碱性渣进行有效的脱磷。除此之外现有的热力学数据表明,达到平衡时,特别是在较低的温度下,  相似文献   

7.
王海川  王世俊  周云  吴宝国  董元篪 《炼钢》2004,20(2):38-40,46
开展了铁水用石灰基预熔渣进行同时脱硫脱磷真空处理研究,试验结果表明,随着石灰基预熔渣中CaO含量增加,脱磷率和脱硫率均增大;随着渣中CaF2含量的增加,脱硫率呈下降趋势,脱磷率先下降而后出现上升情况;真空处理平均脱硫率为68.83%,平均脱磷率为78.46%,分别比常压处理平均脱硫率高26.95%,平均脱磷率低10.18%,但终点[P]含量接近,为冶炼低硫低磷钢提供优质铁水。  相似文献   

8.
铁水预处理脱磷剂的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实验室的条件下,对CaO-CaF2-氧化铁为原料的铁水预处理脱磷剂进行了实验研究.研究发现预熔脱磷剂和固体合成脱磷剂均能使铁水磷质量分数降低到0.02%以下.预熔脱磷剂成渣迅速,预处理时间缩短,5 min就可将铁水中的磷降低到较低水平,且铁水温降小,脱磷效率高,将可能成为一种高效、快速、环保的脱磷剂.  相似文献   

9.
含转炉渣的预熔脱磷剂进行铁水脱磷实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实验室条件下,用部分转炉渣代替预熔脱磷剂中纯化学试剂原料进行铁水预处理脱磷实验研究,研究发现,含有转炉渣的预熔脱磷剂能实现较好的脱磷效果;在1350℃,加入量为10%的条件下,含转炉渣45.73%的预熔脱磷剂能将铁水中的磷由0.21%降低到0.011%,脱磷率可达到94.76%。  相似文献   

10.
在实验室条件下,配制了以CaO Al2O3系为基添加少量氧化镁、二氧化硅构成的四元渣系。研究该渣系中添加不同比例氟化钙预熔后所得渣系的性质。结果表明,添加氟化钙后得到的预熔渣脱硫效果较同组不加氟化钙的差,故采用不添加氟化钙预熔后得到以12CaO·7Al2O3为主的铝酸钙预熔渣系。该渣系具有熔点低、光学碱度高、脱硫能力较强的特点,脱硫率达到80%。  相似文献   

11.
基于环保和钢铁工业可持续发展需要,宝钢二次资源用于生产实践是必由之路.文章分析了铁水脱磷要素,介绍了LT灰和转炉渣用于铁水预处理脱磷粉剂的实践,并分析了其经济和社会效益.试验结果表明,LT灰及转炉渣可替代部分烧结矿、石灰等常用原料作为脱磷剂,当LT灰或转炉渣掺入量合适,碱剂、氧化剂、熔剂控制合理时,可获得与常规脱磷剂同样的效果;BaO能降低(P2O5)的活度,形成稳定的脱磷产物,无公害BaO系脱磷剂是铁水预处理用脱磷剂的发展方向.  相似文献   

12.
在分析脱磷机理及炉渣物相的基础上,以首秦公司100t转炉脱磷生产为例,研究了转炉双联脱磷、脱磷脱碳枪脱磷、转炉冶炼加出钢脱磷、三渣法脱磷等几种工艺的转炉深脱磷能力。实践表明:转炉冶炼加出钢脱磷工艺脱磷率最高,达到97.5%,脱磷后w(P)能达到0.002%;三渣法脱磷符合生产条件,在铁水w(P)达到0.150%的条件下,脱磷率达到96.7%,能有效降低冶炼成本。  相似文献   

13.
以转炉渣为基础渣,在实验室测定了CaF2、P2O5质量分数变化对转炉渣熔点的影响。依据测定结果,利用转炉渣配制适合铁水脱磷要求的脱磷剂进行了铁水预脱磷实验,结合相关的转炉脱磷研究结果,分析了脱磷剂中P2O5对脱磷的影响,提出了对最终外排炉渣中的质量分数要求。在1350 ℃温度条件下,w(P2O5)=166%转炉渣为基础的脱磷剂,对预脱硅处理后的铁水,脱磷剂加入10%时可取得约77%的脱磷率。脱磷剂中w(P2O5)<75%时可取得60%以上的脱磷率。  相似文献   

14.
含有转炉渣的铁水预处理脱磷粉剂的实验研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
基于环境保护和降低成本的需要,将转炉渣作为部分脱磷剂加以使用。结果表明:含转炉渣的脱磷剂的脱磷效果与常规脱磷剂相当。采用加入30%转炉渣的脱磷剂处理铁水时,铁水中磷的分配比达到最大值。  相似文献   

15.
优质高碳钢高拉碳前期脱磷过程控制   总被引:5,自引:0,他引:5  
在分析了复吹转炉脱磷的热力学与动力学条件的基础上,利用复吹转炉吹炼前期(0~8min)低温的有利条件实现钢-渣充分脱磷、倒掉脱磷渣后进行少渣冶炼、高碳下出钢。以实现复吹转炉吹炼前期高效脱磷,吹炼前期的脱磷率达到75%-93%。  相似文献   

16.
选用钙系脱磷剂、CaO—CaF2渣,对锰硅铁合金进行沉淀脱磷,着重研究脱磷剂加入量和锰硅铁合金中硅含量增量对脱磷效果的影响。结果表明:当脱磷剂加入量由2.5%增加到7.5%时,脱磷效果增加5.56%,而合金中硅含量由19%增加到25%时,脱磷效果将至少增加23.22%,说明锰硅合金中硅含量增加对脱磷效果的作用远大于单一增加脱磷剂的作用。合金熔体中硅含量的增加降低了氧势,同时提高了磷的活度,这将有助于脱磷剂中的钙以Ca2P3而非CaO形式进入渣中;此外,采用沉淀脱磷工艺的锰硅合金熔体中碳含量也有明显下降,有利于中、低碳锰铁生产中碳含量的控制。  相似文献   

17.
提高渣-铁脱磷反应效果的理论分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
王庆祥  何环宇 《钢铁研究》2001,(5):21-23,53
理论分析了渣-铁反应脱磷的影响因素。脱磷效果取决于渣量和熔渣的脱磷能力,熔渣的脱磷能力同渣的碱度和氧化能力以及反应温度有关。  相似文献   

18.
曾世林  储少军 《铁合金》2010,41(1):17-21
选用SiCaBa和CaO-CaF对含硅25%的锰硅铁合金进行还原脱磷,脱磷渣冷却到100℃左右破碎装瓶密封。在50 kg感应炉内分别熔化MnO质量分数(含量)为10.72%和29.2%的1~#和2~#锰渣各4 kg,温度到达1 500℃后出炉,与脱磷渣进行热冲兑处理。结果表明:经过处理的脱磷渣在空气中遇水不粉化、无电石臭味,能有效避免有毒的PH_3气体产生,而未经处理的脱磷渣冷却后放出电石臭味并逐步粉化。  相似文献   

19.
在硅钼炉中,1400℃的条件下,利用硅钙合金、稀土硅、铝基脱磷剂等对高磷硅锰合金进行还原脱磷实验研究.脱磷实验采用CaO-CaF2(质量比为25∶75)为覆盖渣,渣金比为0.2∶1.采用ICP光谱仪检测脱磷后合金中的磷含量,X射线衍射检测渣样物相成分,着重分析了不同脱磷剂及其用量对高磷硅锰合金还原脱磷的影响.结果表明:随脱磷剂用量的增加,硅锰合金脱磷率呈上升的趋势.其中,铝基脱磷剂脱磷效果最好,当其质量分数达到8%时,合金中磷的质量分数可降至0.21%,符合国标要求(≤ 0.25%),脱磷率达78%;硅钙合金次之,当其质量分数达到10%时,脱磷率为47%;稀土硅的脱磷效果最差,当其质量分数达10%时,脱磷率仅22%.铝基脱磷剂为本实验条件下的最佳脱磷剂.   相似文献   

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