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由于汽轮机缸体各部(低、中、高压缸)温度和压力不同,因此所用材料及性能也不同。汽轮机常用的缸体材料包括铸铁、铸钢、合金铸钢。从焊接性、焊接材料的选择对汽轮机缸体缺陷修复作了系统的介绍。 相似文献
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介绍了江苏常熟发电有限公司3号300MW汽轮机高压外缸由于设计结构,铸造质量及长期运行等因素的影响而产生缸体裂纹,为保证机组安全运行,对裂纹的形成原因及处理方法进行分析和研究,并进行了现场焊接 修复。 相似文献
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主要介绍了汽轮机汽缸大厚壁碳钢铸件及合金铸件的铸造裂纹缺陷的焊接修复处理工艺,并对电建安装现场施工中类似的缸体缺陷问题提出了一些解决的办法。 相似文献
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电力系统生产企业在遇到铝及铝合金件缺陷修复焊接时,可以利用现有直流氩弧焊设备,工具和操作技术,配备焊粉,焊丝等材料,采用直流正接手工钨极氩弧焊方法解决,介绍了对油泵机缸体铝锰合金铸造件缺陷补焊修复的技术工艺,且弥补了若采用交流氩弧焊和气灶施焊时存在不足。 相似文献
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对某发电厂2号汽轮机汽缸内壁裂纹及缸体结合面变形缺陷的焊接修复方案及其存在问题进行了探讨,并在现场实施了焊接修复。修复结果证实,采用异种钢对耐热钢铸钢件进行堆焊,可简化堆焊工艺,同时可以有效地控制基体变形,为简化耐热钢铸钢件焊接修复提供了新的有效途径和可能性,对设备的现场修复及检修具有重要意义。 相似文献
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文中介绍了一起某核电厂发电机断路器液压操作机构因缸体裂纹导致内漏合闸无法保压的故障,为分析缸体裂纹导致内漏的根本原因及制定纠正措施,通过对缸体裂纹从缸体应力、液压缸体金属学分析、液压油3个方面采用缸体有限元模型分析、金相分析、硬度检测和粗糙度检测、力学性能检测等方法进行分析,确认根本原因为表面处理不当导致产生了应力腐蚀裂纹。提出了改进缸体表面工艺处理和通过改造增加预警即监视液压操作机构油泵打压次数措施。实施改进和措施后未再发生液压操作机构缸体裂纹故障。 相似文献
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《高压电器》2017,(8):55-60
为实现弹簧操动机构用液压缓冲器的小型化、轻量化和高可靠性,需要对缓冲器进行优化设计与疲劳寿命分析。文中以缓冲器缸体为研究对象,首先建立缓冲器有限元模型,利用Ansys Workbench对其结构强度进行仿真计算,并采用其特有的优化模块Design-Exploration对缸体的壁厚进行优化,得到最优的设计方案。其次为保证优化后缸体的疲劳可靠性,利用疲劳分析软件nCode Design Life对该缸体进行疲劳寿命分析,确定了缸体容易发生疲劳破坏和损伤的位置,得到了缸体的疲劳寿命云图,证明了优化后的缸体具有足够的抗疲劳能力。该研究提出了弹簧操动机构用缓冲器产品的优化与疲劳寿命分析方法,有效减小了缓冲器的总重量,提高了产品的设计质量。 相似文献
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蒲城电厂1号汽轮机低压缸I,自投运以来振动一直偏大,径向振幅最大达455μm,通过对不同工况下缸体振动测试及结构动力特性分析,认为低压外缸振动为板壳结构弯曲振动,主要是该缸体抗弯刚度差引起。 相似文献
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现场总线在发动机缸体生产线上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要介绍了现场总线ComposBus/s在发动机缸体生产线上的应用,其中包括ComposBus/s总线网络结构的特点及控制方式。 相似文献