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谭珂瑾 《机械工人(热加工)》1982,(1)
在焊补导轨拉伤方面,我们采用了阳极刻蚀法去油污、然后用银锡铋合金焊补导轨拉伤,效果良好,去油污迅速、简便、干净,焊补牢固。焊补导轨拉伤质量的好坏,关键在于导轨拉伤表面的油污是否清除干净和镀铜层牢不牢。采用一般的物理清洗方法,既费事又清理不干净,影响了焊补质量。我们采用阳极刻蚀、退钝化膜、镀铜、焊补等工艺,保证了焊接质量。现简要叙述如下: 相似文献
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张远温 《机械工人(热加工)》1980,(1)
在球铁铸造生产中,由于原材料、熔化设备以及球化处理工艺等种种原因的影响,致使废品率通常均在10~15%之间。挽救这些球铁件废品,特别是大型球铁件废品具有很大经济意义,为此我们协同有关研究单位、院校共同研制了钇基稀土球铁气、电焊条,为焊补球铁件找到了行之有效的新型焊补材料。 相似文献
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吴建国 《机械工人(热加工)》1991,(12):39-40
我厂有一台大型G512A单柱立式车床,在长期使用过程中,发现花键轴疲劳断裂。因一时难以购买到配件,采用外协重新加工,周期长、费用大,影响生产进度,为此,决定采用焊补方法修复。 相似文献
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十几年来,我们采用熔嘴电渣焊的方法,先后为本厂和外单位焊补了十几台轧机机架。经长期使用证明,焊接质量良好。现将轧机机架焊补工艺介绍如下。一、机架断裂情况1200轧机机架材料为ZG35,机架重28吨.断裂一般多发生在机架圆弧过渡处。裂缝多呈直线形,遇有裂缝处有砂眼、杂质等也会使裂缝皇曲线形。主要是长期承受冲击载荷或超负荷工作造成的。图1为机架断裂线。二、焊前准备我们采用上海电焊机厂的HC-1000型电渣焊机,MZ-1000型自动焊机各一台。焊前 相似文献
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范志遥 《机械工人(热加工)》1979,(6)
铸铁由于具有良好的铸造性、切削性、耐磨性、消振性,以及成本低和时效处理后变形小等优点,广泛应用于机械制造中。但由于铸铁本身强度低、塑性差,铸件在铸造及使用过程中都会产生一定的缺陷,因此有大量的铸铁件需要焊补。这些铸件的机械性能、精度等级、使用要求、工作条件、 相似文献
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1.前言 在金属结构的实际生产过程中,工件在焊后不仅会出现变形,而且内部还存在焊接残余应力。残余应力对焊接质量影响很大,对焊接性较差的金属,残余应力常常是引起焊接裂纹的主要原因,即使是一些可焊性好的材料,如一般低碳钢,如果结构刚性太大,焊接部位冷却时必然会受到阻碍而不能自 相似文献
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李铁谦 《机械工人(热加工)》1980,(8)
我们车间主要生产1吨以上的大型铸件,由于铸造过程中铸件出现一些缺陷,有的缺陷既大又很复杂,铸件如果报废,会造成很大的经济损失。采用焊补方法进行修复,由于铸件大也会遇到很多困难。我们在生产实践中,坚持边干边学摸索其规律,使焊补技术不断提高,解决了一些大型铸件焊补的关键问题,现将焊补情况作简要介绍,供参考。 相似文献
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罗世隆 《机械工人(热加工)》1983,(5)
用碳素工具钢制造的各种工、量、模具,由于在使用中磨损和毁坏,因此必须采取适当的焊补工艺,才能获得较好的焊补质量。一、碳素工具钢的材料性能碳素工具钢是含碳量为0.7~1.3%的高碳钢,这类钢材淬火后具有较高的表面 相似文献
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胡惠 《机械工人(热加工)》1981,(7)
1.2万千瓦抽气式汽轮机和1.2万千瓦冷凝式汽轮机的后气缸均为铸铁件,由于结构复杂,浇铸困难,所以很难保证产品质量,经常发现有局部大面积的气孔、夹渣及穿透性不规则裂纹,而使几吨重的工件报废。能否用焊补的办法来弥补这些缺陷?几年来我们对各种大型铸件缺陷进行了修复焊补,摸索了一些经验,取得了比较好的效果。在我们焊补修复的气缸中,最重的达5.5吨,例如其中有一台气缸,在侧面有一条长1.5米、宽30~50毫米、厚度为40毫米的穿透性裂纹。这样严重的缺陷,若要一次焊补成功,采用热焊法劳动强度大,且整体加热也麻烦;局部加热散热快也无法保温。很难保证焊接质量, 相似文献
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倪建光 《机械工人(热加工)》2008,(12):91-91
在实际生产中,管道底部渗漏,特别是底部锈漏的情况经常遇到。有些管道内的水短时间放不净,或是因阀门损坏关闭不严,管道内总是存有少量的水。而锈漏部位又大多在底部,须采取仰位焊补。带水焊补时,熔池倒悬在下面,渗漏出的水滴在重力的作用下侵入熔池,使熔池很快冷却,形成冷凝孔。并且水滴在电弧高温作用下,产生大量水蒸汽,使铁氧化而产生氢气,这些氢气以原子或正离子的形式侵入熔池,扩散至熔池金属中形成气孔。这些都会给对焊补过程造成很大困难。 相似文献