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美国休斯敦的Kellogg Brown & Root公司(KBR)正致力于推广其新型合成氨工艺.该工艺综合了M W Kellogg公司和Brown & Root公司合并后的技术优势.KAAP Plus工艺所用设备更少、更简单,使合成氨生产厂商减少投资,降低能耗,提高可靠性. 相似文献
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Kellogg公司与Brown & Root公司合并。组成Kellogg & Root(KBR)公司,因此得以将多项技术的优点综合一起创造了新的合成氨技术,称作KAAP plus合成氨法,此法使用较少的设备,可使氨厂减少基建投资,降低能耗,提高操作的可靠性。 此法综合了KBR先进合成氨法(KAAP)、KBR转化交换系统(KRES)和KBR提纯器技术的特点。KRES是一简单的管壳式热交换器,代替标准的一段转化器。合成气压缩机与制冷压缩机共用一个主轴,不使用大的蒸汽涡轮机,使用提纯器就不需 空气装置和合成循环的吹扫回收装置。此外,合成循环使用9 MPa相对较低的操作压力,因为KAAPplus法使用高活性(活性为磁性氧化铁的20倍)的钌/碳催化剂 相似文献
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20世纪80年代以来,随着世界能源价格的不断上涨和合成氨经销价格的不断下降,世界各国都在致力于开发节能型新工艺.1992年,英国石油公司(BP)和美国凯洛格公司(Kellogg)合作开发的凯洛格先进氨工艺--KAAP(Kellogg Advanced Ammonia Process)及催化剂首次应用于加拿大太平洋氨厂(Pacific Ammonia),引起了国内外的广泛关注.目前,世界上已有5套装置采用该技术进行改良设计或新建. 相似文献
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一、引言Kellogg 公司在合成氨生产技术方面,一直处于世界领先地位.从1943年开始,Kellogg 公司为合成氨生产技术开发作出许多突出贡献。50年代后期,成功地进行了高压蒸汽转化催化剂和设备的试验,与先进的离心压缩机技术结合,直接导致60年代单系列大型化合成氨工艺流程,并在工艺过程中回收利用全部能量,大大提高了氨合成的经济性,被认为合成氨工业史上一次革命性突破。迄今已有150多套此类装置在运转,产量占世界总氨产量一半以上。此后Kellogg 公司仅限于对此类氨厂作一些小的改进。1979年Kellogg 与BP 相似文献
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1问题背景 2003年,辽宁华锦通达化工股份有限公司采用美国KBR公司的换热式转化(KRES)专利技术对原凯洛格(Kellogg)型合成氨装置的转化工序进行了技术改造.该套装置由自热式转化炉(1103-MD)、换热式转化炉(100-MC)及工艺加热炉(104-MB)组成(见图1). 相似文献
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南化公司催化剂厂研制的A110-1H型(A110-1型预还原)氨合成催化剂首次在三十万吨合成氨系统使用。今年四月下旬,云南天然气化工厂在Kellogg型四床层冷激塔中,将 相似文献
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<正> 前言四川化工厂增建的合成氨及尿素装置,是自日本引进,由日本东洋工程公司(T.E.C.)承包。1976年5月1日正式建成投产,是我国引进的第一套大型化肥装置。按照合同规定:合成氨生产能力33万吨/年,采用美国凯洛格(Kellogg)公司专利,合成压力240kg/cm~2。尿素生产能力52.8万吨/年,采用日本三井东压“全循环改良 C 法”专利, 相似文献
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LCA 工艺(Leading Concept Am-monia Process)大意是以先进的思想设计的合成氨工艺,或技术概念上领先的合成氨工艺,也有人称之为新概念合成氨工艺。六十年代中期,Kellogg 引入单系列大型化制氨工艺概念后,二十余年来,人们一直不断地扩大单系列氨厂的生产能力,以获得更好的能量经济效率,近年新建的氨厂中,几乎没有低于600吨/日的。撇开经济方面的因素,单把如此大的产量集中到单系列设备上,本身就存在一些很明显的不足。大型氨 相似文献
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根据我国合成氨装置的实际要求,对合成氨装置中冷冻系统中存在的问题进行了分析,提出了如何进行合成氨装置冷冻系统的工艺优化的调整。同时中海石油化学股份有限公司的合成氨装置(45万t/a)采用凯洛格–布朗路特公司(简称KBR)组合合成氨工艺技术。其核心工艺为KBR深冷净化工艺,由布郎深冷净化工艺与凯洛格设备设计的组合。运用这种装置,能够有效地进行冷冻系统的工艺优化调整。 相似文献
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《四川化工》2019,(5)
合成车间新系统是20世纪70年代从美国Kellogg公司成套引进的合成氨装置,装置通过1988年和2004年两次大规模技改后,年产能从最初的30万吨提高至45万吨,吨氨消耗由引进时的9.37Gcal降到KBR公司考核的7.861Gcal,但是技改后与考核的目标值还有一定差距,同时与国内先进以天然气为原料的合成氨装置比较还存在一定差距,结合装置的产能和工艺设计的局限性,装置再次进行节能技改不再经济,只能通过深挖装置潜能,在开停车和正常生产中不断优化工艺参数,重点从燃料气消耗、蒸汽消耗入手,在生产中加强调节工艺参数,使吨氨综合能耗达到最优,从而降低生产成本,为企业增产减排。 相似文献