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相似文献
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1.
双层筛分隔仓板不适用于由辊压机和V型选粉机组成的闭路预粉磨及其与φ4.2 m×13 m中心传动的球磨机开路粉磨组成的联合粉磨系统,如果换成单层式、出料篦缝呈中心放射状分布的隔仓板后,水泥粉磨系统的效能得到提升.  相似文献   

2.
<正>我公司的6号水泥磨是应用天津水泥工业设计研究院"辊压机半终粉磨系统"技术的第一条生产线,年实际生产能力可达120万吨以上。经过几年的生产实践,该系统基本满足公司要求,但磨机系统仍存在一些问题。为此,我们对该系统进行了改造,移动磨机隔仓板安装位置,对磨机隔仓板及部分衬板拆除更换,同时,依据实际情况调整磨机研磨体级配。1工艺流程熟料、石膏、混合材先入辊压机(RP140-110,处理  相似文献   

3.
徐敦山  吴亚键 《水泥》1999,(9):46-47
云南红塔滇西水泥股份有限公司3台3.5m×10m生料磨,生产能力75t/h,该磨机于1995年6月投料运行,由于烘干仓蓖板折断,经常停机,严重影响了回转窑的运转率。我们对蓖板加以改造,取得了良好效果,现将解决方法介绍如下。1改进前的结构状态该蓖板安装如图1所示,蓖缝与磨机呈同心环形分布,如图1中1部所示,全部螺栓孔为圆形沉孔,并且分布较密;折断部位主要为蓖缝方向和螺栓孔周围,与蓖板相关部件存在一定的技术问题。2折断原因分析该磨机为中卸磨,烘干仓篦板和粗磨仓接触,粗磨仓平均球径为75mm,最大球径…  相似文献   

4.
管磨机是物料细磨的主要工艺设备,由于其结构简单和操作可靠,以及生产能力高,因此得到广泛应用。但应指出,根据各种资料,球磨机的效率不超过2%。因此,水泥生产中,粉磨电耗占总电耗的60%,约为70亿度/年。考虑到磨机的效率,每年粉磨的电耗达60亿度。近20~25年来,管磨机的结构改进主要是加大筒体(主要指直径)的尺寸。同时,还改进了磨内装置:衬板、隔仓板、装卸料装置,重又采用了环(档料环)。但是这些措施不能保证提高磨机的有效利用率,而在某些情况下甚至会降低其操作指标。例如,加大磨机直径时,会降低磨机的操作可靠性,减小单位容积产量,提高单位能耗和维护费用。  相似文献   

5.
张国锋 《水泥》2010,(8):37-39
<正>我公司于2004年3月建成投产2条2500t/d生产线和4套不同规格型号的水泥粉磨系统,其中1号水泥粉磨系统是由辊压机和Φ4.2m×13m水泥磨组成预粉磨系统。该系统相对目前的预粉磨系统有较大的不足,稳定性差,产量低,电耗高,对隔仓板及磨内级  相似文献   

6.
吕文成  刘刚 《水泥》2017,(2):70
我公司生料粉磨系统采用Φ3.5 m×10 m中卸烘干磨,原磨机中卸仓隔仓板下部只是一个16 mm厚、120 mm高的环形挡板,环形挡板焊接在球磨机筒体上,形成一个环形,当隔仓板安装完毕后再安装挡球环,挡球环之间由钢管套支撑。生料磨中卸仓隔仓板特别是粗粉仓的隔仓板,无论是何种质量都存在一个缺陷,每隔一段时间,隔仓板在钢球冲击下,受热变形,发生扭曲,严重时隔仓板边缘的筋板断裂,隔仓板受到钢球挤压,出现破洞,钢球窜出,不得不停机检修,劳动强度非常大。改造前一般每个月都需停机检查生料磨中卸隔仓板,隔仓板从薄弱的篦板缝两端脆断,断裂的隔仓板必须及时更换。改造前中卸仓内部结构见图1。  相似文献   

7.
成品分离专用选粉机对辊压机+V型静态选粉机+双仓管磨机+O-Sepa选粉机组成的联合粉磨闭路系统进行改造,形成新型半终粉磨闭路工艺系统。成品分离专用选粉机首先分离出由辊压机挤压过程中产生的≤30μm的成品,分选出成品后,通过V型选粉机的一些30~200μm中等粉状物料进入管磨机粉磨。P·O42.5级水泥由技改前的200~220 t/h提高到目前的280 t/h,成品比表面积在370 m2/kg以上,粉磨系统电耗由35.2 kWh/t降至27kWh/t。  相似文献   

8.
1 问题 我国南方地区每年阴、雨、雪天较多,潮湿时间较长,使得一些由于资金、场地等原因而将原料露天堆放且未采取烘干措施的小厂的入磨物料水分高达5%~6%。我厂也不例外,在潮湿天气常常出现饱磨、糊磨,包球等故障,加之磨内通风不良,有时还会堵塞篦孔。因此,严重地制约了磨机的有效运转,降  相似文献   

9.
联合粉磨系统是由预粉碎(粗碎)与粉磨(细磨)系统组成。预粉碎常使用辊压机、立磨等,粉磨常使用球磨机。生产表明,使用联合粉磨系统可提高粉磨效率。近期,为达到联合粉磨系统的最佳状态,进一步提高粉磨能力和粉磨质量,降低电耗,日本三菱水泥研究所对联合粉磨系统作了改进,其技术改进重点放在预粉碎系统的多级筛分级器上。  相似文献   

10.
11.
海西化工建材股份有限公司是年产 60万吨的水泥厂。一期工程年产 3 0万吨已正式投产运行。原料磨为φ2 .6m× 1 3 m湿法棒球磨 ,磨机出现“饱磨”、隔仓板存在易松动、断裂、隔仓板缝隙过宽等问题 ,从而造成磨机电流负荷下降、磨尾下料少、磨头可能出现返料 ,球、段串仓 ,台时产量低、能耗高、细度波动大。造成饱磨原因为以下几点 :(1 )喂料过多或入磨物料粒度过大 ,硬度大而不能及时调整喂料量 ;(2 )入磨物料水分过大 ,通风不良 ,造成隔仓板堵塞 ,使磨内存料过多 ,对钢球产生严重缓冲作用 ,降低研磨体的效能 ;(3 )钢球级配不恰当 ;(4)隔仓…  相似文献   

12.
XY公司水泥制成工序为水泥联合粉磨系统,磨前预粉磨子系统配置的辊压机处理能力较大,为进一步实现增产、降耗,达到充分利用低谷电的目的,将其改造为半终粉磨系统。投运初期,系统产量有所下降,导致粉磨电耗增高。通过对运行过程中的半终粉磨系统取样测试的数据以及存在的其他不足,运用系统工程方法进行分析,并对磨前辊压机做功能力、入磨物料综合水分以及磨内结构、研磨体级配等主要影响因素实施针对性改进与调整措施,最终实现了降低系统粉磨电耗的综合技术经济效果。  相似文献   

13.
介绍了生料粉磨系统由辊磨系统改为辊压机终粉磨系统的情况.新粉磨系统在V型选粉机前加装了密封喂料机,选用了高效节能风机,将收集成品的旋风筒改为2个,将气动闸板阀改为气动棒阀,采用永磁电机驱动.改造后,生料粉磨系统产量从430t/h提高到500t/h以上,系统电耗从 15.7kW·h/t 降至 10.8kW·h/t.  相似文献   

14.
刘建华 《水泥》2004,(1):59-60
1改造前生料制备系统破碎:一级为PE400×600颚式破碎机,二级为PFΦ1000×700反击破碎机。破碎粒度≤30mm,台时产量≤20t/h。粉磨:2台Φ1.83m×6.4m磨机和1台Φ1.83m×7.0m磨机,平均台时产量11t/h,电耗:21kWh/t。2改造措施2.1建造石灰石料场我公司石灰石是多矿点供料,其化学成分  相似文献   

15.
<正>1前言在水泥厂的全部工序中,粉磨系统的投资和生产费用最高,其中粉磨电耗高是主要因素之一。国外先进水泥企业可比水泥综合电耗过去为110 kWh/t左右,随着粉磨技术的进步,目前降至80 kWh/t左右,国内目前水泥企业可比水泥综合电耗在90~100 kWh/t之间。近二十多年来,辊磨粉磨水泥生料的技术已经相当成熟,由于辊磨粉磨系统节能效果显  相似文献   

16.
侯清发  王超 《水泥工程》2017,30(3):27-28
<正>0前言平凉祁连山水泥有限公司原有一条设计能力为2 500 t/d熟料新型干法水泥生产线,于2005年建成投产。因原料粉磨系统采用传统球磨系统,工艺落后,电耗居高不下。而且设备已满负荷运转十多年,磨耗及维护成本也逐渐加大。为了满足《水泥行业规范条件(2015年本)》及《水泥单位产品能源消耗限额(GB 16780—2012)》要求,并且从降低企业生产成本的角度出发,2016年初平凉祁连山水泥有限  相似文献   

17.
我公司200万t/年水泥联合粉磨系统,其入磨提升机原为中央链提升机,不仅电耗高,维护费用也高,返料严重,循环负荷超出设计提升能力,冒灰,环境恶劣,成为影响水泥制成成本的重要因素之一。选用板链提升机替代原中央链式提升机后,提升机运行平稳,电耗降低,链条未出现断裂现象,维护成本降低,检修工作量减少,停机时间大量缩短。  相似文献   

18.
1 存在的问题 安县中联水泥有限公司水泥预粉磨系统为成都某公司生产的CLF15090-D-SD型辊压机系统.由于四川原材料比较潮湿,在生产使用过程中,辊压机预粉磨效果较差,从而造成水泥磨台时低,电耗高,因此我们对该磨进行了深入分析,提出了技改方案,并在试生产期间得以实施.  相似文献   

19.
四川某厂有多套Ф3.2m×13m的水泥磨机,由于原料水分较大,磨制P·C32.5R水泥时综合水分含量一般在3.5%左右,最高达4.3%,即使磨制P·O42.5水泥时原料综合水分也达到2.0%~2.5%,再加上原球磨机年代已久,机械传动效率较低,配制两种水泥时,台时产量在35~40t/h,系统工序电耗在45~50kWh/t,能耗指标较高,系统经常发生球磨机隔仓板堵料与糊球现象,生产成本较高。  相似文献   

20.
<正>1实施背景我公司一分公司有两条2 0 0 0 t/d熟料生产线,2 0 0 0年投产。一、二线生料粉磨系统分别采用一台φ4.6m×10+3.5m中卸球磨及组合式选粉机组成的圈流系统,生料系统电耗高,2012年生料系统电耗27.38k Wh/t(含废气处理3.46k Wh/t),主减速机故障率偏高,维护费用大,备件昂贵而且交货期长。2013年2~7月份,在一分公司一线原磨房的北侧空地建设了一套TRM1800-1400mm  相似文献   

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