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滤袋寿命是袋除尘器主要考察指标之一。滤袋寿命不仅仅与滤料材质有关,更与除尘器使用条件,除尘器结构形式,工作机理等诸多因素有关。本文分别从进气方向、过滤风速、灌入速度、气流分布、滤料处理、气流扰动等方面进行了详细研究,提出了相应措施及对策。 相似文献
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通过对QM系列气箱脉冲袋收尘器的结构及清灰方式进行分析,以及对比采用褶皱布袋、箱体加高1?000 mm和箱体加高3?000 mm这3种方案的优缺点,确定了在原收尘器基础上箱体加高1?000 mm的改造方案,其他改造还包括:利用原有箱喷清灰系统,增设26只脉冲阀和1只气包;维持滤袋数量不变,滤袋长度延长至3?800 mm,过滤面积增加1?005 m2;过滤风速降至0.77 m/min。改造后通过现场监测,该主收尘器满足了国家要求的超低排放标准。 相似文献
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介绍3000t/d和6000t/d两条回转窑生产线窑头及窑尾袋收尘器的改造情况,改造前其颗粒物排放浓度均低于20 mg/Nm^3,已满足国家大气污染防治标准。为了响应河南省关于水泥企业超低排放的号召,又有针对性地采取了技术改造,包括为了增加收尘过滤面积而加长滤袋长度、为了降低过滤风速而给滤料升级等措施,最终使收尘器颗粒物排放浓度降为5 mg/Nm^3左右,为保卫蓝天做出了贡献。 相似文献
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水泥粉磨系统的收尘器,不仅仅肩负着收集成品和减少排放的任务,还应为系统低能耗运行做贡献。改造前,两台水泥联合粉磨系统袋收尘器均存在滤袋严重结露、滤料质量不合适或滤料选型不匹配、滤袋洁净面被污染、净气室仓盖板密封不严、喷吹管路有破损、提升阀阀板晃动、喷嘴敷设位置不当等现象,致使排放浓度难以实现超低排放,运行阻力居高不下。降阻力降排放的“双降”改造修正了袋收尘器结构,重新配置Hydrolox?HCE涤纶超净水刺滤料滤袋后,系统产量提高20 t/h,运行压差降低1000 Pa,排放浓度小于8 mg/m3。 相似文献
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下进风袋式除尘器内部气固两相流动数值模拟 总被引:16,自引:0,他引:16
为了研究袋式除尘器滤袋失效机理 ,进一步指导除尘器的设计、运行和改进 ,通过简化滤袋结构和应用结构化 /非结构化混合网格技术 ,对DMC180型下进风袋式除尘器实际运行条件下的内部气固两相流动进行了数值模拟。计算结果表明 ,袋室内形成了旋涡回流和不均匀压力场 ,袋室后端滤袋组过滤速度和滤袋间隙速度大大超过最大允许值 ,是后端滤袋易于磨损失效的主要原因。通过计算还得到了不同处理风量和过滤介质表观渗透率条件下 ,各滤袋组过滤速度和颗粒沉积量分布规律。指出了该型袋室结构设计缺陷和改进方向 相似文献
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为解决布袋除尘器在煤粉工业锅炉系统中滤料失效问题,针对2个煤粉工业锅炉系统布袋除尘器在使用一个采暖季后滤料破裂,除尘器失效的问题,通过常规性能测试、红外光谱分析、差热分析和电镜扫描等方法对失效滤袋进行分析。结果表明:滤料未采用适当材质和喷吹位置安装不当分别是造成2个滤袋失效的主要原因。从系统运行参数和设备安装方面分析,提出聚苯硫醚(PPS)材质滤料是煤粉工业锅炉系统除尘器滤料的最佳选择,喷吹管上的喷嘴与花板孔之间同心度是除尘器安装的关键,为今后工程中滤袋的选择和除尘器的安装提供了依据,从而保证了过滤效果,延长了滤袋的使用寿命,减少了不必要的损失,确保烟尘排放正常达标。 相似文献
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为了适应水泥工业和垃圾焚烧炉对二恶英和呋喃日益严格的排放标准的需要,美国一家著名的滤料生产厂商,研发了一种具有削减二恶英和呋喃排放的用于水泥窑或垃圾焚烧炉袋除尘器的新型滤袋材料。这种滤料是在原有滤袋的背面增设一层特殊的催化滤层,使含有污染物的气体通过滤料正面时首先将其中的粉尘等污染物清除, 相似文献
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详细介绍了水泥厂电除尘器改造为袋除尘器项目从初期资料准备到滤料选型、过滤风速及过滤面积确定全过程中需要注意的问题。在此基础上,实例介绍了河南中材环保有限公司电改袋项目的整个实施过程,包括参数的确定、改造内容、结构设计及安装过程中遇见的问题及其解决方案等。 相似文献
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滤袋是袋滤器的心脏部件,滤袋的质量以及正确选用直接影响各种袋滤器的除尘效果及工厂的经济效益。对使用单位而言,都希望经过袋滤器的烟气能达到环保的要求,滤袋又能使用更长的时间,减少各个环节的维护费用,给企业带来更大的经济效益。为了使滤袋的使用达到最佳状态,使用周期能尽量延长,首先必须对各种滤料 相似文献
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介绍了滤料类型及过滤机理,阐述湿度与温度对滤料的影响,并对收尘器使用进口和国产耐高温滤袭进行了技术经济对比,提出了废旧滤袋资源化问题. 相似文献
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0引言自1974年辰溪水泥厂首次在回转窑窑尾采用反吹风玻璃纤维布袋除尘器以来,我国用于回转窑窑尾的袋除尘器已有100多台。其中绝大多数用于中小型回转窑,只有个别用于大型回转窑(2000t/d)。在这些袋除尘器中,无一例外的采用玻璃纤维滤料作滤袋,而清灰方式也全都采用反吹风清灰。窑尾袋除尘器之所以用玻纤滤料主要是因为它能耐高温(260℃),窑尾废气温度一般都在350~400℃,稍加降温就能使用,它也几乎是七八十年代耐高温滤料的唯一选择。另一方面玻纤滤料抗折性能不高,采用反吹风清灰,对玻纤滤袋的损伤较… 相似文献