共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
我公司有两条3 000 t/d熟料生产线,2010年12月投产以来一直是由中控操作员人工控制均化库底计量仓下的电动流量阀的开度,来稳定喂料量。若瞬时下料流量波动大,人工调整阀门开度不及时,生料入窑量波动会偏大,在20~60 t/h,提升机电流波动最高在50 A左右,影响了窑况的稳定。2014年10月公司将此处阀门调节由手动改为自动调节,利用申克仪表自带的PID程序实现自动控制,冲板流量计的反馈值(PV)、入窑生料流量的设定值(SP)、计量仓下的电动流量阀开度值(Y)三者形成闭环调节。技改后生料喂料稳定性较之前有所改善,生料入窑瞬时量波动在10~40 t/h,提升机电流波动最高在20 A左右。随着公司生产工艺系统不断改进,再次针对现场实际问题,对入窑生料波动情况进行了系统的研究。通过对现场申克仪表PID控制系数进行调整、均化库小仓实现自动化喂料、设备工艺连锁等措施提高了入窑生料喂料的稳定性。 相似文献
3.
4.
我公司2007年6月18日投产的6 000t/d生产线采用IBAU均化库,靠重力和空气搅拌下料,库底有8个充气区,由8个流量阀控制卸料量。生料经斜槽进入库底中心搅拌仓内,然后通过出库斜槽进入78m斗式提升机而到均化库顶缓冲计量仓,最后经冲板流量计由44m入窑提升机运到预热器。投产至今,每年因78m出库提升机压死跳停最后导致停窑的事故不下10次,给公司带来了较大的损失。 相似文献
5.
6.
7.
8.
我公司三线4 500 t/d熟料生产线于2011年7月投入生产运行,均化库底入窑生料计量设备采用的是进口冲板流量计。由于冲板流量计自身的计量原理特性,运行过程中给料量波动较大,计量不准确,造成入窑提升机工作电流波动,影响熟料强度和煤耗,使整个烧成系统处于不稳定的运行状况。 相似文献
9.