首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2500 t/d预分解窑水泥生产线正常生产时,熟料产量2850 t/d,熟料标煤耗115 kg/t,预热器C1出口负压-6840 Pa.为进一步提产降耗采取以下措施:降低各级旋风筒的阻力;优化各级撒料箱及翻板阀;优化分解炉三次风进风、喷煤及撒料.效果:熟料产量3280 t/d,熟料标煤耗108kg/t,C1预热器出口负...  相似文献   

2.
某5 000 t/d水泥熟料生产线预热器系统换热效率低,C1筒出口气体温度一般在375℃左右,系统热耗和电耗偏高。分析认为,问题的根源之一是预热器撒料装置的撒料板形状和角度不合适。对所有预热器撒料装置进行技改后,预热器的换热效果有显著改善,高温风机用风量、吨熟料实物煤耗、吨熟料综合电耗均得以降低。  相似文献   

3.
某5 000t/d水泥熟料生产线建成投产以来,长期存在预分解系统阻力高、一级出口温度高、熟料标准煤耗偏高的问题。为降低预分解系统阻力、出口温度,节约电耗、煤耗,2019年大修期间,公司对窑系统进行了节能降耗技术改造,改造后预热器一级出口负压降低至4 500Pa,一级出口温度降低至270℃,熟料工序电耗降低至25.78kW·h/t,标煤耗降低至104.43kg/t熟料,预计每年可为公司节约成本1 360余万元。  相似文献   

4.
浙江长兴某水泥生产线预热器系统熟料产量为3000~3100t/d,实物煤耗为146kg/t熟料左右,系统阻力偏大。为达到节能降耗的目的,对旋风筒、撒料装置、分解炉、窑尾烟室缩口等进行了改造。改造后,熟料产量提高150~250t/d,实物煤耗下降3kg/t熟料,预热器系统压损下降1600Pa,C1出口负压在4200Pa左右,其压损在国内同规模生产线中处于先进水平。  相似文献   

5.
在降低C_1筒出口烟气温度、加强系统保温、堵漏等工作上已做的相对较好,优秀厂家通过这些手段已能将熟料标煤耗降到103 kg/t。对几十条生产线热工标定数据分析,认为改造冷却机,提高二、三次风温,尽量多地从出窑熟料上回收热量,是熟料标煤耗降到100 kg/t以下最关键的技改方向。  相似文献   

6.
刘明红 《水泥》2021,(12):42
介绍了7?000 t/d熟料生产线进行节能改造的实践,对C1下料管翻板阀、旋风筒进口水平段、烟室上弦、撒料板角度、一次风机等进行技改,改造后烧成系统投料量提高,C1出口温度降低,熟料分步电耗降低,标准煤耗降低,产质量得到进一步提高,达到了节能降耗的目的。  相似文献   

7.
汤国锋 《水泥》2013,(6):19
我公司2 500t/d生产线于2009年3月投产,窑的运行状况一直较好,2010年生产熟料97.3万t,运转率为90.5%,但是煤耗较高,熟料的平均标准煤耗为116.3kg/t。我公司配料方案中,熟料率值为KH=0.91±0.02,n=2.45±0.1,P=1.45±0.1,在正常范围内,可排除配料方案的问题。对系统参数进行分析后发现,C1出口温度一直在360℃以上,有时能达到370℃,这是导致煤耗偏高的主要原因。  相似文献   

8.
管文龙  马国兴 《水泥》2021,(9):49-51
通过综合分析预热器结构参数、熟料冷却机结构和烧成系统实际运行参数,确定系统优化方案,通过调整预热器进出口面积、优化撒料箱结构,降低预热器系统阻力和C1出口温度;通过优化熟料冷却机高温段篦床结构、重新分室、优化冷却配风,稳定和提高二、三次风温度.系统优化后,C1出口负压下降848 Pa,熟料标准煤耗下降4.7 kg/t,...  相似文献   

9.
2500 t/d熟料生产线改造前产量3100 t/d,标煤耗≥111 kg/t熟料.该生产线因设计问题存在先天性不足,在对分解炉和鹅颈管容积进行扩容优化,对三次风管的取风和结构型式进行改造后,系统热耗、煤耗、产质量等指标均有明显的改观,窑产量提高至3300 t/d,熟料fCaO合格率提升9%,C1旋风筒出口温度下降15...  相似文献   

10.
通过对4?000 t/d生产线进行系统的热工标定和节能诊断,深度挖掘了窑系统提产和节能潜力,通过技术改造,窑系统产量由3?382 t/d提高至3?714 t/d,熟料标准煤耗降低4 kg/t以上,入窑热生料分解率由85.45%提高至92.33%,C1旋风筒分离效率由90.17%提高至93.43%,预热器出口和分解炉出口CO浓度明显降低。  相似文献   

11.
通过对4?000 t/d生产线进行系统的热工标定和节能诊断,深度挖掘了窑系统提产和节能潜力,通过技术改造,窑系统产量由3?382 t/d提高至3?714 t/d,熟料标准煤耗降低4 kg/t以上,入窑热生料分解率由85.45%提高至92.33%,C1旋风筒分离效率由90.17%提高至93.43%,预热器出口和分解炉出口CO浓度明显降低。  相似文献   

12.
徐学慧 《水泥》2024,(3):73-74
针对某5 000 t/d水泥熟料生产线烧成系统在运行中存在的问题进行了分析,发现预热器连接管道较短、撒料装置位置较高,导致气料的换热距离不足。对C5-C4连接管道上的撒料装置位置进行下降技改后,预热器的换热效果显著改善。高温风机转速下降了17 r/min,熟料标准煤耗约降低了1 kg/t,同时熟料的综合电耗也有所下降。对于提高水泥生产线的能效、降低运行成本具有重要意义。  相似文献   

13.
贵州金顶2 500 t/d生产线熟料烧成系统一直存在预热器系统阻力大、C_1旋风筒出口温度高、篦冷机熟料出口温度高等问题。通过对C_1~C_5内筒及各旋风筒进口平段、鹅颈管、分解炉、三次风管、喷煤管、篦冷机冷却风机等部位进行技术改造,预热器及分解炉系统阻力下降约2 000 Pa;篦冷机熟料出口温度降低40℃,降阻降耗改造效果显著,整个烧成系统运行稳定。  相似文献   

14.
曾学锋 《水泥工程》2015,28(2):60-62
弥勒河湾水泥公司2 500 t/d熟料水泥生产线于2010年建成后生产一直不正常,烧成系统产量偏低,窑尾系统塌料频繁,C1筒出口温度偏高。根据现场调研分析,中材装备集团有限公司南京分公司对其窑尾预热器系统采用并实施了NST-I型喷旋结合分解炉技术、半圆半方无集料鹅颈管结构、调整旋风筒内筒尺寸、整流器技术、侧挂式小挂片内筒、月牙形锁风阀、大倾角弧形撒料装置等措施的技术改造。改造后效果显著,熟料产量提高近400 t/d,C1出口温度降低37℃,塌料现象彻底消除。  相似文献   

15.
<正>某公司7 200t/d熟料生产线,采用双系列5级旋风预热器,正常生产运行时,窑喂料台时为540t/h,1级出口负压-4 100Pa左右,f CaO:0.8~1.4之间。2013年1月份窑大修期间将预热器C_5、C_4旋风筒耐热钢挂片更换为全陶瓷挂片。由于C_5、C_4旋风筒内部烟气温度比较高,一般在700℃~900℃之间,最高瞬时能达到1200℃以上,含有大量的粉尘颗粒,高浓度的粉尘颗粒在  相似文献   

16.
采用高固气比悬浮预热分解技术对宝江2 500 t/d生产线烧成系统进行技改后,预热系统出口温度从351℃降低至279℃,粉尘浓度(标况下,以下同)从151.6 g/m3减少至43.9 g/m3,系统分离效率大幅提高;入窑生料分解率从90.5%提高至98%,生产线熟料烧成煤耗从119.4kg/t降低至100.80kg/t,熟料产量从2744t/d提高至3840t/d,各指标均属领先水平。  相似文献   

17.
改造前,喂料系统对流动性好的生料无法实现稳定控制,喂料量波动大,频发冲料;二三次风温低,出冷却机熟料温度高.转子秤和第四代步进式稳流篦冷机对喂料系统和熟料冷却系统进行改造.改造后,窑系统运转平稳,硫铝酸盐水泥熟料产量提高至600 t/d以上,熟料标准煤耗降低20 kg/t熟料,熟料工序电耗降低3 kWh/t.  相似文献   

18.
王福生  沈红成  吕正雄  赵军 《水泥》2023,(11):51-54
针对4 800 t/d生产线存在的预热器运行阻力大、能耗高等问题进行了节能降碳升级改造,改后熟料产量达到了6 500 t/d以上,C1出口温度308℃,C1出口负压-5 150 Pa,C1出口粉尘浓度从124.5 g/Nm3降低至64.9 g/Nm3,熟料标准煤耗从107.72 kg/t降低至97.33 kg/t,实现了节能降碳的目标。  相似文献   

19.
王晓辉  穆兴彬 《水泥》2023,(12):36-39
介绍了湖南某公司Φ4 m×60 m生产线从熟料产量平均不足3 100 t/d提高到接近4 200 t/d的经验。通过提高物料入窑温度,改变物料理化反应速率,达到提高产量、降低单位熟料能耗的目的,并以4 200 t/d产量为基准,对分解炉、旋风筒、三次风管、窑尾烟室、窑头罩、篦冷机、高温风机、工艺管道等进行改造,取得了标准煤耗降低14 kg/t、熟料综合电耗下降4 kWh/t的效果。系统适应了易烧性差的生料,提高了熟料强度,降低了熟料掺比,效果超过了改造预期。  相似文献   

20.
李强  邢乐乐  曹阳光 《水泥》2024,(2):48-50
针对水泥行业能耗双控目标,对烧成系统进行优化和小改小革,通过对分解炉燃烧器、撒料箱、C1旋风筒进行技改,对预热器系统和窑头、窑尾进行漏风治理,调整熟料三率值改善熟料结粒,优化调整篦冷机机械流量阀改善用风等措施,在同等喂料量的条件下,高温风机转速降低17 r/min,分解炉出口CO浓度不超过500 ppm,熟料标准煤耗降低2.2 kg/t,能效提升的同时,氨水用量减少195 L/h,在吨熟料氨水用量2.5 kg的条件下,NOx排放浓度小于50 mg/Nm3,满足国家环保要求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号