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废钢渣用于转炉炼钢压渣调渣的实践与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了废钢渣结合增碳剂用于转炉炼钢压渣调渣的实践,并对此进行了分析、探讨。生产实践表明:冶炼终点通过采用废钢渣结合碳质材料压渣调渣,大部分炉次实现了不倒炉直接出钢并获得了较好的溅渣护炉效果,采用该技术能为攀钢创造巨大的经济效益和社会效益。 相似文献
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根据攀钢转炉除尘灰特性,研制了用于半钢转炉炼钢的新型复合造渣剂和终渣调渣剂以及用于转炉提钒的冷却剂。分析新型复合造渣剂和终渣调渣剂对转炉冶炼终点氧化性、溅渣护炉、钢铁料消耗以及转炉脱磷效果等影响,拓展了转炉尘资源的使用途径,使攀钢转炉尘资源得到较好的循环经济利用,减轻环保压力。 相似文献
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为解决含钒钛铁水脱硫扒渣过程中炉渣黏稠、铁损大及后续回硫多等问题,运用FactSage热力学软件,结合高温试验,探究了B2O3+Na2O系调渣剂对钒钛铁水脱硫渣回硫、熔点及黏度的影响。结果表明,随着B2O3和Na2O加入,铁水脱硫渣熔点及黏度显著降低;调渣剂中添加CaO有助于抑制回硫。并提出了改善铁水脱硫渣性能的调渣剂配方(质量分数),即CaO 45%~55%、SiO2 10%~15%、Al2O3 5%~8%、B2O3 15%~20%、Na2O 5%~10%。调渣剂添加量为脱硫渣渣量的5%~10%时,能有效降低脱硫渣熔点和黏度,减少回硫。 相似文献
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为实现转炉除尘资源的循环利用,提出采用除尘灰、炼钢污泥、废镁砖、碳化硅及粘接剂按一定比例混合压制成球后用于转炉终点炉渣改质的思路,并通过工业试验验证了终渣调整剂的炉渣改质效果。工业试验表明,采用新研制的终渣调整剂后,调渣前后炉渣全铁质量分数平均降了1.31%,MgO质量分数平均上升了0.71%;与原改质剂相比,起渣时间平均提前了0.11 min,溅渣时间缩短了0.12 min,溅渣护炉效果更好。新型终渣调渣剂的成功研制,不仅实现了二次资源的循环利用,更是提高了转炉冶金效果,降低了生产成本。 相似文献
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转炉溅渣护炉技术的工艺参数优化 总被引:1,自引:0,他引:1
高泽平 《金属材料与冶金工程》2002,(5):31-34
着重对溅渣护炉技术的工艺参数优化过程进行了探讨,确立了溅渣调渣原则,对转炉留渣量、出钢温度、氮气压力和流量,溅渣枪位与时间、溅渣率等工艺参数的控制进行了分析,指出了湘钢条件下的溅渣工艺参数的适宜范围。 相似文献
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对溅渣护炉用镁质调渣料进行分析对比,发现“轻烧镁球”含水量约20%,价高,不宜长期使用,价廉物美的调渣料是轻烧白云石,在轻烧的白云石未投产前,可选用轻烧氧化镁块或菱镁矿。 相似文献
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EDTA滴定法测定调渣剂中的金属铝 总被引:1,自引:1,他引:0
为了得到准确的金属铝含量,采用过滤消除三氧化二铝的干扰,通过六次甲基四胺和强碱分离等操作,排除干扰离子的影响,并根据调渣剂中金属铝的含量范围,提出了用EDTA滴定法测定调渣剂中的金属铝。结果表明,不采用仪器分析,应用化学分析中的滴定法可以得到稳定、准确、有效的分析结果,应用本法对调渣剂中的金属铝进行测定,结果满意。 相似文献
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从相图分析含钛高炉渣选择性分离富集技术 总被引:6,自引:1,他引:5
应用相图分析了含钛高炉渣选择性分离富集路线,并评估了各种方法的经济可行性。对于钙系选择性长大分离富集路线,将炉渣成分调整到CaSiO3-Ca3Si2O7-CaTiO3区域,可保证钙钛矿相的析出。由于各物相的密度差较小,重选并不适宜。另外,富集渣的后序处理难度大、成本高。对于钠系选择性分离富集路线,采用一步调渣法路线难以取得较高纯度的富钛渣。钢铁研究总院提出了二步调渣法分离富集路线,既可得到较高纯度的富钛渣,又可利用硅资源,还可循环利用钠资源,为我国含钛高炉渣的综合利用提供了一条环境友好、循环高效利用的绿色废物综合利用新流程。 相似文献
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为改善渣车不能满足接渣需要的被动局面,济钢自行设计了15m3大容量渣车.车架选用JG590钢板,车轮选用双列调心滚子轴承53630,驱动电机选择额定功率30 kW变频电机,设计了隔热保护罩及大小推渣板.渣车投用后,满足了快节奏的生产需要,上线寿命周期由原来15 d延长为45 d. 相似文献
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介绍了新钢公司一钢厂转炉应用溅渣护炉技术的现状,总结了在炉渣成分控制、调渣剂的使用、氮气喷吹参数等方面的情况,提出了需要解决了几个主要问题。 相似文献
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水钢炼钢厂针对生产低硅焊条钢存在的质量问题 ,通过采用钢包调渣剂渣洗技术 ,规范终点控制 ,合理选择脱氧剂种类 ,优化脱氧方法 ,使钢水和铸坯质量得到了大大改善 ,取得了宝贵经验 相似文献