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相似文献
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1.
蒋文利 《矿冶工程》2013,33(3):49-52,57
对河北钢铁集团矿业公司所属的赤铁矿选矿厂的尾矿性质、尾矿组成及影响尾矿品位的因素进行了分析,提出了降低尾矿品位的措施。合理控制强磁选机的磁场强度和强磁前浓缩溢流浓度,对浮选尾矿进行再选回收,均能有效降低尾矿品位。  相似文献   

2.
为了回收利用某铁选厂尾矿中的赤铁矿资源,针对该尾矿特点,在详细的矿石性质研究的基础上,进行了不同选矿工艺的对比试验,试验确定强磁选—再磨—强磁选—浮选流程为最佳选铁工艺。试验结果表明:铁品位12.62%的矿样在最佳试验条件下,最终获得了铁品位60.01%、铁回收率23.62%的满意铁精矿指标,实现了对铁选厂尾矿中赤铁矿的有效回收。  相似文献   

3.
朱成峰  周咏  田艳红 《现代矿业》2014,30(2):171-173
某赤铁矿选矿厂浮选尾矿品位偏高,金属流失严重,为了提高金属回收率、增加效益,决定对浮选尾矿进行再选。通过试验验证了浮选尾矿再选的可行性,试验最终确定工艺流程为1段弱磁-1段强磁-磨矿-2段弱磁-2段强磁-1粗1扫2精浮选,并获得了铁品位为63.50%,产率为9.35%,铁回收率在30%以上的铁精矿,实现了资源的有效回收,经济效益显著。  相似文献   

4.
某赤铁矿尾矿再选试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
某赤铁矿尾矿中主要有用矿物为赤铁矿,脉石矿物主要为石英,含铁量为18.78%,Si O2含量为73.25%,S、P等有害元素含量低,铁主要富集在微细粒级。为了探索该尾矿开发利用的可能性,在矿石性质分析的基础上,进行了选矿试验研究。结果表明,在磨矿细度为-42μm占95%的情况下,采用强磁选(背景磁感应强度为1T)预富集—1粗1精1扫(中矿合并返回)闭路反浮选流程处理该试样,最终可取得铁品位为64.75%、铁回收率为78.69%的铁精矿。  相似文献   

5.
新疆某选铁尾矿中TiO2品位6.30%, TFe品位10.45%, 针对该矿物采用重选-磁选-重选的联合工艺流程, 最终获得TiO2品位48.27%、回收率56.07%的合格钛精矿和TFe品位54.60%、回收率11.81%的铁精矿。  相似文献   

6.
介绍了鞍山地区处理以贫赤铁矿石为主的选矿厂,采用"阶段磨矿、粗细分选、重-磁-浮联合流程"工艺,分析了重选尾矿、强磁尾矿和浮选尾矿中铁矿物流失的情况,进行了从浮选尾矿中回收铁精矿的试验研究,并为其提供了新途径。  相似文献   

7.
某赤铁矿选矿工艺试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘阅兵 《现代矿业》2010,26(7):33-34
介绍了某赤铁矿石的主要化学成分及主要矿物和它们的嵌布特征,从能抛早抛、粗细分选理念出发,对矿石进行了弱磁、强磁、摇床重选等联合流程的试验研究,对全铁品位35.50%的原矿,获得了全铁品位57.74%、铁回收率75.98%的精矿。  相似文献   

8.
上厂铁矿尾矿回收赤铁矿的试验和应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
叶和江 《金属矿山》2000,(3):49-50,52
介绍了昆钢上厂铁矿尾矿性质 ,采用SLon 1 5 0 0立环脉动高梯度磁选机回收尾矿中铁矿物的小型试验和工业试验情况 ,阐述了该工艺的选别特点、技术指标及投产后可取得的经济效益和社会效益。  相似文献   

9.
刘晓光 《有色矿山》1999,28(4):25-27
通过分析转炉渣及其选别尾矿的性质,对降低尾矿中的铜品位的途径进行了探讨,并提出了建议。  相似文献   

10.
大红山铁矿选矿厂尾矿铁品位较高,为27.92%,金属损失严重。进一步降低尾矿铁品位,综合回收利用资源势在必行。为此,进行了4个方案的试验研究。其中高梯度强磁选流程(高梯度强磁粗选、高梯度强磁精选、高梯度强磁扫选)获得了尾矿铁品位降至11.96%、铁精矿品位52.38%、回收率73.97%的好指标。  相似文献   

11.
为了缓解我国铁矿资源短缺的压力,对某赤铁矿尾矿进行了再选研究。根据其矿石性质,进行了磨矿条件试验、对磁选获得磁选粗精矿进行L_9(3~4)正交试验确定反浮选试验的最佳浮选条件。试验结果表明,采用"磨矿-一段弱磁-一段强磁—阴离子反浮选"工艺,可将入选尾矿的品位从21.79%提高到65.42%,回收率达到84.69%,获得品位较高的铁精矿,实现了资源的有效利用。  相似文献   

12.
赵泓铭  戴惠新 《矿冶》2018,27(5):14-17
云南某铁尾矿含铁17.11%,可选铁主要以磁铁矿的形式存在,其次是赤、褐铁矿,细度为-0.074 mm 42.51%,采用弱磁、强磁抛尾,抛尾粗精矿再磨至-0.074 mm 91%后经弱磁—摇床分选,可得到产率为11.48%,品位为59.51%,回收率为39.58%的铁精矿,可实现铁的综合回收利用。  相似文献   

13.
14.
通过分析转炉渣及其选别尾矿的性质,对降低尾矿中铜品位的途径进行了探讨,并提出了建议。  相似文献   

15.
某铁矿山选厂尾矿中含铁约9.30%,具有一定的回收价值。为了实现资源的综合利用,试验对该尾矿样进行了选矿试验研究。采用螺旋溜槽进行预先富集,富集粗精矿经再磨后采用两段弱磁磁选,磁场强度为120 KA/m,开路试验可以获得品位63.74%,回收率10.09%的铁精矿。该工艺试验指标良好,使尾矿中的铁矿物得到了有效回收,为后续矿山技改提供了技术依据。  相似文献   

16.
降低尾矿铁品位的试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对济南钢城矿业公司尾矿铁品位高的问题,分析原因在于尾矿中大量硫化矿物的存在。通过试验研究,提出了以浮选法为主,采用一次粗选、一次精选或水力旋流器脱泥、磁选的尾矿再选工艺,使尾矿铁品位由10.41%降低至7.95%。  相似文献   

17.
某磁铁矿山选铁尾矿中硫化矿物以含钼、锌矿物为主,钼、锌品位较低,分别约0.026%、0.094%。为充分回收钼、锌资源,进行了全硫浮选和优先浮选试验。结果表明,优先浮选方案指标更为理想。通过一粗两精两扫得钼粗精矿、钼粗精矿再磨至-0.037mm占80%后,进行4次精选得钼精矿,选钼尾矿经过一粗三精二扫得锌精矿,获得钼精矿含钼46.89%、回收率68.96%,锌精矿含锌45.30%、回收率66.64%的指标,较好地实现了对矿石中钼、锌的回收。  相似文献   

18.
针对品位为57.10%的硫酸渣原渣经过螺旋溜槽重选得到铁品位超过62%的铁精矿后,尾矿铁品位仍较高且铁回收率只有47.95%的问题,开展了对硫酸渣重选尾矿采用离心选矿机重选、磁选—浮选和脱泥—浮选,3种方案进一步回收铁的试验研究。试验结果表明:采用脱泥—浮选方案效果最佳,尾矿提铁可获得铁品位为59.97%,铁回收率为42.65%的铁精矿,从而使硫酸渣综合精矿品位达到了61.52%,综合铁回收率达到了70.15%。  相似文献   

19.
辽宁某选铁尾矿属低含量石墨固定碳选铁尾矿,其中铁含量为9.92%,固定碳含量为2.26%,通过浮选试验对其综合回收。针对石墨可浮性好的特点,用生石灰作铁抑制剂,煤油作捕收剂,2#油(松醇油)作起泡剂,采用1次粗选、4次精选进行开路试验,在开路试验的基础上将中矿1和中矿2返回粗选,中矿3和中矿4返回精选II进行闭路试验,获得碳品位65.29%、回收率52.85%的石墨精矿,为该选铁尾矿回收利用石墨提供了技术支持。  相似文献   

20.
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