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张立言 《探矿工程(岩土钻掘工程)》1994,(4)
烘装加焊接钻杆接头工艺方法好钻杆是钻探工作中不可缺少的重要机具,因此如何提高钻杆的质量,延长使用寿命,已是一个重要的研究课题。一般钻杆与接箍接头是采用丝扣连接的,为了钻杆两端丝扣不致于过大的减小钻杆的强度,有的用外加厚或内加厚使其两端加厚,这样就需要... 相似文献
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目前,国内外煤矿坑道水平定向钻探用无磁钻杆材料均选用铍铜QBe2(C17200),该合金材料的延伸率低,钻杆易出现断裂事故。为解决这一问题,研究了高强度钛合金钻杆,探讨了钻杆的材料选择及螺纹结构设计。试验了钻杆的加厚工艺,其强度达到了设计要求,并通过现场试验验证了钻杆的使用效果。 相似文献
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姜光忍 《探矿工程(岩土钻掘工程)》2008,35(9)
邯郸探矿机械厂承担的河北省地勘局科研项目“深部岩心钻探用高强度绳索取心钻杆”(项目编号:200701),近日又传捷报。2008年9月5日,河北省地勘局第四地质大队使用邯郸探矿机械厂生产的专利产品——端部加厚摩擦焊接绳索取心钻杆(专利号:ZL 200720102444.1),在河北隆化境内大乌苏南沟钒钛磁铁矿矿区ZK2405钻孔施工,创造了孔深2010.26m的纪录。这标志着该厂端部加厚摩擦焊接绳索取心钻杆技术性能达到了国内领先水平。 相似文献
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深部钻探时钻杆在井下要承受拉伸、压缩、扭曲等复杂交变应力和泥浆酸化的影响,对钻杆的强度要求更高。本文指出了钻杆的主要失效形式及部位,通过对钻杆管体加厚过渡区、钻杆接头及螺纹和摩擦焊区三个部位试验研究,研制开发了新型高强度钻杆。该钻杆在施工中抗交变应力能力强,能够满足深部探矿施工要求,提高了钻杆的使用寿命,减少了钻具失效事故。 相似文献
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绳索取芯钻杆壁薄,坑道水平孔施工时,受重力影响,易振动,钻杆与孔壁摩擦造成钻杆损坏。新研制的高强度绳索取芯钻杆采用杆体与公、母接头焊接的结构形式,公、母接头加厚来提高强度。针对钻杆的接头螺纹部位易损坏的现状,建立公、母接头的轴对称分析模型,经过网格划分、约束、载荷的添加和数据分析,得到钻杆在拉扭、压扭载荷作用下应力分布情况,分析结果显示,钻杆公、母接头强度满足强度要求。 相似文献
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科学超深井钻探铝合金钻杆的腐蚀失效分析 总被引:5,自引:0,他引:5
针对铝合金钻杆在复杂的超深井钻井工程服役条件,分析了铝合金钻杆腐蚀行为的主要外在钻井工程因素,并进行了松辽盆地资源与环境深部钻探"松科二井"铝合金钻杆工程试样腐蚀程度的测试与分析。分析结果表明:钻杆结构、磨损与应力、钻井液介质、井内高温高压是其产生腐蚀的主要服役条件因素;铝杆体与钢接头连接处的腐蚀情况最为严重,铝杆体次之,加厚端部分耐蚀性最好;腐蚀产物的主要成分是Al_2O_3和Al(OH)_3相。 相似文献
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铝合金钻杆与钢接头可靠连接过盈量的计算及组装工艺 总被引:5,自引:1,他引:4
铝合金钻杆具有密度小、比强度高、耐腐蚀性强等优点,但其耐磨性较低。实际使用时,将铝合金钻杆杆体与钢接头组装在一起形成钻杆柱,由钢接头来承受拧卸操作。由于铝合金与钢在弹性模量、热膨胀系数、屈服强度等方面的差异,经常出现连接不可靠的情况。针对147 mm×13 mm的内加厚铝合金钻杆进行过盈量的理论计算,得出满足传递载荷及材料不产生塑性变形的过盈量范围是0.712~1.009 mm。同时对钻杆杆体及钢接头的组装工艺进行介绍。 相似文献
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用爆破法处理卡钻事故徐爱武(新疆地矿局第三地质大队库尔勒841000)1炸药和密封材料的选择钻杆为89外加厚钻杆,其内径为69mm,因此爆破器的外径小,装药量少,必须选用威力大的TNT炸药。防水性能好,安全可靠。由于该钻孔深148m,孔中使用一般普通... 相似文献
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BG型钻杆排放设备的设计与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
传统接卸钻杆多采用人工对扣、拖拽摆放方式,效率较低,工人劳动强度大。针对目前流行的可抬头式全液压钻机,设计了一种BG型自动钻杆排放设备,该设备通过机械手与夹持器2个机构与抬头式动力头配合完成钻杆的自动化接卸、摆放。详细介绍了机械手结构设计与回转驱动选型、夹持器结构设计与夹持油缸选型以及液压系统的设计思路,从理论上确定设备的可靠性。最后通过现场试验验证了BG型自动钻杆排放设备的实用性。 相似文献
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欧启柳 《探矿工程(岩土钻掘工程)》1982,(4):28-29,16
钻杆是输送冲洗液、传递井底压力和带动钻头回转给进的主要钻探工具。其质量优劣,加工技术条件和井下工作条件好坏,对钻探效果有直接影响。我们曾使用XU—600型钻机,配套X4105柴油机和φ50×5.5未加厚钻杆,进行较大孔径(φ110—φ225毫米)的钢粒、合金钻进。经在6~9级砂岩、花岗岩和卵石层中钻探,打井11口,进尺1935米,平均井深176米,共发生断钻杆事故77起,平均进尺25米发生一起,事故最多的井平均进尺6米发生一起,严重影响了生产。针对事故进行了分析,寻找规律和原因,采取措施,杜绝了断钻杆事故。现对事故规律原因分析如下。 相似文献