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倾动炉杂铜冶炼新型选渣熔剂的开发与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
江西铜业集团公司贵溪冶炼厂(简称贵冶)对倾动炉杂铜冶炼工艺过程进行了一系列研究。针对杂铜冶炼原理、冶炼工艺及过程控制等展开一系列的摸索研究,使得倾动炉杂铜新型选渣熔剂的开发及应用得到成功,提升了倾动炉杂铜冶炼技术水平。 相似文献
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倾动式精炼炉工艺装备的设计改进及优化,是国内外有色冶金行业共同研讨和关注的重大课题。通过长期的实践探索,成功地解决了作业率低、设备故障率高、杂铜冶炼时间长、氧化渣量多、单位能耗高及环境污染等成为制约生产的技术"瓶颈"及同类型生产线冶炼"核心"问题,入炉废杂铜品位低,炉龄高达612炉,多项关键核心技术创世界最好水平。 相似文献
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倾动炉杂铜冶炼300炉左右,针对精炼侧,烧嘴侧炉墙耐火砖侵蚀严重,需要作业人员对其喷补才能保证安全生产,为了减缓此区域耐火砖的侵蚀,倾动炉技术人员开始尝试自动摇炉和氧化掺氮研究及应用。通过自动摇炉和氧化掺氮的研究应用,减缓了酸性氧化渣对精炼侧、烧嘴侧炉墙耐火砖的侵蚀。 相似文献
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1 概述 电炉炼钢在我国已相当普遍,据统计目前有千余座电炉在运行。为了达到无渣出钢和生产优质钢种,许多工厂的电炉采用了偏心炉底出钢技术(EBT)。这种技术具有倾动角度小、出钢时间短、钢水氧化少和能耗低 相似文献
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介绍在炼钢炉窑中应用比较成熟的半干法喷补技术的喷补原理及对喷补材料的要求,阐述该技术首次在贵冶倾动炉的成功应用.倾动炉频繁出现渣线区、氧化还原风口区、端墙等区域砖面发红、漏烟、烧穿、渗铜等现象,利用半干法喷补技术对损耗严重部位实施热态喷补作业,推迟了炉修时间,保障了生产的顺利进行. 相似文献
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简要介绍国内电解铝铸造保持炉的现状,介绍国产首台60t液压倾动式铝保持炉主要技术性能指标及应用情况,重点介绍大型倾动炉结构钢性设计、炉衬设计、燃烧控制、液压倾动控制设计特点. 相似文献
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为了最大限度取得密封OG的效果,保持炉口平滑干净,对经常的高密封性是重要的。附着金属由于蚀坑和放渣操作而增多,虽然使用金属溜槽也能去除附着金属,但为了减轻作业负荷,新日铁堺制铁所开发了利用炉体倾动转矩在短时间内除去炉口附着金属的装置。图1为炉口附着金属除去装置示意图。此装置设于炉前操作平台下,由金属除去刮刀和使刮刀在转炉炉口的倾动轨迹上滑动的机构以及油压驱动装置构成。本装置的去除力由转炉倾动转矩决定,设有过剩负荷限制 相似文献
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通过优化与设计贵冶倾动炉的扒渣小车,解决扒渣小车在放渣过程中靠人力推动小车调整小车位置的问题。从选型,结构设计,驱动装置和控制系统的设计四个方面介绍了扒渣小车的优化和设计,达到了自动控制小车移动的目的。 相似文献
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介绍了倾动炉生产工艺概况和罗克韦尔PLC应用于倾动炉生产监控中的系统配置、系统功能以及系统设计.详细介绍了风氧油自动配比控制、流量小信号切除、流量温度压力补偿、第三方通讯等功能在PLC的实现. 相似文献
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本文通过某厂150t转炉的安全整改项目,论述了转炉炉型、倾动速度、炉体支撑方式、预选耳轴位置等主要参数的优化方法;并通过最终的核算证明了各种参数选择的安全性、合理性、经济性,为150t转炉的设计和改造提供一些有益的参考经验。核算结果表明:(1)转炉炉型选择是合理的,即炉容比显著增加,由0.93m3/t提高到1.01m3/t,更加适合中磷铁水的冶炼,减少了转炉冶炼过程中溢渣和喷溅可能性,钢铁料消耗降低,运行成本降低;(2)转炉倾动全过程中,为全正力矩,符合国家的炼钢安全规范;(3)有利于炉后摇炉室观察出钢钢流和加铁合金情况,生产更加安全;(4)转炉最大出钢量由158t提高到170t情况下,转炉电机容量维持不变,减少了备品备件的数量;(5)转炉平均出钢量由150t增加到165t,实现炉机配合,减少1座转炉和劳动定员;(6)转炉倾动速度由0.76rpm增加到1.5rpm,缩短了辅助作业时间,提高转炉生产效率,而且减少了下渣量;(7)转炉的最佳耳轴位置=4715mm,即在炉口粘渣15t的情况下,能够保证转炉倾动过程为全正力矩;且剩余力矩很小,运行成本... 相似文献