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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 468 毫秒
1.
本文介绍了重钢采用转炉-LF炉-连铸生产高碳钢的工艺,并对其工艺和质量进行了分析,总结了高碳钢生产的工艺操作要点。作者认为:控制钢的碳偏析和钢中夹杂物的形态及数量,是高碳钢生产控制的重点和难点。  相似文献   

2.
60钢的开发与生产实践   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍60钢开发生产中的冶炼、轧制的工艺控制情况,确立了生产工艺路线,为高碳钢的开发提供了依据.  相似文献   

3.
TiN夹杂是影响帘线钢等高碳钢类产品疲劳寿命的一个重要因素,而TiN的数量以及级别随钢中钛含量的增高而增高,因此钛含量的控制是高碳钢生产的主要任务之一。分析了高碳钢钛含量的控制措施,采用转炉双联法冶炼进行深脱钛,同时结合炉后扒渣,采用低钛合金、低钛脱氧剂等工艺措施,将钢中的钛含量控制在10×10-6及以下。  相似文献   

4.
高碳钢铸坯质量控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了重钢采用转炉-LF炉-连铸工艺生产高碳钢的质量控制措施及其效果,如何尽可能降低钢中夹杂物含量是生产高碳钢的重点和难点。  相似文献   

5.
鞍钢股份有限公司第一炼钢厂试验研究了高碳纯净钢的冶炼操作技术,对纯净钢的工艺过程控制进行全面分析后,确定了高碳纯净钢的冶炼技术要点。将采用该工艺生产的高碳纯净钢与其他钢厂同类钢种进行对比,结果表明,该工艺提高了高碳钢的纯净度和性能指标。  相似文献   

6.
本钢薄板坯连铸经过近年来的工艺优化,解决了钢水成分窄范围控制和钢水可浇性问题,通过连铸浸入式水口的开发,结晶器保护渣的特性使用,降低连铸的漏钢率,减少铸坯表面的纵裂和角裂。品种结构已能生产超低碳钢、低碳钢、中碳钢、高碳钢、低合金高强钢和电工硅钢等钢种。  相似文献   

7.
高碳钢内部质量控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵雷  孙群  李镇 《鞍钢技术》2005,(3):39-40,46
鞍钢第二炼钢厂采用现有工艺生产高碳钢(45号、50号钢)时,其产品易出现分层缺陷.分析了缺陷产生的原因,提出减少铸坯中心偏析、中心裂纹,改善铸坯内部质量的措施,有效地降低了高碳钢分层缺陷的发生率.  相似文献   

8.
连铸小方坯生产高质量特殊钢线材   总被引:5,自引:0,他引:5  
俞晏 《特殊钢》2001,22(3):1-4
综合论述了国际上用连铸小方坯生产高碳钢(包括轮胎钢)、弹簧钢、冷镦钢等特殊钢线材的工艺路线,比较了大、小方坯连铸的区别及用小方坯连铸生产这些钢种所采取的质量和工艺措施。  相似文献   

9.
介绍了转炉炼钢厂30t顶吹转炉生产中高碳钢采用保碳出钢工艺实践情况。通过对造渣制度、供氧制度、终点控制等工艺参数进行优化,实现在吹炼终点[C]达0.20~0.60%的情况下,使终点[P]控制在0.020%以内的目标,从而达到降低生产成本,提高钢水纯净度的目的。  相似文献   

10.
介绍了转炉中采用高拉碳法冶炼中高碳钢的方法.针对转炉脱磷率低、喷溅控制困难、炉底波动大等问题,莱钢炼钢厂根据自身的生产条件,在冶炼中高碳钢(wC >0.4%)时,采用高拉补吹工艺.通过对不同的枪位、氧压、加料时机、拉碳时机进行试验,得到了冶炼中高碳钢的操作模型.通过采用高碳出钢调渣工艺,终点渣况得到明显改善,解决了冶炼中后期炉渣“返干”、炉底波动过大等问题,达到了高碳低磷出钢的目的.终点平均碳质量分数由0.11%提高到0.25%,终点磷质量分数平均小于0.023%.  相似文献   

11.
简要介绍了高强级别管线钢的性能要求及国内外生产现状.就碳的微合金化特点、碳含量对焊接性能的影响和超低碳贝氏体微合金化管线钢(ULCB)等方面,讨论分析了碳含量对管线钢性能的影响特点,并指出了管线钢碳含量现状及控制工艺特点.分析认为,碳氮的间隙固溶强化不是主要的强化方式,微合金管线钢碳含量的控制趋势是逐步降低,管线钢理想的碳含量范围应为0.01%~0.05%.  相似文献   

12.
通过对低碳低硅钢炼钢过程碳氧平衡进行系统计算,结合RH轻处理工艺要求,详细分析了过程碳、氧含量的控制要点,结果表明:CO分压对碳氧积的影响比钢水温度更加显著;RH生产超低碳钢时要求极限真空度和较高的平衡氧含量;RH轻处理生产低碳低硅钢的适宜条件是进站初始碳质量分数0.03%~0.04%、初始氧质量分数0.04%~0.05%、真空度5 kPa,研究规律在生产中得到了应用与验证。  相似文献   

13.
This paper presents the improvements on equipment and process technologies of Baosteel EAF Bloom Caster Production Line.By using the new VOD equipment,super low carbon super 13Cr was successfully made;By applying and developing the Soft Reduction technology,very good results were achieved on high quality steel grades such as tire cord steel,bear steel,hi-alloy steel;the ladle Anti-Slag Detector is normally applied,based on the detail analysis during the performance test period,the Detector gives out slag entrapment alarms 7-9 s average before slag flows into tundish.By optimizing production control points of each key process,great achievements are realized on high quality steel grades such as tire cord steel,bear steel,hi-alloy steel and hi-S/Al steel,etc.Some achievements and technical indices are presented,too.  相似文献   

14.
顾克井  魏军  虞海燕  任培东  蔡开科 《钢铁》2005,40(11):24-26
通过实验室研究与酒钢现场生产工艺相结合,对微合金高碳钢在中小型转炉条件下的生产技术进行了研究。试验表明,改进工艺后钢中ω(TO)平均降低至0.0038%,显微夹杂物数量降低了78%,大颗粒夹杂物数量降低了65%。铌微合金化处理后高碳钢线材的力学性能得到了改善。酒钢应用新工艺生产了铌微合金高碳硬线钢2980t,拉拔正常且钢丝性能优良。  相似文献   

15.
IF钢碳含量不稳定因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对攀钢IF钢RH处理过程终点碳含量偏高及不稳定的问题,对IF钢生产工艺过程进行了跟踪调查.结果表明:RH处理前钢水[C]及a[O]、真空度、脱碳时间、钢包耐火材料及合金增碳等是影响IF钢碳含量偏高及不稳定的主要因素.RH进站[C]含量高于0.045%,终点碳含量与进站碳含量成正比关系;最小真空度越低,脱碳时间越长,终点碳含量就越低.为保证攀钢IF钢碳含量合格,应将RH进站钢水碳含量控制在0.030%~0.045%、a[O]控制在(500~700)×10-6,加强设备监控与维护以维持足够的深真空时间和进一步降低真空度.为减少RH处理后期钢液增碳,在保证真空室不结冷钢的前提下应使用渣线部位不含碳的钢包及低碳合金.  相似文献   

16.
介绍了新钢公司采用转炉工艺生产45优质碳素结构钢的工艺技术和冶炼效益,为以后批量生产45优质碳素结构钢开辟一条新的工艺路线。  相似文献   

17.
顶底复吹转炉高效脱磷研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
在无铁水炉外预处理脱磷工艺条件下,于一座转炉内冶炼优质高碳钢,通过实验室研究及生产工艺优化,成功开发了复吹转炉采用单渣法高拉碳工艺冶炼优质低磷高碳钢新技术,解决了低磷、高碳出钢的工艺技术难题。采用新工艺后,优质高碳钢出钢平均磷的质量分数由0.015%下降为0.011%。出钢平均碳的质量分数由0.097%提高到0.44%。  相似文献   

18.
炼钢-精炼-连铸工艺生产高碳钢的质量控制   总被引:14,自引:2,他引:14  
魏军  刘中柱  蔡开科  刘会圈 《炼钢》2000,16(3):46-51
根据高碳钢线材产品的质量要求,概要论述了转炉-精炼-连铸流程生产高碳钢过程中质量控制的工艺技术,为国内相关企业提高产品档次提供了有益的借鉴。  相似文献   

19.
王维东 《河南冶金》2005,13(6):19-24
基于唐钢薄板坯连铸连轧生产线工艺设备,通过理论分析和现场试验,确定了低碳钢板卷铁素体轧制工艺,分析了铁素体轧制板卷组织与性能的关系,以及工艺参数对板卷组织与性能的影响,并指出薄板坯连铸连轧生产线可通过采用铁素体轧制生产性能良好的低碳软钢。  相似文献   

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