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1.催化裂化装置的烟机机组是利用装置余热进行发电的系统,烟机转子由烟气驱动,带动发电机发电.烟机机组的简图及测点分布如下图所示.烟机 减速箱 发电机2.在烟机开机过程中,采用CSI2115振动测试仪和计算机监测系统从本特利二次仪表上拾取振动信号、表1是不同转速下,烟机转子的振动情况.表1 烟机转子开机过程振动幅值(振幅单位:μm 转速单位:r/min)从表1可以看出,烟机转子平稳运行时,振动幅值在25μm以下,处于良好运行状态;即使在转子过临界转速.η=1956r/min时,振动幅值也仅在150μm左右,说明烟机转子的动平衡性能优良,转子质量优良.在整个烟机开机过程中,对与烟机相连的齿轮箱和发电机也进行了振动测试,表2列出了各测点的振动幅值.从中可以看出,整个开机过程中齿轮箱和发电机组的振动处于良好运行状态,说明烟机系统的安装、 相似文献
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催化裂化主风机组转子故障中60%是由不对中引起的。利用状态监测和故障诊断技术,分析了转子不对中的振动特征,诊断出转子的故障部位和故障原因,并为机组的维护提供科学依据。以某炼油厂催化装置烟机转子振动高为例,对烟机的异常振动信号进行了分析,准确地找到了引起振动的原因,使解决问题更快速、有效。 相似文献
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1概述炼油厂1#催化烟机采用的是西航TP9-90型烟气轮机,在1997年装置大改造(Ⅳ型催化改提升管催化)时安装,共计为装置节约用电30.645x107度。为装置降本增效做出了巨大的贡献。换而言之,一旦烟机出现故障,就会对装置的安全生产和经济效益产生严重影响。因而,各炼油厂对烟机的运行非常重视,不断地优化操作,分析改造,加强维护和管理,尽可能做到安稳长满优运行。2烟机振动分析及对策振动分析的目的主要是寻找设备的振因,消除振源或减小激励,从而使设备能够平稳运转。我们知道,旋转机械常见振动故障有转子不平衡、转子不对中、转轴缺陷、油膜振… 相似文献
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鉴于中石化金陵分公司130万t/a催化裂化装置烟机机组在近4年的运行中发生9次故障,利用2013年8月装置大修期间,进行检修技术改造,收到了预期效果,节约了费用。 相似文献
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通过对炼油催化裂化装置烟机的改造前后对比分析,综述了双级烟机在使用过程中容易出现的问题,以及改造成单级烟机后所取得的效果。 相似文献
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烟气轮机是我厂的重要产品之一,用于炼油厂的催化裂化装置,其工作原理是利用排出的高温烟气吹动转子旋转膨胀做功,属于节能设备。长期以来,由于其主要部件轴承箱体前后轴承存在着同轴度误差,影响了烟机运行的平稳。 相似文献
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某催化裂化装置富气压缩机,近几年以来机组运行长期处于振动严重超标的不良工况,对装置安稳长周期运行带来很大风险。通过将原有的单向离合器改造成双轴承支撑的传动箱结构后,机组振动值大幅降低,改造达到了非常成功的减振效果,消除了机组安全稳定运行的一大隐患。 相似文献
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对催化裂化装置烟气入口管道高温法兰密封的失效从理论上进行了计算分析,找出导致法兰连接失效的主要原因,提出选择合理的密封垫片、螺栓安装拉伸垫圈及优化螺栓材质等措施,有效预防烟机入口管道法兰密封的泄漏,确保装置"安、稳、长、满、优"的运行。 相似文献
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