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本文总结了邯钢16Mn连铸板坯的热送热装的试验情况,表明此钢种也可以进行热送热装,且能够满足板材性能及质量的要求。 相似文献
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从工艺流程、钢种、规格、调宽和热轧侧压量等方面分析了影响板坯连铸CAST炉数的因素,根据宝钢两个连铸厂的特点分别提出了提高CAST炉数的措施并取得了实际效果. 相似文献
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宝钢4号板坯连铸机由达涅利公司提供,该机组自2006年12月底投产后,设备性能和生产运行均呈良好态势,其产量增长之快超出人们的预期。投产仅3个月(2007年3月份),连铸坯Ft产量就达到8800t,对应的年产量即已达300万t,超过了年产280万t的设计能力。 相似文献
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连铸板坯的热装热送作为钢-轧界面重要技术,在绿色减碳、提高成材率和缩短生产周期方面起关键作用。微合金钢连铸板坯热装温度及比例持续提高的限制性环节是钢板表面的红送裂纹缺陷,针对此问题首钢自主设计开发了基于铸机扇形段的板坯热装预处理的工艺、设备及控制系统整套技术,实现了高温铸坯表面组织细化及强韧化,消除了高温热装轧材表面的“红送裂纹”缺陷问题,解决了快冷条件下高温铸坯弯曲变形、冷却均匀性等难题,最大限度保留了高温铸坯内部温度,提高整体热装温度。相比同类技术具有更好的经济性及可复制性。 相似文献
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由于无委托板坯影响企业的资源利用率和合同的完成,无委托板坯管理日益引起了钢铁企业的重视.在宝钢第二炼钢厂,无委托板坯的来源有合同原因、质量原因和规格原因,其中主要是合同原因和质量原因,从无委托板坯产生的源头、操作过程和质量管理等方面采取了措施,使无委托板坯下降了50%以上. 相似文献
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介绍了板坯连铸的漏钢机制,并根据不同的漏钢类型进行原因分析;为降低板坯连铸漏钢率,炼钢-精炼-连铸各工序根据所分析出的原因,在工艺、操作、设备和管理等方面制定了详细的措施,通过各项措施的落实,取得了2012年1月至8月连铸漏钢率为0的良好应用效果。 相似文献
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《连铸》2015,(2):47
上海宝钢集团浦东钢铁公司冶金厂新建单流板坯连铸机在2010年10月20日成功完成了第一次连浇,共浇铸2炉中碳钢,总浇钢量约为330 t,平均拉坯速度为1.1 m/min,共浇铸12块板坯。铸坯名义宽度为1 700 mm,厚度为245.4 mm。该厂两天后又进行了一次5炉连浇,浇铸钢种为中碳钢(钢水总量约为820 t),铸机平均拉速为0.9 m/min,共浇铸20块板坯。铸坯名义宽度为2 100 mm,厚度为245.4 mm。该项目的目标是新建一台年生产能力为152.5万t合格坯的板坯连铸机。除普碳钢和微合金钢以外,生产钢种还包括高Ni、高Cr和高Mo特殊钢、最大碳含 相似文献
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随着宝钢分公司十一五项目陆续投产,公司的能源平衡受到了严峻考验。DHCR计划(Direct Hot Charge Rolling直接热装计划)作为一种不改变现有工艺、设备状况条件下的生产组织方法,能够有效地兼顾热轧工序产能提升和节能降耗双重需求。但由于DHCR因为钢种单一且受合同结构的影响,计划单重通常较小。如果单纯地提高DHCR计划数量必将导致计划单重明显下降进而引起热轧辊耗上升,这种情况持续下去可能在热轧工序产生"节能不降耗"的奇怪现象。只有同时提高DHCR的计划单重才可以把DHCR的优势充分发挥出来。本文以DHCR计划实施入手,对影响DHCR计划单重的因素进行分析并提出相应的解决办法。 相似文献
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针对连铸过程中时常发生的坯壳和结晶器铜板壁黏结情况,分析了保护渣性能、结晶器流场、保护渣充填操作、中间包温度、钢水纯净度等造成黏结的各种因素,通过采取相应措施,大大减少了黏结情况。 相似文献
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在对比分析宝钢分公司6台板坯连铸机设备、规格、钢种和工艺流程的基础上,提出了影响连铸产能的主要因素,优化了6台板坯连铸的生产组织和精炼设备的钢种生产分工,有利于提高连铸生产能力、简化生产流程。 相似文献
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针对连铸板坯的角部横裂纹,从连铸工艺与设备精度的角度分析了板坯角横裂的形成原因,提出了防止角部裂纹的控制措施,采用相关控制措施后,板坯角部裂纹的发生率由早期的5%降低到0.5%以下。 相似文献