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通过向电弧炉中喷吹炭粉和氧气,进行泡沫渣炼钢操作,可降低电炉单位电功率消耗。提高炉渣中的FeO含量,使FeO和加入沥青焦炭提供的炭反应生成CO气体,形成泡沫渣。此吸热反应,可降低炉渣温度,加快Ca2SiO2的析出,提高炉渣的粘度,从而提高泡沫渣的稳定性。 相似文献
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150t电弧炉泡沫渣的合理工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
采用喷吹技术连续向熔池喷吹焦粒和提高从氧强度,在150t的电弧炉熔炼过程形成同度500-800mm泡沫渣,遮蔽了电弧,降低噪音,经过500炉的实验,其结果节电〉30kWh/t,供电时间缩短3-5.5min。 相似文献
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许多电炉操作者用他们的耳朵来决定电弧炉中是否存在泡沫渣 ,这是在电炉炼钢技术还处于原始状态时的一种反馈方法。如今 ,电炉炼钢过程中使用电信号来测定是否存在泡沫渣以及如果存在泡沫渣 ,泡沫渣在炉中的厚度。泡沫渣厚度控制是现代电炉炼钢的基础 ,它可以节约 1 5%~ 50 %的能量并且缩短冶炼周期。泡沫渣是一种有固定碱度范围的渣 ,它允许半埋弧操作 ,充足的一氧化碳为逸出金属熔池使渣起泡 ,渣的碱度在 1 .8~ 2 .3之间才可以形成泡沫渣 ,碱度计算公式是 :V=Ca O% + Mg O%Si O2 % + Al2 O3%渣中含 8%~ 1 0 %的 Mg O来保护渣线 /… 相似文献
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为降低全废钢量子电弧炉出钢氮含量、优化电弧炉冶炼性能、减少电弧炉冶炼碳排放量,通过对量子电弧炉喷吹工艺进行优化改进,采用CO2喷吹工艺替代原始喷吹工艺以实现上述目标。在150 t量子电弧炉上进行了大量CO2喷吹工艺试验,分别对比了改进工艺前后的电弧炉出钢氮含量、冶炼电耗、冶炼周期、碳排放等性能指标的变化趋势。试验结果表明:使用CO2喷吹工艺后,电弧炉出钢氮质量分数降低30.6×10-6、冶炼电耗降低5.6 kWh/t、冶炼周期缩短3.2 min、平均出钢碳氧积降低了4.4×10-4、渣中FeO质量分数降低了4.5百分点、碳排放降低8.4%。通过将CO2载气喷吹碳粉工艺与Ar+CO2动态混合底吹工艺结合应用于电弧炉炼钢中能够有效降低钢水出钢氮含量、冶炼电耗、碳排放量等性能指标,优化量子电弧炉喷吹工艺。 相似文献
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转炉炉衬寿命是炼钢过程一个重要的技术和经济关注点。炉衬寿命的增加能减少耐材消耗和降低炼钢成本。转炉有效利用率的增加能提高生产率和钢产量。将炉渣喷溅到炉衬上充当耐火材料消耗可以延长炉衬的寿命。溅渣护炉技术是一种简单有效的延长转炉寿命的技术,在全世界得到广泛应用。本文重点介绍印度JSW钢厂为实现130t转炉稳定一致的溅渣护炉操作,对各种操作参数和炉渣特性的在线研究。研究了氧枪高度、喷吹模式、气体流量、底吹流量、出钢温度、喷补与溅渣结合、炉渣厚度和化学成分等参数。开发出一种能够有效平衡吹炼期间产生的炉衬腐蚀量的理想炉渣,使整个炉役期的炉衬保持均匀一致的厚度。文中还探讨了一些创新性的操作工艺和设计改进。开发和优化后的炉渣制度和工艺参数已经使印度JSW钢厂130t转炉的寿命提高到国际水平。JSW钢铁公司的转炉炉衬寿命已经达到13771炉,创造了印度钢厂的最高记录。 相似文献
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王喜林 《金属材料与冶金工程》1992,(2):62-63
关于提高电弧炉炼钢生产率和降低生产成本的新工艺技术,象泡沫渣、炉底偏心出钢、底喷吹和废钢高温预热等,都在不断地得到发展。同时,也因此导致现代电弧炉的设计装配有水冷炉壁、燃烧器、多功能喷枪以及利于采用高功率因素操作的串联电抗的超高功率变压器和采用可减少电耗损失、利于设备维修的“热臂”。因而AC炉(交流电弧炉)已成为具有很大竞争力的炼钢工具,目前最重要的是要进一步降低设备运行成本。 相似文献
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直流电弧炉长弧泡沫渣技术 总被引:4,自引:0,他引:4
本文指出了直流电弧炉采用长弧泡沫渣技术的必要性及该技术的发展现状,总结了炉渣物理性质,化学成分,温度和气源等对炉渣泡沫化的影响,并介绍了电炉泡沫渣的操作工艺及实际应用效果,对宝钢三期150tDC-UHP电弧炉的泡沫渣工艺提出了看法。 相似文献
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泡沫渣的作用及工艺选择 总被引:2,自引:0,他引:2
泡沫渣在电弧炉熔氧期有非常重要的作用。控制好几个操作参数,能得到冶金性能良好、渣层厚度足够的泡沫渣,富氧、喷碳泡沫渣与长弧三位一体的联合使用效果最好,可根据冶炼钢种、炉子大小及设备条件,分别选用配料加焦、喷碳、富氧、长弧法或全程喷碳、富氧、长弧法。 相似文献
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日本电弧炉炼钢在其钢的总产量中已在不断增加它的分量。主要是通过各种技术进步如采用大型化、超高功率、水冷炉壁、水冷炉盖、富氧、喷碳粉及泡沫渣操作以及电子计算机对输入电力的控制。二次精炼工艺已经普遍采用,不仅特殊钢厂熔炼车间采用,而且联合企业的炼钢车间也在采用。特别是新的钢生产复合工艺包括有电炉炼钢、钢包精炼、RH 脱气和连铸机已被特殊钢厂熔炼车间所采用。电弧炉也在逐步用直接还原铁作为原料不断加入的操作方法,然而这种方法在日本还不普遍。90年代的努力方向是采用比电能更为廉价的能源,促进能源的储存。 相似文献
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电炉高效埋弧泡沫渣技术开发 总被引:1,自引:0,他引:1
电弧炉在各个不同的熔炼阶段,分别加入或喷入不同比全铁复合发泡剂后,使炼钢的全程实现了泡沫渣埋弧操作,不仅提高了热效率,而且还取得了较好的冶金效果。 相似文献
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在130 t电弧炉上进行了复合喷吹剂喷吹微粒脱磷的实践应用。设计了电弧炉氧化期脱磷渣系的组成,炉渣碱度控制在2.2~2.8,氧化铁含量控制在15%~20%。并以氮气为载体喷吹按照一定比例配制的碳粉(15%~20%)、CaO粉(40%~60%)、MgO粉(25%~30%)、CaC粉(5%~10%)的复合粉剂。40Cr、45钢、20CrMnTi和60Si2Mn等钢采用喷吹复合喷吹剂冶炼工艺后,加快了熔剂的反应面积,提高了成渣速度,各项生产指标得到了改善,其中吨钢电耗降低90 kWh/t,吨钢钢铁料消耗降低9.3 kg/t,吨钢熔剂消耗减少4.8 kg/t,生产率提高5%~6%,吨钢综合生产成本降低了25元/t。 相似文献
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在很多火法冶金过程中,都可以看到泡沫渣现象,如:碱性吹氧炼钢,铁水预处理和铁矿,铬矿的熔炼过程等,人们反复观察研究了这种现象并对此现象的表面化学图给予了极大关注。 相似文献