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分析了Q235钢坯轧制高速线材成材率低的原因,通过工艺、设备技术攻关,采取相应措施,取得了满意的效果。 相似文献
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对Q235钢屈服强度、抗拉强度和伸长率的合格率状况进行统计。在此基础上,用板坯的碳含量科学地规划其轧制厚度的方法,从而保证Q235钢性能基本全合格;通过建立数学模型的方法,对Q235钢力学性能进行预报。 相似文献
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通过模拟用户对我公司生产的优质碳素结构钢进行“不退火一次冷拔成材”试验表明:在满足拉拔条件的情况下,不退火直接进行大拉拔量(从Φ32直接拉到Φ26)的冷拔是可行的。这一方面说明冷拔工艺已由传统的复杂工艺变为简单工艺,从而使企业在节能降耗、降低成本方面前进一大步(400元/吨左右);说明我公司转炉生产的UCD45#钢完全能满足冷拔新工艺的性能要求。 相似文献
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一个时期以来 ,用Q2 35F钢种生产的圆钢抗拉强度偏低 ,给包钢公司带来了一定损失。通过跟踪试验的方法 ,分析了造成抗拉强度偏低的原因 ,提出了改进措施。 相似文献
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影响Q235钢冲压性和可焊性的因素 总被引:2,自引:0,他引:2
Q235钢热轧卷板在冲压和焊接成形时出现开裂,对其进行化学分析、宏观和微观组织观察及力学性能测试,结果表明:氮、氧及夹杂物的含量高是该钢冲压性和可焊性差的主要原因。 相似文献
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将25Cr5MoA/Q235钢板复合板坯加热到800~1100℃,经保温后轧制1道次,压下量为50%~70%,制成25Cr5MoA/Q235钢热轧复合板试样.用材料力学性能试验机测试复合板试样复合界面的剪切强度,用光学显微镜和扫描电镜观察界面的组织.结果表明:当轧制温度在900~1000℃时,有利于25Cr5MoA/Q235钢的复合;道次压下量对25Cr5MoA/Q235钢复合板界面结合强度影响非常大,道次压下量大,有利于形成更多洁净、活化的新生表面,并且可以细化晶粒,提高复合板的结合强度;金属组织中晶粒的梯度变化,有利于提高双金属复合材料的结合强度. 相似文献
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对添加不同含量V的Q235钢试样,采用钻孔压缩方法获得内裂纹,然后对其进行热愈合试验,研究了V对试样热愈合和形态演化的影响。扫描电镜分析结果表明,添加微量V的Q235钢在加热温度为800℃条件下,产生了明显的愈合,当V添加量为0.1%时,愈合效果最好。V添加到基体材料后,部分V固溶于基体,降低了基体金属Fe原子的扩散激活能,加剧了Fe的自扩散。分析认为,钢内裂纹愈合机理主要是扩散反应导致的热愈合及随后的修复结晶过程。在研究钢内裂纹愈合时,需采用系统科学的方法,对基体及裂纹区组织同时进行研究。 相似文献
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详述了化学成分,终轧温度对Q235D力学性能试验过程,根据试验结果,结合生产实际论述了终轧温度,化学成分对Q235D力学性能的影响,为制订了合理的Q235D生产工艺提供了可靠的依据。 相似文献
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Q2 35钢热轧卷板在冲压和焊接成形时出现开裂 ,对其进行化学分析、宏观和微观组织观察及力学性能测试 ,结果表明 :氮、氧及夹杂物的含量高是该钢冲压性和可焊性差的主要原因 相似文献
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针对津西钢铁厂H型钢Q235B(0.14%~0.18%C)铸坯(宽面550 mm,窄面440 mm,腹板90 mm)经常出现纵裂等缺陷,基于原有保护渣(%:29~30SiO2、25~26CaO、10~11Al2O3、3.0~3.5Fe2O3、15~17C、≤0.5H2O),通过正交实验和优化设计,开发出一种高性能保护渣(%:37.50SiO2、37.50CaO、6Al2O3、7CaF2、12Na2O、7石墨、1.5炭黑)。与原保护渣相比,优化渣的半球点温度、粘度和熔化时间分别从1 167℃,0.77 Pa·s和57 s下降至1 092℃,0.27 Pa·s和32.5 s。优化渣应用表明,当拉速由0.98 m/min提高到1.2 m/min时,铸坯质量良好。 相似文献
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使用G1eeble1500热模拟机得出H型钢Q235B在不同应变率和不同温度条件下的应力一应变曲线,并根据实验数据拟合出计算公式,得到Q235B在轧制条件下的应力一应变及高温条件下的特性。 相似文献
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研究了国产SS41普通碳素结构钢的焊接性能。通过与相同成分及板厚的Q235钢试验对比试验:SS41钢采用E4315低氢焊条(手工电弧焊)、H08A焊丝配HJ431焊剂焊接,焊接接头的力学性能与Q235钢相当,可以替代Q235钢用于重要的焊接结构工程。 相似文献
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表层组织细晶化Q235中板疲劳性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用化学成分C为0.13%~0.19%、Si为0.15%~0.25%、Mn为0.50%~0.70%、P为0.01%~0.025%、S为0.01%~0.03%的连铸坯,在首钢中厚板厂3500mm轧机上试制表层组织细品化的Q235钢中板。与正常生产同规格Q235钢中板一起进行了疲劳性能对比实验。采用扫描电镜观察了疲劳断口形貌。结果表明:表层组织细化的Q235钢中板,铁素体平均晶粒尺寸14.1μm.表层晶粒尺寸11μm,而正常生产钢板表层铁素体晶粒度25.8μm,平均26.4μm,表层与中心无明显差异。与正常生产同规格Q235钢板材比较,屈服强度提高40MPa左右。表层细晶化中板的疲劳性能优于正常生产晶粒较粗的板材。相近应力状态下,表层细晶化钢板的疲劳寿命是通常钢板的3.5倍以上,疲劳裂纹扩展第一阶段延长,扩展第二阶段的疲劳纹尺寸也减小。在承受比通常钢板应力高40MPa的前提下.表层细晶化钢板的疲劳寿命仍比通常钢板的长37%。因此,表层细晶化可使钢板的疲劳性能明显提高。 相似文献