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从宏观断口,金相组织,含气量等方面对铸造锚链环断裂的原因进行了分析研究,认为三连环主要是由于含氧量这高及存在氧化夹杂物而引起破断,肯特环主要是由于热处理不好,救治未能得到单一的回火索氏体而形成低强度断裂。并找出了防止断裂的措施,取得满意的效果。 相似文献
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发动机石墨密封环失效分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某发动机后轴系石墨密封环虽经结构改进,在试验中依然多次发生断裂.本文通过尺寸测量、断口观察和痕迹分析,对断裂的原环和改进环进行了分析.结果显示,两种石墨密封环的断裂都是由于磨损失效所致.石墨密封环的特殊结构是造成其磨损和断裂的主要原因,石墨材料不耐磨是另一原因.为了防止失效的再次发生,本文给出了相应的改进建议. 相似文献
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由于管道结构的残余应力与焊接热源、焊接顺序、焊接接头形式、材料性能等多种因素有关, 采用数值计算往往很困难, 管道结构环焊缝所引起的焊接残余应力一直为焊接结构设计人员所关心。为了研究焊接残余应力对管道结构断裂的影响, 计算并实测了管道环焊缝多层 (三层) 焊的残余应力, 分析了焊缝强度匹配对计算结果的影响, 其结果对指导实际生产具有一定的参考价值。 相似文献
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环焊缝是长输油气管道的薄弱环节,其失效主要是由缺陷与载荷共同作用引起的开裂。利用基于“合于使用”原则(Fitness-for-service,FFS)的工程临界评估(Engineering Critical Assessment,ECA)技术来评估焊缝中的各种缺陷,可以在确保管道安全运行的同时,降低返修率与运行成本。介绍了现行的环焊缝缺陷评估规范,其中基于塑性破坏和断裂双判据的失效评估图法(Failure Assessment Diagram,FAD)是目前ECA中应用最广泛的方法。并以BS:7910标准为例分析了基于环焊缝断裂行为的ECA技术,并探讨了ECA技术在长输油气管道环焊缝缺陷评估中可能存在的问题,包括载荷应力参数的确定、缺陷的精确识别和环焊缝性能指标的表征等。 相似文献
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针对5CrNiMo芯辊在环件轧制过程中出现的断裂失效问题,采用断口宏观和微观形貌观察、化学成分检测、金相检验和硬度测试等方法对断裂芯辊进行分析。在理化试验的基础上,运用微观断裂机理和数值模拟对芯辊的断裂原因进行分析。研究结果表明,5CrNiMo芯辊断裂的原因是由于芯辊热处理不当,导致芯辊表面疲劳抗力低,在环件轧制过程中承受循环应力而在表面形成疲劳源并逐步扩展,最终导致芯辊断裂。因此提出严格控制芯辊的热处理工艺参数和采用表面喷丸来提高芯辊疲劳寿命的解决措施。 相似文献
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我厂的4.5m×100m大窑是氧化铝生产设备的心脏,已运行7年。其中,冷却机滚圈的材质为ZG45,其结构如图1所示。在生产运行中从两面伸缩孔处沿纵而断裂,严重影响了生产。因此,制定了修复工艺对其进行修复。1裂纹与可焊性分析滚圈是套在筒体上的刚性环,通过滚圈将整个回转部分的重量传到托轮。滚圈温度达到300℃,转速为3r/min。此部件是大型铸造件,在铸造过程中,内部存在有砂眼、气孔疏松等缺陷。在复杂的运行条件下,导致了横截面的断裂。ZG45含碳量较高,焊接性较差。主要是焊接热影响区容易造成低塑性淬硬组织,在打底焊时,由于… 相似文献
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长输管道环焊缝的部分失效是由于焊缝韧性不足导致断裂,这对长输管道的韧性提出了更高的要求。首先详细分析了焊条电弧焊、半自动焊和全自动焊在管线钢焊接中的应用情况及其优缺点。其次总结了影响焊接接头韧性的主要因素:管线钢合金成分、微量元素、焊接接头组织、残余应力、晶体学特征及强度匹配。最后介绍焊接接头韧性的主要评价方法:夏比冲击实验、落锤撕裂实验(DWTT)和裂纹尖端张开位移(CTOD)实验。并指出强度匹配的概念有待进一步明确,不同强度匹配接头的韧性断裂机理有待进一步探究。由于坡度的影响,焊缝两侧热影响区不对称,建议在山区条件下焊接工艺评定时热影响区的冲击、落锤撕裂和CTOD实验区分上下坡口。 相似文献
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去年,温州的中小企业由于民间借贷、资金链断裂引发“跑路潮”备受社会各界的关注。我国焊接行业的销售商们面对这场融资困局,当前主要呈现出三个特点:一是国内焊接行业竞争加剧,销售产品同质化严重,利润普遍偏低,造血功能薄弱;二是面临很大的货款回笼压力,供应厂商的回款要求越来越严格,而客户存在着挤占货款、拖欠货款的状况; 相似文献
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大环件轧机的芯轴连续发生断裂。采用断口分析、金相检验、电镜能谱分析和力学性能测定的方法对芯轴断裂的原因进行了分析。结果表明,所用材料的显微组织缺陷和耐热性能差是导致芯轴发生早期断裂的主要原因。 相似文献
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发动机地面起动时高压涡轮转子卡滞,通过对该发动机卡滞物及正面环喷管断口的失效分析认为,卡滞原因是由于正面环喷管平面与正面环的球面组合时有不同程度的间隙,在间隙大的部位采用搭桥焊接,焊点细腰部位产生横向收缩裂纹,在校正喷管角度时应力过大,裂纹扩展直至断裂,在工作过程中当3个焊点全部断裂时,正面环喷管脱落并卡滞在高压涡轮工作叶片之间,导致转子卡滞。通过改进焊接工艺,取消校正工艺,加强焊后检查,能有效预防正面环喷管脱落而导致的高压转子卡滞故障。 相似文献