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热连轧精轧机架热轧辊在正常使用过程发生辊颈断裂失效事故,通过对轧辊进行断口分析、金相分析及硬度检测得出:辊颈芯部的石墨球化不良,片层状的石墨形态异常的芯部组织强度大幅度降低是造成辊颈断裂事故的主要原因。 相似文献
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针对八钢1750热轧精轧F1上、下工作辊辊颈同时断裂失效事故,通过对辊颈断口形貌、轧制实绩以及辊颈金相组织检测的失效分析,找出工作辊辊颈断裂的原因。为此,根据生产工艺特点,对轧机操作进行了优化,进一步完善了轧辊入厂检测措施,一系列措施实施后,获得显著效果。 相似文献
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Ф760mm三辊轧机各类孔型轧槽的磨损情况及轧制负荷都不相同,为了降低轧辊消耗,将不同材质轧辊如球墨铸铁辊、锻钢辊和半钢辊等在一套轧辊中进行了混合试用并获得成功,大幅降低了轧辊消耗,同时提高了产品实物质量。 相似文献
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从成分设计、组织形态以及强度校核等方面对大型支撑辊的断裂情况进行了分析,发现轧辊厂家在冶炼过程中采用了真空脱氧技术,成分设计与国内标准略有差异;辊颈与辊面交界处的硬度最低,低于通常设计范围;对辊颈部位进行全面校核,传统的理论校核已不能满足于轧辊的安全生产,需要通过有限元分析,验证轧辊的薄弱环节,并进行合理的设计.辊颈、... 相似文献
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铸造半钢轧辊新型材质具有优良的性能,用于生产热轧带钢连轧机组的粗轧机架和精轧前段工作辊,还广泛应用于生产型钢、线材和棒材的粗轧机架。通过对常法半钢轧辊若干铸造裂纹、大面加渣、辊颈缩松、渣孔等缺陷的分析和攻关,根据具体缺陷采取有针对性的控制措施,收到了很好的效果。 相似文献
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中厚板粗轧机工作辊辊颈断裂失效分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用宏观断口分析、金相检验及试件的应力拉伸试验,对轧辊辊颈断裂进行失效原因分析。结果表明,此轧辊在制造过程中出现石墨球化和孕育不良等铸造缺陷,组织中石墨出现枝晶状及少量团状石墨,导致轧辊辊颈强度明显下降,在上机使用过程中即发生断裂。 相似文献
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张昌平 《冶金设备管理与维修》1992,(3):25-30
涟源钢铁总厂Ф650车间有四架轧机,布置形式如图1。1^#轧机轧辊材质为70Mn2;其他三架轧辊材质为低铬球墨无限冷硬铸铁。轧辊辊身直径为Ф630mm~Ф680mm,在生产轻轨时最大辊径达Ф830mm;辊身长度为1800mm。轧机机架间轧辊用梅花连接轴和梅花套联接。 相似文献
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在对中厚板轧机工作辊常见断裂原因进行深入分析的基础上,介绍了一种轧辊疲劳断裂测算算法。实验表明,该算法测算精度较高,为有效地预防轧辊突然断裂和避免重大生产事故的发生奠定了基础。 相似文献
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1前言
随着板带厂的增多,轧辊供不应求,轧辊价格昂贵,交货周期延长,尤其是大型的支撑辊,交货期往往延长到2年以上。支撑辊事故不仅会提高轧辊的吨钢消耗,而且也导致轧制不稳定,无法保证板形质量,生产变得很被动。因此在实际生产中分析支撑辊失效原因,并采取相应预防措施, 相似文献
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