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《化工设计通讯》2016,(11):53-54
GSP气化炉煤制气废水主要来自于煤气洗涤、冷凝以及净化等过程,因而其水质非常复杂,其中含有大量的酚类、长链烷烃类、芳香烃类、杂环类、氰、氨氮等有毒物质,属于当代具有代表性的高浓度、难降解的工业废水。故而,在投资经济性的基础上,保证水质问题得以有效处理、废水处理工艺稳定性强、运行成本低的GSP气化炉煤制气废水处理工艺,是目前煤制气产业发展最急需要解决的现实需求。介绍了现阶段国内处理GSP气化炉煤制气废水的技术现状,分析得出了废水处理重难点在于其水质复杂,难降解、有机物浓度高、毒性大等。并着重探讨了GSP气化炉煤制气废水处理技术的研究进展,指出未来物化结合生物处理技术是解决废水处理的必然趋势。 相似文献
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王图钦 《煤炭加工与综合利用》2015,(2):55-56
对国内某化工企业GSP气化炉点火系统故障进行了理论分析和系统参数优化,将CH4质量流率设定为40 kg/h,O2体积流率设为75 m3/h,改善了点火环境和点火逻辑,使点火成功率达到95%以上,解决了点火系统故障影响生产问题。 相似文献
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《化工设计通讯》2016,(7)
神华宁夏煤业集团烯烃一分公司气化装置采用德国西门子加压气流床干煤粉气化工艺技术(以下简称GSP),具有煤种适应性宽、碳转化率高、有效气产率高和氧耗低等优点。该干煤粉气化工艺大致可描述为:合格的干煤粉由煤粉制备系统的低压煤仓(压力约0.5k Pa),经气力输送系统(压力约0.7MPa)的冷氮输送至气化的低压煤粉仓(压力约1.5k Pa),然后靠重力进入到煤锁斗,锁斗进行加压至4.5MPa然后输送至气化炉的给料容器(4.5MPa),最后利用给料器和气化炉的差压通过3条煤粉管线输送至气化炉(3.8MPa)进行燃烧反应,产生合成气、黑水和煤渣;合成气经过洗涤除尘后送至下游变换装置。黑水经过闪蒸、过滤之后进入到气化装置循环水系统,进行再循环使用。 相似文献
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核料位计常用在连续重整装置中测量催化剂的料位。本文介绍连续重整装置中核料位计的使用情况,包括核料位计的测量原理,核料位计的标定过程和注意事项,核料位计使用中遇到的问题与解决措施。 相似文献
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神华宁煤集团煤基烯烃项目采用GSP干煤粉加压气化技术。针对该技术在开车中出现的问题,进行了大量改造,其中最核心的是借鉴其他干煤粉气化技术进行的煤粉进料系统的改造,由西门子的压差控制进料改为流量控制,彻底改变了西门子进料系统的控制方式。 相似文献
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GSP气化炉是国内最近引进的西门子公司开发的粉煤气化技术,由于对其炉膛内气固反应流动特性认识不足,运行中出现耐火砖烧穿、合成气含灰过高等问题。利用数值模拟方法,采用双组分PDF模型耦合湍流-化学反应、随机轨道法耦合湍流-颗粒运动,针对GSP气化炉内多相反应流场建立三维数值模型。计算结果与实验值及文献计算结果一致,表明该模型可用于GSP气化炉的模拟计算。研究发现,炉膛内流场主要分为旋转射流区、内回流区、外回流区和管流区。高温区位于发生氧化反应的旋转射流区和内回流区上部,而外回流区和管流区主要发生还原反应,温度较为均匀;炉膛高度1/3位置处为高温火焰直接冲刷处,在运行时需重点考虑该位置的热防护。 相似文献
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近年来,某些设计院和技术开发单位对富氧连续气化技术宣传、报导的文章较多,也有一些企业采用了该技术,但实际应用情况如何,大家十分关心。笔者也经常接到一些企业来函、来电讯问有关富氧连续气化中一些有关问题,为此笔者近期对富氧气化技术进行了调查,现将调查的有关 相似文献
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桌煤基烯烃气化装置的西门子GSP干煤粉气化工艺,除了气化炉的构造与其他工艺有所不同外,其负荷控制方式也与众不同,是以煤量定氧量的,这就对煤量的测量准确性和稳定性提出了较高的要求。在此,详细介绍对以煤定氧的负荷控制方式的优劣以及控制方式的优化与改造。 相似文献
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徐亚昆 《化工自动化及仪表》2014,(8)
针对西门子GSP气化炉气力输送系统的现场设备(圆顶阀和换向阀组)、系统构成(DCS和PLC)、维护、PLC及DCS的使用情况等,介绍装置中两套不同的气力输送系统的优、缺点和圆顶阀的常见故障的处理方法,以及PLC系统故障的解决办法。 相似文献
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介绍了GSP气化炉激冷水系统流程和阀门使用情况,分析了阀门易磨损的原因,给出了具体的阀门改造方案:选用高硬度陶瓷材料和滑板阀结构。改造后,阀门使用时间由最初的不到3天延长到1年以上,有助于提高气化炉的稳定运行能力。 相似文献