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高效稠油破乳剂OX-932的研制与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
X - 932高效稠油破乳剂是针对辽河油田高含水稠油研制开发的一种油溶性高分子破乳剂。创新开发了以m(稠环酚 )∶m(甲醛 )∶m(多烯多胺 ) =1 0∶6 8∶3 0投料 ,在 70~ 80℃反应 6 0min ,12 0℃ ,1333Pa下脱水缩合 2 5min得到的稠环酚胺树脂。并以该树脂为起始剂 ,采用了先进的聚醚催化合成技术及交联改性手段制备得到了OX - 932高效稠油破乳剂。室内评价和现场应用结果表明 :OX - 932显示优越的稠油破乳性能 ,使辽河高含水稠油净化油含水由原来的 10 %降至 4 %以下。 相似文献
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OX-932高效稠油破乳剂是针对辽河油田高含水稠油研制开发的一种油溶性高分子破乳剂。创新开发了以m(稠环酚):m(甲醛):m(多烯多胺)=1.0:6.8:3.0投料,在70-80℃反应60min,120℃,1333Pa下脱水缩合2.5min得到的稠环酚胺树脂。并以该树脂为起始剂,采用了先进的聚醚催化合成技术及交联改性手段制备得到了OX-932高效稠油破乳剂。室内评价和现场应用结果表明:OX-932显示优越的稠油破乳性能,使辽河高含水稠油净化油含水由原来的10%降至4%以下。 相似文献
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BCH-32超稠油破乳剂是由含多活泼基官能团的树脂作为起始剂,按适当比例聚合PO、EO,然后经过改性、复配成的新型破乳剂,可广泛适用于各种超稠油。在75℃,加药量100×10-6时,对克拉玛依九区含水40%的稠油,90min脱水率超过99%,脱水速度、水质都优于所有的对比药剂。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2019,(11):197-198
针对辽河油田曙五联稠油脱水温度高、药剂使用量大、原油含水不达标等问题,在现有工艺条件下,开展低温破乳剂研究,优选复配新型破乳剂,脱水温度降低5℃,药剂用量降低10mg/L,脱水率提高6%,现场使用效果显著。 相似文献
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针对辽河油田特(超)稠油破乳污水含油量高的难题,以冷家、曙光采油厂以及特油公司的特(超)稠油为对象,研究了破乳剂结构与性能之间的规律。通过探讨破乳剂在破乳过程中的清水机理,运用表面活性剂结构与性能关系理论,结合原油的组成特点,进行了破乳剂的分子结构设计与合成。经破乳实验表明,这类清水型特(超)稠油破乳剂具有脱水率高和清水能力强的特点。 相似文献
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胜利油田陈庄联合站原油属于稠油,原油黏度高、密度大、胶质和沥青质含量高,其原油乳状液稳定性强,破乳脱水很困难,脱水温度高达92℃,导致脱水热能耗高和原油处理成本高。在陈庄联现有工艺条件下,开展新型稠油低温破乳剂试验研究。现场应用结果表明:该低温破乳剂对陈庄联稠油具有显著的破乳脱水效果,在药剂用量降低5 kg/d条件下,破乳脱水温度可降低11℃,外输原油含水率为1.1%,满足外输油含水≤2.0%的规定要求。陈庄联合站由于大幅度降低脱水加热能耗,使原油综合处理成本降低27.3%,实现了节能降耗目的。 相似文献
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李岿 《精细与专用化学品》2005,13(12):12-16
以冷家、曙光采油厂和特种油公司的特(超)稠油为对象,研究了破乳剂结构与性能之间的规律。通过探讨破乳剂在破乳过程中的清水机理,运用表面活性剂结构与性能关系理论,结合原油的组成特点,进行了破乳剂分子的结构设计与合成。实验证明:此类清水型特(超)稠油破乳剂具有脱水率高和清水能力强的特点。 相似文献
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FS—21稠油破乳剂的研制与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以多元醇为起始剂,与不列的环境氧丙烷,环氧乙烷嵌段聚合,再用交联剂交联,合成出破乳剂FS-21。该破乳剂具有脱水速度快,脱水率高等特点,且对不同性质的稠油和稀油 良好的效果。 相似文献
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聚合物驱稠油破乳剂合成与复配实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对渤海聚合物驱稠油,合成了5种非离子聚醚破乳剂和3种阳离子反相破乳剂,研究了不同类型破乳剂间的复配协同作用。结果表明:(1)在非离子破乳剂中,多分支结构的破乳剂比线形结构破乳剂脱水性能强,星形高分支结构破乳剂比梳状高分支破乳剂脱水性能强;(2)非离子聚醚破乳剂之间没有产生协同效应,非离子聚醚与阳离子反相破乳剂之间产生了较好的协同效应;(3)聚合物浓度的变化对脱水速度和脱水率影响较小,但对脱出水质有明显的影响;(4)复配破乳剂FH36对含聚合物稠油具有良好的破乳效果。 相似文献
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针对渤海油田聚合物驱稠油采出液,研究了聚合物对其稳定性影响;合成了不同结构原油破乳剂和絮凝剂,讨论了药剂结构对处理效果的影响;研制出了一种原油破乳剂和一种絮凝剂。结果表明:(1)随着聚合物浓度的升高,原油乳状液中水珠直径与污水中油珠直径都逐渐变小,同时污水中油珠的Zeta电位逐渐升高;(2)具有分支结构的原油破乳剂脱水率比具有线性结构的原油破乳剂脱水率高,具有星形结构的原油破乳剂脱水率比具有梳状结构的原油破乳剂脱水率高;(3)针对该污水体系,絮凝剂的最佳合成条件为单体质量浓度为1%、阳离子度为40%、反应温度为5℃,引发剂浓度为0.15mmol·L-1;(4)破乳剂FA01在脱水温度为70℃,用量为200mg·L-1,脱水时间为60min条件下,脱水率达到86%;(5)絮凝剂WS05在温度为60℃,用量为50mg·L-1,时间为30min条件下,能将含聚污水中含油率降到50mg·L-1以下。 相似文献
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Polymer flooding characteristics of partially hydrolyzed polyacrylamide (HPAM) solution with the addition of NaOH were examined in homogeneous glass‐bead packs. The heavy oil recovery in unconsolidated sandstone formations by applying the alkali‐polymer flooding was observed. Experimental results showed that HPAM solution was sensitive to temperature, salinity, and alkali, finding that alkali‐polymer solutions are more effective in improving viscosity than conventional polymer solutions. The solution of 0.5 wt % NaOH mixed with 1500 ppm HPAM (12 mol % hydrolysis degree) was found to be the optimal choice, which gives rise to the highest viscosity on the rheological characterization. Flood tests using the alkali‐polymer solution showed an increase in oil recovery by 30% over water‐flooding when the water‐cut reached 95%, indicating that alkali‐polymer could be more effective in improving sweep efficiency than polymer flood. © 2012 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci., 2013 相似文献
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Enhanced heavy oil recovery through interfacial instability: A study of chemical flooding for Brintnell heavy oil 总被引:1,自引:0,他引:1
This study is aimed at developing an alkaline/surfactant-enhanced oil recovery process for heavy oil reservoirs with oil viscosities ranging from 1000 to 10,000 mPa s, through the mechanism of interfacial instability. Instead of the oil viscosity being reduced, as in thermal and solvent/gas injection processes, oil is dispersed into and transported through the water phase to production wells.Extensive emulsification tests and oil/water interfacial tension measurements were conducted to screen alkali and surfactant for the oil and the brine samples collected from Brintnell reservoir. The heavy oil/water interfacial tension could be reduced to about 7 × 10−2 dyn/cm with the addition of a mixture of Na2CO3 and NaOH in the formation brine without evident dynamic effect. The oil/water interfacial tension could be further reduced to 1 × 10−2 dyn/cm when a very low surfactant concentration (0.005-0.03 wt%) was applied to the above alkaline solution. Emulsification tests showed that in situ self-dispersion of the heavy oil into the water phase occurred when a carefully designed chemical solution was applied.A series of 21 flood tests were conducted in sandpacks to evaluate the chemical formulas obtained from screening tests for the oil. Tertiary oil recoveries of about 22-23% IOIP (32-35% ROIP) were obtained for the tests using 0.6 wt% alkaline (weight ratio of Na2CO3 to NaOH = 2:1) and 0.045 wt% surfactant solution in the formation brine. The sandpack flood results obtained in this project showed that a synergistic enhancement among the chemicals did occur in the tertiary recovery process through the interfacial instability mechanism. 相似文献
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渤海旅大油田为提高海上油田采收率,开展油田开发早期注聚的生产思路,扩大聚合物驱应用规模,决定在LD10-1油田A23井进行聚合物驱先导性试验。海上油田聚合物驱油从2003年在绥中36-1油田开始先导性试验,取得了良好的增油效果,适时推广到旅大油田。本文对聚合物驱在旅大油田现场工艺实施及配套应用进行了论述,并总结了实施过程中应注意的问题。 相似文献
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