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我国很多地区都采用固定炉排烧生物质燃料的锅炉,这些锅炉大都存在炉排易结渣、燃烧效率低、因燃烧故障事故停炉多等问题。通过对某糖厂85 t/h甘蔗渣锅炉燃烧装置进行改造,彻底解决了该甘蔗渣锅炉炉排堆渣结焦现象,提高了锅炉燃烧效率,解决了因炉排结焦停炉事故的发生,达到了较好的节能效果。 相似文献
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针对SHL20—13/194—AⅢ型链条炉运行中存在的问题,提出了节能技术 改造措施。锅炉改造后,根治了锅炉炉墙漏风、漏灰、漏烟现象并改善了燃烧工况, 提高了锅炉热效率,对同一类型的锅炉改造具有借鉴意义。 相似文献
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论述了我国层燃、半悬浮燃烧、悬浮燃烧,各种燃烧方式的优缺点,不同燃料应采用不同的燃烧方式;400多台燃煤工业锅炉测试表明:我国燃煤工业锅炉的运行效率普遍低于设计效率,从2 t/h到20 t/h以上燃煤工业锅炉,随容量的增加锅炉运行效率从68.03%到80.59%,各种能量损失中漏风引起的热损失最大,最高达21%,可采用膜式水冷壁、先进的炉排密封技术和自控技术解决漏风问题,排烟温度热损失次之,最高达5%,采用增加锅炉尾部受热面和新的循环系统来降低排烟温度;用典型案例证明了能效分析应从能源的开采、运输、利用、污染物控制全系统成本考虑,而不应从单一用能设备的效率高低来评价。 相似文献
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一、概述 双层炉排燃烧锅炉具有效率高,消烟除尘好,操作简单,减轻司炉劳动强度等优点。锅炉效率一般为65~75%。远高于一般手烧炉。烟气含尘量一般在200毫克/标米~3以下。故很多单位以这种型式锅炉取代其它燃烧型式的手烧炉。但是双层炉排燃烧锅炉也曾出现各种各样的问题。其原因除运行操作不当之外,主要是结构设计不合理而引起水循环的不可靠。为了搞清楚水循环对水冷炉排设计及运行的影响,进行了水冷炉排水循环理论计算和实验研究。 相似文献
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SHS20—2.45/400型锅炉是我厂的主要生产用炉,其辐射受热面积103m~2,对流受热面积315m~2,炉膛点燃室容积为89.64m~2炉,排面积为15m~2,省煤器受热面312m~2,空气预热器为457m~2。从这些受热面积来看,该炉具有一定的潜力,即辐射受热面及对流受热面的面积比较大,在特定的工况下,可以达到24~25t/h的蒸发量。但也有如下一些缺点:①点燃室太大,点燃困难,炉温不易保证;②炉排面积太大,冷风(一次风)太多,燃料着火困难;③水冷壁布置太低,影响点燃温度;④二次风位置不当,影响蔗渣燃烧;⑤炉门、灰门较多,漏风增加,影响炉温。 该炉设计燃料为甘蔗渣、无烟煤或贫煤。我厂近年来以燃用甘蔗渣为主,燃煤为辅。该炉在运行时,蒸发量较低,只有11~13t/h,蔗渣着火难,燃烧恶化,前拱区蔗渣堆积燃烧,后拱区无蔗渣燃烧,操作困难,易打“火炮”为了改善燃烧和增加蒸发量,我们对炉膛作了一些改造。 1 点燃室容积及炉排面积的估算 相似文献
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一、SHL6.5—13—A型锅炉简介 SHL6.5—13—A型锅炉,系重庆锅炉总厂产品,该炉为双横汽包,链条炉排。按近似贫煤的混合烟煤设计,适用Ⅱ、Ⅲ类烟煤及混合煤。 该炉燃烧设备采用厂标6.5t/h、10t/h、20t/h锅炉通用化设计的鳞片式链条炉排。这种型式炉排具有漏煤损失小,运行稳定可靠,不停炉可调换炉条等优点。 炉排由24型齿轮变速箱带动,借助四档转速来改变炉排运转速度,以适应负荷及燃烧调整的需要。 相似文献
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利用Fluent软件对1台900 MW四角切圆燃烧锅炉在不同负荷下炉内燃烧过程进行了数值模拟,分析了负荷变化对炉内流动和传热的影响规律.结果表明:在高负荷工况下运行时,炉内燃烧充分且稳定,但是炉内火焰更容易冲刷水冷壁,可能发生局部结渣现象;在低负荷工况下运行时,炉内火焰充满度较差,切圆燃烧的稳定性显著下降,炉膛水冷壁灰污表面温度也相应降低,水冷壁表面结渣的倾向弱化,沿高度方向水冷壁吸热不均匀性增大.由于该锅炉的低NOx燃烧器采用了分离燃尽风,使得高温区扩展,火焰中心高度比采用有关标准推荐的方法计算所得结果高4~5 m. 相似文献
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针对5种超临界和超超临界锅炉的典型炉型,对关键性设计数据进行定量分析.得到重要结论:对于同容量锅炉,尽管采用不同技术设计,但不同炉型之间既有趋同化倾向,也有差异.差异主要由燃烧方式、煤质的灰熔融特性和着火、燃尽特性以及设计安全性裕量不同决定;采用不同燃烧技术和水冷壁型式的2种1000MW超超临界锅炉的炉型结构及关键性设计数据基本相同.不同炉型的燃烧效率、结渣特性、控制NOx生成量以至对煤质变化的适应性具有明显的可对比性,炉型结构的趋同性和可对比性十分有利于根据中国煤质特性改进设计技术和总结运行经验. 相似文献
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某厂一台KZW2—13—AⅡ斜推往复炉排锅炉,在1987年5月9日上午出现锅炉左侧炉墙有大面积渗水,当即停炉。拆开左侧炉墙,发现一根水冷壁管爆管,水自爆管处流出。该锅炉在1986年5月29日也出现了一次左侧水冷壁管爆管,两次爆管间隔时间仅一年。事故发生第二天上午,我们对该锅炉进行了全面检查:锅炉右侧水冷壁管无严重腐蚀现象,紧靠水冷壁管的耐火材料为白色质干。左侧水冷壁管大面积腐蚀,紧靠水冷壁管的耐火 相似文献
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《能源工程》2016,(6)
运用CFD软件对某210 MW煤粉锅炉的燃烧过程进行三维数值模拟,针对锅炉实际存在温度分布不好、燃烧效率不高、结渣问题严重,对炉膛进行偏二次风、反切燃尽风及两者联用改进。结果表明:与设计工况相比,单独的小角度偏二次风改进下的炉膛燃烧区温度降低约300 K,水冷壁附近氧气浓度提高,减少了水冷壁的结渣和高温腐蚀;单独小风率反切燃尽风改造后的配风方式更合理,烟气的停留时间增加0.6 s,燃烧区温度提高约373 K,高温区域扩大,炉膛出口烟气热偏差系数减小约0.7%,提高了锅炉的燃烧效率和运行的安全性,但可能加重炉内结渣;二者联用改进既能够很好地改善炉膛的温度分布,扩大炉膛高温区域,提高燃烧区温度约353 K,同时能够减少燃烧器区域的结渣和高温腐蚀,减小炉膛出口烟气热偏差,采用二者联用改造对锅炉运行最为合适。 相似文献
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过滤床燃烧能够起到净化炉内烟气,提高燃烧效率的作用。例如双层炉排双级燃烧锅炉比一般固定炉排手烧炉燃烧效率高,消烟除尘效果好,而双级燃烧中水冷炉排上的燃烧就是过滤床燃烧,其滤料是燃烧着的煤层。 相似文献
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阳泉矿务局五矿热电厂的4台DG35/3.82—13型鼓泡流化床锅炉是东方锅炉实业公司专门为其设计制造的。3”炉首先投运.锅炉结构简图见附图。炉膛在标高3m以上是由全膜式水冷壁组成.在水冷壁下部砌有2.45m高的卫燃带。炉膛下部采用重型炉墙结构。锅炉重要技术数据如下:锅炉额定蒸发量35t/h给水温度150℃过热蒸汽额定压力3.82MPa入炉煤种无烟煤过热蒸汽额定温度450℃燃烧方式沸腾燃烧燃料主要数据:Car+32.3%;Aar=54.68%;Vdaf=63%:Q=12142kJ/kg;t1=1250℃;燃料总消耗量10.8t/h。1.汽温偏高问题的解决锅炉试运行时,过… 相似文献
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目前,轻型链条炉排普遍存在风仓间窜风,炉排前、后端部漏风严重现象。产生的原因有多种因素,其中之一是由于链条与隔风板的间隙较小,锅炉经过一段时间运行后,尾部老鹰铁处较多细灰,带入底板上,导致炉排抬高,造成隔风仓内的隔风板磨损或脱落,密封性能减弱。根据该炉型燃烧特点是不允许风仓间窜风。窜风会严重影响炉内正常燃烧,热效率下降,还恶化了司炉环境等,如发生窜风就必须进行检修。 相似文献