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国产S30432钢管长期服役后特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过力学性能试验、高温持久试验、金相检验、扫描电镜及能谱分析,对国产S30432内壁喷丸钢管在1 000 MW超超临界锅炉高温过热器、屏式过热器和高温再热器上运行1.7×104 h后的微观组织、力学性能及抗腐蚀能力进行了分析研究。结果表明:该钢管的组织、性能仍完全满足相关标准的要求,钢管内表面抗蒸汽氧化能力优良。 相似文献
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102钢高温再热器材质变化规律及寿命研究 总被引:4,自引:0,他引:4
200MW机组高温再热器和高压锅炉过热器钢管服役状况存在差别,建议放宽对102钢高温再热器管老化判废指标。对该钢的非推荐组织及性能以及该钢严重老化后高温性能变化规律、老化机理进行了研究,给出了寿命评定方法。 相似文献
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该文报道了国产和进口102钢管持久强度试验结果。分析了国内外300MW和600MW机组锅炉高温过热器和高温再热器用材情况。试验和分析结果表明:金属壁温不超过580℃的高温过热器及金属壁温不超过590℃的高温再热器选用102钢管,可保证锅炉安全可靠运行。表10参6 相似文献
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为全面了解火电厂X20CrMoV121钢受热面管长期运行后的安全状况,对某电厂X20CrMoV121钢末级过热器管及高温再热器管进行了力学性能测试、显微组织分析及高温持久强度试验。试验结果表明,运行管与原始管相比强度有所下降;沉淀相发生熟化,同时还出现了局部板条特征减弱,板条内出现亚结构,位错密度明显降低,且在亚结构内位错呈定向排列的趋势;高温持久强度仍然高于设计值。综合分析认为,经12万h运行后的X20CrMoV121钢管产生了一定程度的老化,但仍可满足设计工况下安全运行的要求。 相似文献
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为了掌握某电厂2×660MW超超临界锅炉在运行1.7~2.0万h后末级再热器多次发生氧化皮大面积剥落、堆积的原因,对该厂2台锅炉的末级过热器、后屏过热器、末级再热器TP347H管子割管取样分析。割管分析内容包括:化学成分分析、室温拉伸试验、硬度检验、金相检验等。分析结果表明:末级过热器和后屏过热器TP347H管子内壁存在1层细晶粒区(晶粒度9~10级),而高温再热器则整体均为粗晶区,内壁无细晶粒区。二者晶粒度的区别是导致仅高温再热器发生大面积氧化皮剥落堆积的主要原因。TP347H钢管晶粒度对其内壁氧化皮长大的速度的影响因素表现为材料晶粒越细小,晶界密度越大, Cr元素通过短路扩散方式的扩散速度越快,越有利于在TP347H管子内壁形成富Cr的氧化层,其抗蒸汽氧化能力越强。最后,对600 ℃温度等级的超超临界机组高温受热面的选材提出了建议。 相似文献
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在电厂燃煤锅炉检验中经常可以发现高温受热面,即水冷壁管、过热器管、再热器管发生高温腐蚀。从几个方面分析了某电厂B&WB-1025/18.44-M型锅炉水冷壁、屏式过热器、高温过热器产生高温腐蚀的机理主要原因,提出了缓解、防范高温腐蚀的措施,并总结了实验的结果及经验。 相似文献
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通过对某发电厂高温过热器管1973年和2005年两次爆管原因对比分析,结合现场情况及大量试验分析,说明硫腐蚀是高温过热器管在某种特殊情况下损坏的主要原因,并提出防范措施,对今后锅炉安全经济运行提出了相应的建议。 相似文献
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