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浙江衢化氟化学有限公司甲烷氯化物装置生产能力从30kt/a扩建到70kt/a,是一项以技术创新为前提的技改工程。 相似文献
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河南省濮阳市洁亚消毒液有限公司拟总投资500万元建设1套国内目前尚属较大型的氯乙酰氯生产装置,其生产规模初订为1万t/a。所采用工艺是催化-蒸汽加热-氯化-蒸馏-冷却-包装。主要生产设备有反应釜、蒸馏塔、真空机等。该产品市场需求旺盛,供不应求。 相似文献
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介绍了甲烷氯化物装置技改方案的要点,以及控制水分,设备计算,安全和操作性能分析等成功设计的关键,简述了运行效果。 相似文献
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云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司3.5万t/a氟硅酸钠生产装置于2006年12月建成并投入运行。2010年1月,将原料由卤水改为芒硝,将气流干燥热源由原煤通过沸腾炉燃烧改为电炉供给。装置投入运行后暴露出如下问题:1)产品产量低,仅为设计能力的50%左右;2)由于结晶过程结晶颗粒过细导致离心分离十分困难;3)产品收率低;4)产品极易结块;5)产品颜色发黄、发绿。三环分公司针对以上问题,通过一系列工艺技术与设备改造,改善了产品质量,提高了产量与收率,确保了装置连续稳定运行。 相似文献
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通过对甲烷氯化物装置氯甲烷生产工艺改进,使氯甲烷产品中含水率大幅降低,减少了产品中可能产生的盐酸对设备的腐蚀,延长了设备使用寿命;同时,大幅降低了能耗:蒸汽消耗降幅达58.3%,循环水消耗减少19.6%,且不消耗R22冷媒、工业水及烧碱,不产生废液;而且,可减少设备投资,降低氯甲烷装置造价。方案改进后,不影响后续氯化工艺及最终产品质量。该工艺优化方案切实可行,可应用于甲烷氯化物装置的氯甲烷生产。 相似文献
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针对精制装置运行状况,提出取消液化石油气进料泵、优化改造脱硫溶剂系统、增上汽油脱硫醇尾气吸收系统待技术,降低装置操作费用,减少环境污染,实施后每年取得经济效益230万以上以。 相似文献
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1 淡盐水脱氯的原因在离子膜法电解食盐水溶液过程中,290g/1~310g/1的精制盐水进入电解槽后,在直流电的作用下,电解槽阳极室中的盐水被部分分解,其盐水浓度控制在190g/1~230g/1,泛称“淡盐水”。此时淡盐水被电解过程中产生的氯气饱和,在正常操作条件下,每升淡盐水中溶解约有300mg左右的氯。这部 相似文献
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鸿鹤化工总厂采用天然气氯化法生产甲烷氯化物已,走过31年曲折道路。第一套装置建于1965年,系永川化工研究所和西南化工设计研究院共同开发的技术,属工业规模试验性质。由于工艺技术的不足,在1965年至1975年的10年间,甲烷氯化物生产是艰 相似文献
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1 前言 太化集团公司化肥厂原有一套以煤焦为原料,2万吨/年甲醇生产装置,其工艺技术是“一五”期间从苏联引进的,属五十年代末的技术水平,工艺落后,产量低,能耗高,效益差,过程控制自动化水平低。1994年进行了一系列技术改造,使生产能力提高到6万吨/年,现总结如下。 相似文献
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0引言甲烷氯化物装置最终产品是四氯化碳和氯仿,该二种产品分别是生产氟致冷剂(F22、E11、F12)的主要原料之一。该装置引进日本德山曾达技术,采用甲醇和氯为原料,甲醇气相催化氢氯化,一氯甲烷液相催化氨化的生产工艺,年产三氯甲烷16000t,四氯化碳14000t,同时每年副产纯度大于99.9%的干氯化氢10350t作为其它产品的原料。整套装置包括了氢氯化单元、氯化单元、精馏单元、制冷单元、废物处理单元等及其辅助设施,工艺流程较长,操作要求较高。为了保证产品质量、降低成本,严格控制环境污染,因此必须有相应的生产过程自动化来配… 相似文献
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