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金家油田沙一段油藏类型属地层岩性油藏,具有油稠、出砂、净总比小、粘土矿物含量高、强水敏等特征。室内实验表明:金家油田原油粘度对温度敏感性强,有良好的热采开发前景。但经过蒸汽吞吐试验后发现,单纯的蒸汽吞吐效果与方案设计指标,以及与类似稠油油藏开发效果对比差距较大,表现为油汽比太低,阶段采出程度少等方面。通过对金家油田沙一段真实岩心的评价实验和填砂模型进行蒸汽伴注防膨剂吞吐实验,摸索不同的驱替方式和注入参数,研究适合沙一段油藏类型的开发方式。通过评价实验表明:在注入体积相同的情况下,岩心在常温蒸馏水和高温蒸汽驱替时表现出不同的渗透率下降,但是高温蒸汽注入时,渗透率下降相对较少。通过对真实岩心加工过的填砂管实验模拟研究发现,通过高温注汽时伴注高效防膨剂SLA S-3能够实现高油汽比,采出程度也相比普通蒸汽吞吐要高14%。目前,注蒸汽伴注高效防膨剂技术已经在金家油田金10-平1井取得良好的应用效果,进而也为下一步解决金家油田沙一段高储低产的开发现状提供了良好的借鉴意义。 相似文献
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曹新 《精细与专用化学品》2023,(3):14-18
阳离子季铵盐聚合物BHFP-02防膨剂长期应用于海上S油田A区块、B区块注水井防膨作业,防膨缩膨效果优异。从历次现场防膨井施工作业效果反馈,44井次防膨作业效果明显,19井次防膨作业效果不明显。历次防膨作业井中挑选效果不明显的3口井,根据防膨井选井依据,对S油田区块岩芯模拟地层水及标准盐水水敏性实验、地层水速敏及煤油速敏性实验及单井注入量、防膨剂耐冲刷性、防膨率实验、单井设计药剂量及油藏单井配注量等,分析不明显防膨井存在的影响因素。结果表明:S油田储层水敏指数为0.43~0.63,属于中偏强水敏,注入水矿化度低于临界矿化度,防膨井储层存在水敏伤害;S油田A区块地层属弱速敏性,B区储层为弱以及中等偏弱的流速敏感,注水速度应控制在临界流速以下,减小速敏对防膨井储层均影响;对注水量高的防膨井,可优化注水频次和提高防膨剂的吸附能力,来保证防膨井效果及防膨有效期。 相似文献
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《精细与专用化学品》2017,(11)
针对渤海A油田5%~10%高粘土含量、50~300mD岩心渗透率的中低渗储层,研发一种防膨抑砂射孔液体系。体系配方的药剂为有机胺类小阳离子粘土防膨剂(BH-FP03)+阳离子表面活性剂(BHQ-04)+无机盐A(NH4Cl)+无机盐B(KCl)。室内实验评价结果表明,这种防膨抑砂射孔液在地层温度条件下,防膨率可以达到85.1%,防塌效果好;针对不同矿化度的作业用水,粘土含量质量分数为10%、渗透率在50~300mD的人工岩心,防膨抑砂射孔液的渗透率恢复值均大于80%。经渤海A油田B井射孔作业表明,使用防膨抑砂射孔液进行射孔后,启泵投产6天后达到预期水平,防膨抑砂射孔液具有良好的储层保护作用。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2020,(2):45-48
针对渤海油田储层堵塞的问题,开发了一种适合渤海油田注水井的复合解堵剂MJD-3,并对复合解堵剂MJD-3的溶垢性能、防膨性能、腐蚀性能及综合解堵效果进行了评价,结果表明:该解堵剂对渤海油田注水井储层的有机垢和无机垢的溶解率均可达到90%以上,防膨率可达80%以上,腐蚀速率小于0.25 g/(m~2·h),具有较好的溶垢、防膨及缓蚀性能。同时,该复合解堵剂能使污染后的天然岩心渗透率恢复值达到90%以上,基本恢复至初始状态,起到了较好的解堵效果,能够达到注水井解堵增注的目的。 相似文献
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本文介绍了新型高温防膨剂的现状、实验方法、合成工艺及性能测试。实验表明,通过采用多种功能单体合成的新型抗高温防膨剂具有良好的抗温防膨效果,常温线性相对膨胀度比油田对比样品低33.33%,300℃高温页岩回收率比油田对比样品高40.88%。在常温和300℃高温下,防膨能力均大大优于现有的防膨剂。 相似文献
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渤海油田普遍存在中至强的水敏性.修井液的漏失,容易引起地层粘土颗粒膨胀与运移,导致修井后产能恢复困难.使用环氧丙基三甲基氯化铵与二甲基二烯丙基氯化铵均聚物复配的有机小阳离子聚合物防膨剂BH-FP03,室内评价防膨率达到90%以上.岩心流动实验结果表明,低渗透岩心渗透率恢复值大于90%.现场应用修井后产能恢复期缩短至7d... 相似文献
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针对渤海油田水敏性稠油油藏注热开采易引起的黏土矿物水化膨胀、储层物性变差等问题,研制了一种耐高温黏土稳定剂.通过室内正交试验考察了不同的因素对单体聚合反应的影响,合成了季铵盐型阳离子聚合物CSL-1,并以CSL-1为基础研制了耐高温黏土稳定剂CS-H,对其进行了静态防膨、耐水洗、耐高温、动态防膨性能等评价研究.实验结果表明:CSL-1的最佳合成条件为单体质量分数为60%,反应温度为60℃,pH值为6,引发剂用量为0.75%.CS-H具有优异的防膨性能,质量分数达到2%以上时,CS-H的防膨率可达到90%以上,且耐水洗性能良好,耐温可达到250℃,对应用于稠油热采油田具有较广的温度适用范围.200℃以及250℃的动态防膨实验结果表明:CS-H对岩心的渗透率保留率均达到了89%以上,该黏土稳定剂有利于保护地层渗透能力、减轻水敏伤害. 相似文献
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《化学工业与工程技术》2020,(3):54-57
针对海上H油田油井储层堵塞原因复杂、堵塞物种类多样以及常规土酸和盐酸解堵增产措施效果较差等问题,研制了一种新型多元复合酸化解堵液体系,主要由新型多元鳌合酸、防膨剂、缓蚀剂、助排剂以及互溶剂组成。室内评价了该酸化解堵液体系的综合性能,结果表明:该酸化解堵液体系具有良好的溶蚀能力,对目标油田现场无机垢的溶蚀率达到90%,对有机垢的溶蚀率达到85%以上;该酸化解堵液体系对目标区块储层段岩屑的防膨率达到90%以上,对油井现场套管钢的腐蚀速率仅为0.713 2 g/(m~2·h),有良好的防膨效果和缓蚀效果;该酸化解堵液体系对目标区块储层天然岩心的解堵效果较好,可以使天然岩心的渗透率恢复值达到100%以上,能在解除岩心孔隙内堵塞物的同时,改善岩心基质渗透率。该体系的酸化解堵效果优于常规土酸和盐酸,具有较好的推广应用前景。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2020,(1):153-155
南堡凹陷主要的开采层位为东营组一段、东营组二段、东营组三段、沙河街组一段、沙河街组二段、沙河街组三段。由于该区域属于油田开发中后期,采用注水开采、注气开采,导致储集层的流体性质发生改变,常规气测录井解释评价的难度增加,为了提高该区域油气水层解释的精度,笔者经过对20口井35层储集岩热解地球化学数据分析,选取有试油结论的278个井壁取心数据与钻井取心岩心数据进行统计分析,筛选出特征明显的参数气态烃(S_0)、游离烃(S_1)、裂解烃(S_2)、油产率指数(OPI)、轻重比(S_1/S_2),笔者经过数据整理,构建了南堡凹陷储集岩热解地球化学录井解释交汇图版与解释评价标准,使用此方法,解释效果显著,解释符合率达到了85.7%,为南堡油田勘探开发提供了有力的支撑。 相似文献
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研究了高温泡沫剂GFPJ-1与防膨剂CH-1、CH-2的配伍性。一方面,考查了高温泡沫剂GFPJ-1对防膨剂CH-1、CH-2防膨效果的影响;另一方面,研究了防膨剂CH-1、CH-2对高温泡沫剂GFPJ-1发泡性能的影响。结果表明,高温泡沫剂基本上不影响防膨剂的防膨效果,防膨剂对高温泡沫剂的发泡性能有一定的影响;当w(防膨剂)≤0.5%时,防膨剂对高温泡沫剂的发泡性能影响较小,当w(防膨剂)〉0.5%时,防膨剂对高温泡沫剂的发泡性能影响较大。不同防膨剂CH-1、CH-2对于同一种高温泡沫剂的发泡性能具有不同的影响。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2018,(21)
本文介绍了分子结构为三支链含有有机阳离子的聚合物与氯化钾以一定比例复配的复合型压裂用防膨剂;考察了按照一定比例复配出的压裂用防膨剂按照不同用量对粘土的抑制作用。结果表明,此压裂用防膨剂在冀东油田压裂液体系中用量选择0.5%能够满足要求,防膨率高达94.74%;与压裂液配伍性良好,对压裂液破胶性能影响较小。 相似文献