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我公司2台φ2.4mx13m开流水泥磨,在1994~1996年的生产运行中,由于细度偏粗,只能生产425号水泥,台产最高只能达22t/h,主机电耗达33kWh/t,因此决定采用筛分磨技术进行改造。1改造内容改造工作内容主要有:增大进料螺旋截面,提高过流能力;磨内设置筛分装置,二、三仓隔仓板加装筛板,限制大颗粒流入三仓;三仓内安装3道微段激发装置,激活物料抛撒死区;对仓位进行调整,满足粉磨特性要求;出料装置改造;磨机配套布袋收尘器由原反吹风清灰改为压缩空气强制脉冲清灰,增加磨内通风以提高磨机产量。… 相似文献
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1 引言 我公司二分厂水泥粉磨系统采用开路生产工艺,两台球磨机规格为φ2.4m×13m,1998年底安装投入使用。2000年4月份国家实行新标准,对水泥强度要求提高。公司在熟料强度变化不大的情况下,主要采取提高出磨水泥比表面积,降低筛余来适应新标准。两台水泥磨同时存在产量低,电耗高的问题。2001年底公司利用水泥生产淡季对水泥粉磨系统进行综合技术改造。 相似文献
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φ2.6m×13m水泥磨一、三仓衬板的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
我厂Φ2.6m×13m水泥磨有3个仓,其中一、二仓研磨体为高铬球,铺设表面花纹平衬板,材质为ZGMn13,螺栓固定;三仓研磨体为钢段,也用表面花纹平衬板,材质为耐磨铸铁,螺栓固定。1出现的问题1)一仓衬板寿命短一仓衬板短时间使用后,表面花纹即消失,进而出现沟槽,并逐渐加深,个别衬板变 相似文献
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我厂3~#水泥磨是一台φ2.4×14m的开流磨,自投产以来在一仓一直使用普通平衬板,在使用过程中,经常出现断螺丝、掉衬板、衬板起拱及炸裂等情况。并且漏灰严重,停磨频繁,运转率较低,不但影响产质量,增加了钢材的消耗,还增大了水泥成本,加重了工人的劳动强度,污染了岗位环境。 1 试验情况 我厂工程技术人员根据衬板存在的问题,通过分析,一致认为主要是衬板的材质、质量及几何形状的问题,解决这个问题的根本方法就是打破传统观念,采用新材料、新技术,经多方调研,于1992年5月采用了抚顺锻造厂的65mm条型衬板进行生产实验,现将试验的有关技术条件与工艺参数列于下列各表: 相似文献
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1前言我厂2台42.4mX13m四仓闭路水泥磨,设计生产能力为24t小~26t/h。自1993年投产后,单机产量一直徘徊在19t/h~20t小,经分析主要是研磨体级配不理想。为此我们于1997年4月开始对研磨体级配进行调整,经过几个月的摸索和改进,当年10月单机产量终于达到了23.Zt/h,结束了低水平徘徊的局面。1产量低及其原因42.4mXI3m四仓闭路水泥磨的有效直径为2.30m,各仓有效长度、首次调整前后填充率和产量见表IO从表1可知,研磨体填充率一仓和四仓大,二仓和三仓小,这样无形中就增加了物料在磨内的停留时间,易产生过粉磨现象,形成缓冲… 相似文献
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0前言 我公司矿山分厂 2台φ 2.4m× 13m湿法生料磨 (单磨石灰石,又称白浆磨 )台时产量偏低、细度偏粗,一直是影响生产的薄弱环节。针对上述情况,我公司在 1998年年底大修时,对# 1白浆磨磨内结构进行了改造。经过 1年多的生产实践证明,改造后的# 1白浆磨质量稳定、台产提高 2.0t/h左右,且磨尾排渣量和排渣中大颗粒物料均有明显降低,基本达到了在保证出磨料浆质量的前提下提高磨机产量、降低消耗的目的。本文对此作一介绍。 1原因分析 在粉磨过程中影响磨机产、质量的因素很多,其中,隔仓板的形式和仓位设置以及研磨体级配和装载量… 相似文献
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φ2.4m×8m水泥磨综合技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司现有两套水泥粉磨系统,其中2号磨为φ2.4m×8m的球磨机,采用开流系统生产水泥,台时产量仅为15.2t/左右,水泥磨的生产能力未能充分发挥,水泥粉磨电耗高,生产成本居高不下.经过多方面考察,我们决定采用日资企业盐城大志环保科技有限公司的设备和生产工艺改造技术对2号磨进行综合技术改造,改造后经过近壹年的运行取得了良好的经济效益. 相似文献
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1前言我厂年产水泥60万吨,拥有日产700t和1000t熟料两条预分解窑生产线,其中日产700t熟料生产线,配用两台2.4m×12m水泥磨。这两台水泥磨的主轴承采用固定油圈式的体内润滑方式。自1992年投产以来,经常因为主轴承的润滑问题而停机检修,特别是研瓦或烧瓦事故频繁,严重地影响磨机的运转率。每烧瓦—次,不仅需要停机3~4天进行处理,而且直接经济损失就达4万元之多。为此,我们决定改进水泥磨主轴承的润滑方式。改进后,主轴承一直运转良好,大幅度提高了水泥磨的运转率。现将改进情况作一简要介绍,供同行… 相似文献
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φ2.6 m×13m水泥磨的改造 总被引:3,自引:0,他引:3
本文介绍了φ2.6m×13m水泥磨的改造,更 换衬板、改造双层隔仓板,同时调整研磨体的级配, 对提高磨机的粉磨效率取得了良好的效果。 相似文献
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1磨头密封装置的改进我厂粉磨车间Φ2.4m×13m水泥磨磨头返料严重,每班约0.5t左右。经检验发现,进料螺旋筒与进料嘴接触部位没有螺旋叶片及其它堵料的部件,进料时由于磨内的料面高于密封位置,造成物料倒流。为此,采取了以下措施(见图1)。图1磨头进料示意图(1)在进料装置的进料嘴上,焊一个比内螺旋筒内径小1~2mm的挡料密封圈,以对物料起到二次密封的作用。(2)在水泥磨进料内螺旋筒上,靠近新焊密封圈2~3mm处,12等分焊接12块扬料板,其尺寸为:100mm×40mm×8mm,焊接倾斜方向与内螺… 相似文献
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我厂现有水泥生产线两条,一条φ3m×45m三级旋风预热器回转窑生产线和一条由两台φ2.75m×10m机立窑组成的生产线。机立窑生产线配套的生料系统所采用的是一台φ2.4m×13m中心传动生料磨,原设计为四仓湿法生料磨,设计能力为生料浆45~50t/h。我厂地处东北,采用干法生产。当时机械化立窑年平均产量为6.8t/h,而生料磨年平均台时产量为26t/h,细度<10%。生料磨产量能够满足两台机立窑生产能力要求。 1992年12月大修期间进行第一次改造。将φ2.5m×10m的两座机立窑扩径成φ2.7… 相似文献
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正由合肥院总包施工EPC工程埃塞Messebo水泥厂3 000t/d熟料水泥生产线,水泥磨采用2条φ4.2m×13m带辊压机HFCG160-120的水泥粉磨系统,设计生产能力150t/h(OPC),该系统自投产以来,实际运转情况不尽如意。 相似文献
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1前言
我公司现有两套φ4m×13m闭路水泥磨系统(配用N2000型O-Sepa选粉机,设计生产能力80t/h,成品比表面积330-350m2/kg),自2005年11月开始调试,调试初期两套水泥磨系统运行效果始终不太理想,达不到设计生产能力,磨机工况不稳定,经常饱磨,并且磨尾伴随着有大量吐渣,成品比表面积波动大,不易控制。我们经过对设备进行现象跟踪及分析,采取一系列技改措施,取得了较好效果。 相似文献