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太钢2号高炉(296m~3)由于炉体破损严重,于1995年4月20日停炉大中修。为了确保这次停炉安全顺利、快速和经济,采用了“干式、正常负荷、降压定风、带风放残铁”的停炉法。由于停炉前准备工作做得细,各工种配合密切,在整个空料线过程中,无挂料、无爆震、安全可靠,空料线速度快,空料彻底,残铁温度高,残铁放得净,降低了扒炉时的劳动强度,原材料及燃料消耗少,所以此次停炉是成功的,为大中修赢得了宝贵的时间。 相似文献
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首钢5号高炉停炉30天后开炉仅用9天即达正常生产水平。本文简介了炉缸内残留物清理、开炉料、送风和出铁方案的制定;开炉的实践;以及高炉长时间休风后炉的体会. 相似文献
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武钢2号高炉第三代大修停炉整个过程安全顺利,停炉大部分参数较稳定。本文详细地介绍了停炉前的准备工作、空料线及放残铁操作等,为今后大修停炉操作提供了可参考的经验。 相似文献
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介绍了石钢230m^3高炉在停炉前的炉况准备及采用全焦开炉方法,在确定合理的上下部调剂参数,以求迅速达产达效方面进行了有益的探索。 相似文献
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300m^2中型高炉在炉况许可条件下,20min内的短期休风,可实施快速休风、复风操作,如果操作得当,对于提高产量,降低焦比,提高煤比有积极的意义。 相似文献
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针对攀钢4^#高炉炉龄已近12年,冷却壁、冷却板破损严重的情况,于2001年7月进行休风全喷涂,采用先变全块矿与均渣洗炉,炉顶打水控制炉顶温度,炉缸预留残铁深空料线至风口线的停炉操作方法,做到了安全经济停炉。 相似文献
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攀钢2号高炉停炉技术进步 总被引:1,自引:1,他引:0
冶炼高钛型钒钛磁铁矿的攀钢高炉在冶炼强度提高、鼓风动能增大、渣中TiO2有所降低的条件下,空料线停炉时采用不洗炉直接变休风料、预空料线回收煤气、不加盖面焦、炉顶用N2雾化打水、减少出铁次数、预留渣铁深空料线等技术,大大缩短了空料线时间,为缩短大修时间,提高生产率创造了条件。 相似文献
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1 概况 萍钢2号高炉(350m~3)2000年8月在炉役后期封炉9天多,复风2天后炉况才恢复正常。而高炉大修后的2002年5月,因炼钢扩容封炉5天多,复风后炉况稳定,20h炉况便恢复到封炉前生产水平。由于2次封炉复风各方面情况差异大,有必要对2次封 相似文献
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转底炉直接还原-电炉炼铁流程与高炉炼铁流程的对比 总被引:5,自引:0,他引:5
通过计算和对比,分析了转底炉(RHF)-电炉(EAF)炼铁流程与高炉传统炼铁流程的区别,表明两者在铁精矿消耗量,在还原剂和燃料的能源消耗量上相差不大。依中国的市场条件,RHF-EAF流程与高炉流程相比,吨铁成本低约10%;基建投资省20%左右;在环境污染和原燃料适应方面,RHF-EAF流程明显优于高炉流程。但是。采用电炉式的熔化炉炼制铁水,其业绩和经验远不如高炉,在规模大型化上也相差甚远。本技术适合无焦资源地区和第三世界中小国家推广。 相似文献
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1995年12月4日马钢2500m^3高炉上料主皮带纵向撕裂,非计划休风118.5h。休风后采了一系列防闵措施,制定了复风计划,炉况恢复较快,复风后1.5天炉况恢复正常。 相似文献
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莱钢2^#750m^3高炉于2002年11月20日采用回收煤气、打水降温空料线法将料线降到风口中心线以下,并成功利用风量累计法和炉顶煤气CO2曲线相结合准确判断料线深度。 相似文献
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太钢3号高炉(1200m~3)有18个风口,2个渣口,1个铁口,3座内燃式热风炉。1998年12月27日,由于2号热风炉炉壳大面积崩裂,炉内砌体坍塌,在没有任何准备的情况下,3号高炉休风443h36min。热风炉突发事故后及送风恢复过程中采取了一系列措施,送风后9天基本达到正常水平。事故处理和炉况恢复过程的一些经验总结如下。 相似文献
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1 引言 上海一钢750 m~3高炉于1991年3月21日点火投产,设计一代炉龄为8年。750 m~3高炉经过9年多生产运行后,已到炉龄后期,虽然在此期间进行过2次中修,但是目前炉体冷却设备损坏严重,高炉内衬大面积脱落,大部分设备陈旧老化,钢结构不同程度地锈蚀变形,无法长期维持正常生产,因此 相似文献