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相似文献
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1.
《电世界》2015,(9)
<正>1现场情况某220 k V变电站2号主变带110 k V及35 k V全部负荷,35 k V段通过350断路器带Ⅰ段和Ⅱ段母线。2号主变运行接线如图1所示。某日,电网发生故障,故障发生38 ms后比率差动保护动作,2号主变三侧222、112、352断路器跳闸,35 k V母线所带全部用户停电。2号主变保护屏为RCS-978E型,其主要故障报文如表1所示,2号主变故障录波波形如图2所示。  相似文献   

2.
《电世界》2017,(1)
<正>1现场情况110 k V北苑变电所1、2号主变10 k V开关柜由上海某公司生产,于2004年1月13日投运,断路器型号为3AH3116。在2014年变电所巡检时发现,柜内的示温蜡片脱落,说明存在过热现象。2015年1月,对该变电所进行年检,对1、2号主变10 k V开关柜后柜母排过热缺陷进行检查处理。1、2号主变10 k V开关柜为同一型号、同一  相似文献   

3.
范玉 《供用电》2002,19(4):44-44
1 事故概况35 k V城关变电所位于该县城中心 ,现安装两台主变 ,均为 SZ7- 630 0 /35。事故发生前 ,该所供电方式为 号主变单台供电。 1 0 k V采单母分段带旁母运行方式。此时 ,主变 1 0 k V侧负荷为2 80 A左右 (注 :该主变二次额定电流为 346.4A)。2 0 0 0年 6月 1 2日中午 1 2 :0 3分 ,随着一声巨响 ,35 k V城关变电所全所失电。在事故现场 ,发现该所 号主变的 1 0 k V侧穿墙套管 B相设备线夹与导线连接处融化而烧断 ,A相穿墙套管被炸碎 ,同时 B、C两相套管瓷瓶全部被烧平 , 号主变正常 ,其电源侧 35 k V开关均未动作 ,而上一级 3…  相似文献   

4.
《电世界》2015,(12)
<正>1现场情况某化工企业330 k V总变电站110 k V母线为双母双分段接线,含4条进线和16条馈线,母线设备为户内六氟化硫封闭式组合电器(GIS),运行方式为1号主变带110 k VⅢ母运行,2号主变带110 k VⅠ母运行,3号主变带110 k VⅣ母运行,4号主变带110 k VⅡ母热备,分段断路器11200、13400及母联断路器11300、12400均处于热备状态。110 k V 4条母线均已冲击完成并空载运行  相似文献   

5.
《电世界》2015,(3)
<正>1故障现象对平邑电网某110 k V变电站进行二期增容改造,新投运一台主变(2号主变),更换母联断路器电流互感器。改造后,原正常运行的1号主变出现"平衡系数报错"报警。1号主变容量为31 500 k VA,电源来自110 k V一号进线,进线电流互感器变比为400 A/5 A。变电站为内桥接线方式,桥断路器电流互感器变比为400 A/5 A。新安装的2号主变容量为63 000 k VA,电源来自110 k V二号进线,进线电流互感器变比为800 A/5 A。按设计习惯,桥断路器电流互感器  相似文献   

6.
《变压器》2020,(5)
本文中作者对一起110k V主变高压套管故障进行了分析,通过对变压器和套管进行现场油色谱试验及解体检查,验证了分析和判断的正确性。  相似文献   

7.
<正>1故障情况简述某区域总降压站110/6k V,站内设31500k VA的主变2台,一主一备,6k V母线为单母线分段接线,2段母线各设消弧线圈1台,补偿接地电容电流。投运初期运行正常,6k V线电压、各相相电压相等。后期随着出线增多,电容电流逐渐增大,6k V各相相电压之间也出现了偏差,而且偏差越来越大,其中A相4.1k V,B相4.5 k V,C相4.4 k V,  相似文献   

8.
《电世界》2015,(2)
<正>1事故经过某110 k V变电站高压110 k V、中压35 k V、低压10 k V母线接线方式均为单母分段,110 k V配电装置为户外布置,35 k V、10 k V配电装置为户内布置。该站有1、2号两台主变,正常运行方式为1、2号主变并列运行带35 k V及10 k V线路负荷。变电站一次接线简图如图1所示。  相似文献   

9.
《电世界》2017,(6)
<正>1现场情况某220 k V主变在正常运行过程中突然跳闸,保护装置显示该主变差动保护动作,本体轻瓦斯报信号,重瓦斯动作。检修人员现场检查发现,该主变B相高压套管上部储油柜与高压套管结合部位密封处的O形密封圈被挤出,而且向外喷油,高压套管的油位表显示套管油位为零。被挤出的密封圈及高压套管油位情况如图1所示。  相似文献   

10.
张强  吴绍武  王德全 《电气技术》2016,(11):153-156
某变电站110k V进线线路发生单相接地故障时,引起该变电站不接地主变中性点间隙零序保护动作切除运行中主变。通过现场检查及故障录波图,对线路故障而主变保护动作的原因进行了分析,并提出了针对性的建议,以保证系统设备的安全运行。  相似文献   

11.
1故障情况 我公司某110kV系统简图如图1所示。某日07:49,该系统10kV新区线发生故障。新区线线路过流保护动作,但251断路器未跳闸,造成110kV2号主变后备保护动作,2号进线797断路器及2号主变202断路器跳闸,同时闭锁备用电源自投装置。故障造成2号主变及10kVⅡ段母线失电,停电面积较大。  相似文献   

12.
《高压电器》2015,(9):159-163
主要介绍带电检测技术在110 kV变压器套管故障诊断中的成功应用案例。针对佛山局某110 kV变电站2号主变压器变高C相套管常规试验介损值、电容量超过规定值,套管油色谱试验发现乙炔超标的情况,对该套管进行带电测试,确定该套管存在缺陷;对套管高压介损和局部放电试验并解体发现,在该套管第1屏和第2屏存在放电痕迹,验证了测试结果。  相似文献   

13.
《电世界》2015,(8)
<正>1现场情况对某110 k V变电站的2号主变进行例行试验,打开C相高压套管末屏的端部封盖,发现封盖内有大量金属氧化物粉末,整个末屏接线柱已氧化变色且末屏已锈为一体。该套管为BRDLW2-110/630-4型,2003年产品。套管末屏采用弹簧触压式接地方式。现场的一些试验,如套管的介质损耗、电容量、局部放电试验中的信号检测等都要利用末屏引出线来开展,因此末屏并非死接地,而是可以打开的。  相似文献   

14.
《电世界》2015,(8)
<正>1系统情况我公司水源地开关站电源来自110 k V龙岗变电所馈出的35 k V岗莫线,经过甘莫变(S9-15000/35/20 k V型,Dy11接线,阻抗百分数5%)降压为20 k V电源。该电源回路带有六家单位用户,供电系统稳定性非常薄弱。我公司将20 k V电源引至水源地20 k V开关站,经水源地1号主变(SC10-2500/20/10 k V型,Dy11接线,阻抗百分  相似文献   

15.
《电世界》2015,(7)
<正>1现场情况长岭220 k V变电站、大路坡110 k V变电站和西溪坝110 k V变电站之间的运行线路如图1所示。2013年11月22日14:32:09,110 k V长坡线坡12断路器零序Ⅳ段保护动作跳闸。14:32:11,坡1号主变零序过流保护动作,主变三侧断路器跳闸。14:35:00,大路坡变电站值班人员发现坡西线断线,后分别手动断开西15断路器、坡13断路器,  相似文献   

16.
针对江西电网某110 kV变电站1号主变压器内部故障重瓦斯动作,通过对故障后主变试验数据进行分析,判断主变中压侧发生低能放电;结合解体检查发现中压侧分接引线对油箱放电痕迹及游离碳情况,验证了依据试验数据得出初步结论的正确性。为了深入探究1号主变重瓦斯动作原因,对该站35 kV线路遭受雷击并侵入1号主变所产生暂态过电压进行了仿真计算,分析故障是由35 kV侧Am相分接引线2号线外层固体绝缘劣化,35 kV线路遭受雷击并入侵主变,在绕组末端产生较高暂态过电压所致。  相似文献   

17.
《电世界》2015,(7)
<正>1现场情况我公司一110 k V变电站有两台主变,容量为2×50 MVA,主变型号均为SSZ9-50000/110,联结组别为YNyn0(d11),于2003年3月投入运行。2013年12月30日凌晨,变电站控制室显示屏突然发出"1号主变重瓦斯动作""差动保护动作"等信号,主变三侧断路器跳闸。运行人员立即检查断路器,确定故障在分闸位置,随即拉开刀开关,使之处于检修状态。2故障诊断变压器停运后,检修人员对变压器本体、三侧  相似文献   

18.
本文介绍了某110k V变电站10k V母线故障时主变低压侧保护未动作,导致上一级线路跳闸,对主变保护低压侧未动作的原因进行了分析,并对类似的改造站提出了针对性建议,以保证设备的安全运行。  相似文献   

19.
针对某330kV变电站4号主变压器跳闸,通过现场检查、保护装置动作分析、故障录波器采样值分析、故障后诊断性试验情况分析、返厂解体检查及综合分析,对如何确保330 k V主变压器的安全稳定运行提出了技术改进意见,并为今后防止该类事故的发生提出了防范措施。  相似文献   

20.
《电世界》2016,(12)
正1现场情况某变电站有220kV、110kV、35kV三个电压等级,在对2号主变进行定期C类检修时发现,2号主变保护B屏(型号:RCS-978E)220kV、110kV侧后备保护第一时限均无法正常跳开母联110开关。该问题将导致主变后备保护范围内故障第一时限不能切除故障,第二时限动作后造成110kV部分失压,扩大停电范围。  相似文献   

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