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依据安全阀在立柱系统中的工作原理,运用AMESim软件建立安全阀立柱系统的仿真模型并进行仿真,得出了安全阀在溢流卸载过程中的阀芯位移曲线、阀口流量及压力曲线,从仿真结果可以看出适当增加溢流孔个数有利于安全阀工作状态的稳定。 相似文献
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为了研究矿用安全阀工作全流程的动态响应,使用AMESim软件对其进行了动态仿真,并针对同一安全阀使用FLUENT计算流体力学软件建立自适应动网格安全阀模型进行了验证计算,对比了2种计算方法的流量-时间、阀芯位移-时间和水动力-时间曲线,得出安全阀稳定开启时AMESim仿真结果中的流量、阀芯位移和阀芯所受水动力分别为CFD结果的64.5%、99.2%和99.0%。曲线趋势上,对比AEMSim仿真结果,CFD结果中可以观测到阀芯开启时回弹引起的流量降低,且水动力曲线波动较大。结果显示,安全阀AMESim动态响应分析对比安全阀计算流体力学模型,其稳定状态的阀芯位移、水动力的差距可以忽略不计,曲线接近,可以相互验证;流量结果有一定差距,同时,无法观测到初期阀芯回弹,在使用AMESim动态响应分析计算时需要修正。 相似文献
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在国家技术创新项目“60Mt综放工作面设备配套与技术研究”中,ZFS6800/18/35型电液程序控制放顶煤液压支架的液控单向阀和安全阀全部由国外引进,立柱上的液控单向阀和安全阀损坏比较频繁,而且安全阀的阀芯在卸载时切削密封而产生漏液使得立柱无法达到工作阻力。因此,兖州矿业(集团)公司兴隆庄煤矿研制了国产大流量液控单向阀和安全阀,满足了生产的需要。 相似文献
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国家技术创新项目“60Mt综放工作面设备配套与技术研究”已经通过国家经贸委的验收,整体项目达到了国际领先水平。该工作面长度300m,布置203套ZFS6800/18/35型电液程序控制放顶煤液压支架,在当初配套时由于国内液控单向阀、安全阀全部由国外引进。在试生产过程中,立柱上的液控单向阀和安全阀损较频繁,另外安全阀阀芯卸载时切削密封,产生漏液。这样造成立柱无法达到工作阻力,因此研制了国产的大流量液控单向阀、安全阀,满足了生产的需要。 相似文献
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落锤对立柱与安全阀系统冲击的计算 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对人有不同伸出长度的立柱,安全阀系统作不同荷重,不同落体高度的落锤冲击计算,并进行分析,比较,得出:冲击引起液体压力升高某瞬间,立柱上,下端液体压差达7MPa,抗冲击安全阀应置立柱上端;立柱容纳液体越多越好;尺可能将活柱制成无活塞筒状;安全阀阀芯受液压作用面积应尽可能大,以提高其动态响应能力等重要结论。 相似文献
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针对掩护式液压支架升柱过程的不同步问题,在分析立柱升柱工况基础上,构建了立柱-液控单向阀升柱模型,基于阀芯受力平衡建立了立柱液控单向阀的阀芯开启量表达式,给出了立柱不同步的理论条件,并建立升柱系统的AMESim仿真模型,分析了立柱负载大小和液控单向阀阻尼孔直径对立柱同步的影响特性,给出了立柱不同步问题的改进方案,并用仿真与实验进行了验证。研究结果表明:造成两根立柱不同步的根本原因是两根立柱的负载不同,且负载相差越大,阀芯开启量相差也越大,不同步越明显;立柱液控单向阀主阀芯后腔阻尼孔直径对左右立柱的同步性能影响很小,且负载较大的立柱对应的液控单向阀阀芯开启时会出现一个冲击振动,阀芯会先开大然后再趋于较小的稳定值。 相似文献
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针对液压支架立柱受到顶板来压时立柱下腔压力和立柱缩让量的情况,用AMEsim建立液压系统的仿真模型,分析了在不同安全阀流量、通向安全管路直径和长度的情况下,液压支架立柱受到顶板来压时立柱下腔压力和立柱缩让量。为液压支架立柱液压系统的设计提供了必要的参考和依据。 相似文献
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开发了一种基于π桥液阻网络的新型电液比例溢流阀,建立了该阀的动态数学模型,应用Simulink软件对该阀的动态特性进行了仿真分析,对样机的动态特性和负载特性进行了试验.通过先导控制部分的参数设计可以得到具有负载特性不同的π桥电液比例溢流阀.当π桥电液比例溢流阀调压偏差大于0.5 MPa时,其动态特性良好;当调压偏差小于0.5 MPa时,其动态特性仍然是稳定的,但稳定时间延长;当调压偏差小于0.3 MPa时,π桥电液比例溢流阀有时出现不稳定现象.研究表明,当π桥电液比例溢流阀调压偏差设计为0.5 MPa左右时,其动态特性和负载特性良好. 相似文献
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随着我国经济、技术飞速发展,对高纯超细粉体的需求越来越多,因此,研究高纯、超细粉体加工设备显得尤为重要。我们参考国外同型磨机独立设计的盘辊磨粉机,在提高产量、细度和降低电耗方面具有明显的效果,受到生产厂家和用户的好评。磨机许多参数之间的关系比较复杂,有许多问题需要做进一步的研究,尤其是加载系统,它对磨机性能的影响较大。 相似文献
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The principle and structure of hydro-viscous drive(HVD) set is introduced. Through theoretical analysis of the HVD set start-up steadiness, the conclusions were obtained that the non-linearity of the pressure performance curve and dynamic pressure instability of the pilot-operated electro-hydraulic pressure relief valve, which is used for the HVD speed regulating purpose and usually works within micro flow-rate and low oil pressure state, are the main causes of the poor start-up steadiness. So a special speed regulating valve for HVD set is developed, with which the start-up steadiness of HVD set is much improved. 相似文献