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众所周知,湿法回转窑的热损失主要有蒸发料浆中水份消耗的热量、窑体表面散热损失、出窑废气带走的热量。 针对以上情况,降低湿法回转窑热耗主要有以下途径: 1 在物料中掺加减水剂 在减水剂中尤以轻研一号硫化剂和木质磺酸钙减水效果好。据资料介绍掺0.77%轻研一号硫化剂可降低料浆水份3%,降热耗252~288kJ/kgcl,以国内湿法窑平均热耗6277kJ/kgcl计算,即可降低总热耗的4.2~4.8%。 相似文献
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湿法水泥生产时,水泥生料浆在进入迥转窑时需要一定的流动性以满足泵送工艺的需要,为了达到规定的流动性,料浆的含水率通常为35%到37%。料浆水份含量越高,则料浆的流动性就越大,但水份蒸发的能耗就越高;一般蒸发料浆的水份所耗热量占总热量的35~38%,料浆水份每降低1%(湿基),窑的产量则可增加2±0.5%,单位热耗可降低1~2%,可节约标煤3kg/吨熟料。为了使料浆既满足工艺要求,水份含量又尽可能少,通常可采用两种方法,一种方法是机械方法,即用适当的料浆过滤器,如滚筒式或园盘式过滤器,使料浆脱水,水份含量控制 相似文献
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我厂生料浆的输送均采用4PN 型料浆泵。该泵属于离心式杂质泵,在泵轴传动部分和泵壳之间设有水封装置,以防止料浆从轴向溢出而磨坏轴套等零件。水封的水压要求大于泵的工作压力1~2公斤/厘米~2。由于使用了高压水封,在料浆泵输送过程中,高压水会渗入料浆,使料浆水分增加。根据我厂统计,料浆经两次泵送后,水分约增加3~4%,因而降低了窑的产量,增加了窑的热耗。 相似文献
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在立窑水泥生料中掺加少量量易燃外加物(锯木屑),当生料料球进入高温带时,料球内部的易燃物燃烧后形成空腔,因而提高了料球内部孔隙率,促进料球内部的燃料燃烧过程,改善了立窑通负,稳定了煅烧制度,工业试生产表明,在立窑水泥后料中掺加0.5%-1.0%的锯木屑,能改善煅烧操作,提高熟料产量,降低游离氧化钙,降低烧成热耗和电耗。 相似文献
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西藏高争建材股份有限公司有2条湿法回转窑生产线,窑的规格为Φ2.5m/3.1m×78m。改造前,窑的台时产量仅为5t/h,2台窑日产窑灰约70t,熟料煤耗高达427kg/t,而且多数为还原熟料。为提高产质量、降低热耗,采取了降低入窑料浆水分和采用四风道燃烧器的措施,将影响料浆水分的窑灰单独 相似文献
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(七)全尾矿泵压充填采矿法 为了减少尾矿对地表环境的污染和扩大充填料的来源,最近西德研究成功了高浓度全尾矿充填工艺。由于实现了高浓度料浆水力输送,充填料不必在采矿场脱水,既减少了水泥消耗,又提高了充填体的强度。 相似文献
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从设计、原燃料、操作等方面分析了三次风管积料的原因,针对生产线热耗和电耗较高的问题进行了分析,并针对三次风管积料问题和能耗高的问题提出了节能建议。 相似文献
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湿法回转窑煅烧熟料是各种窑型中热耗最大的。湿法烧成熟料的能耗占水泥生产总能耗的75%,而用于蒸发料浆水分的热量为2093千焦/千克熟料(500千卡/千克熟料)左右,约占熟料热耗的三分之一。因此,如何根据工厂的具体情况合理地选择改造湿法生产工艺的方案,实现降低能耗,提高产量,提高经济效益是水泥工作者的义不容辞的责任。选择改造方案的基本条件 1.原料条件:主要考虑原料的天然水分和原料的性质。根据国外经验,当原料的 相似文献
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1引言我厂两条gnxodm2(:XX)VRSP预分解窑生产线自1994年达标达产后、烧成热耗一直较高,经标定,’l、’2窑的烧成热耗分别为4006.25kJ/kg·熟料和3894.73kJ/kg·$料,与国内同窑型生产线的冀东、宁国、柳州、江西、耀县等厂的平均热耗值3410.3kJ/kg·$料相比,要高出15%以上。经分析认为,其主要原因是烧成系统的表面散热损失、预热器出口废气热损失、冷却机出口废气及熟料带走热损失较高。’l、’2窑这三大热损失之和分别为2258.22kJ/kg·$料和2178.83kJ/kg·熟料,与国内同密型的平均值1893kJ/kg·熟料相比,要高… 相似文献
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本文介绍一项立窑水泥生产新技术-高标号早强硅酸盐水泥热料低温快速烧成技术,利用该技术可以生产525R复合水泥,并且立窑台时产量提高10-30%,熟料热耗降低10-35%,fCaO显著降低,出磨水泥安定性合格率大于90%,特别值得一提的是本技术对原燃材料、生产工艺和立窑适应性很强。 相似文献
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节约能源已引起了各行各业的重视。这几年,水泥工业在降低熟料煅烧热耗方面取得了很大进展,一般干法悬浮预热器窑煅烧每公斤熟料的热耗已降低到750~800千卡/公斤,日本和西德1979年又在窑外分解窑上将四级预热器改为五级预热器,日本还将竖放的旋风筒改为横放的,使煅烧每公斤熟料的热耗降低到 相似文献