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为了解决散装水泥放料系统使用继电逻辑控制带来的电气故障,提高散装放料的工作效率,并为让操作工人从库底恶劣的劳动环境中摆脱出来,我们采用LOGO!控制器、无线遥控器和固态继电器,设计了散装水泥放料无线遥控控制系统,并成功应用。 相似文献
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为了解决万吨水泥库内混凝土减压锥垮塌,使用粉流掣技术对水泥库内混凝土减压锥进行技术改造,改进原有放料方式,达到无动力整体流放料,实现了水泥库内放料稳定,延长了清库周期,降低生产运行成本,减少噪声。 相似文献
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我公司共有8个水泥库,设计能力为10000t/库,库总高度45m,实际使用高度30m,直径17m。由于多年没有进行清理,使得整个库壁内表面上凝结、粘挂了一层厚薄不均、坚硬程度不同的水泥石型的附着物,随着新料的进入,库壁的附着物自行脱落成为大小不一的块状物或片状物混在水泥中,经常堵塞下料器,造成断料停产,放料人员不得不人为进行掏块处理。为此公司在全国进行招标,聘请专业人员对水泥库进行了清理。 相似文献
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我公司矿粉生产线设计两个库,外卖设计库侧放料,厂内水泥磨采用设计在库底的2台DB2000型仓式输送泵通过管道气力输送矿粉,设计输送距离约400m,两根输送管道单根有效内径为200mm,并行输送至2台球磨机的矿粉仓。使用初期出现一些问题,几次因矿粉输送系统的原因无法满足水泥磨的正常生产,通过改进使输送矿粉系统正常,保证了两台水泥磨的生产需要。 相似文献
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我厂采石车间碎石圆库的库底卸料器,最早为手动放料型式,每个放料口需有一人操作,不仅劳动强度大、放料时间长,而且由于操作人员必须在放料口操作,灰尘较大,不易看清楚库内碎石装满的程度。 相似文献
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<正>某公司散装水泥输送及装车系统共用一套收尘系统。该系统安装于散装库库顶,由一根Φ150mm风管连接水泥散装机,水泥库库底至散装库输送过程中,收尘风和料的走向一致。在装车过程中,从罐车前进料孔进料时,后进料孔产生大量的扬尘。为此,对放料嘴等构件进行改进,解决罐车装车冒灰的现象。1散装系统存在的问题及分析1)散装机下料口设计不合理散装机内筒下料口高于进风口,下料口又加装了 相似文献
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1熟料库放料装置结构及问题
我公司熟料库底部有23处放料口,放料装置结构如图1所示,物料由棒阀控制流量,直接卸落到皮带上。这种方式容易产生扬尘。而且熟料在经过棒阀调节口时,受库内物料的粒度及压力影响较大,经常发生下料不稳的现象,影响了产品质量。 相似文献
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<正>我公司水泥散装入库工艺流程见图1,库顶空气输送斜槽经常堵料,斜槽布使用寿命也短,平均只有6个月,而其他斜槽布的使用寿命均在两年以上。对此进行分析,发现水泥经入散装库提升机输送到库顶斜槽时,冲击斜槽入料口接料缓冲板。该缓冲板由6mm厚钢板冲压Φ50孔制作而成,受到冲击时易发生颤抖,久而久之焊口折断脱落,然后物料冲刷斜槽布,导致斜槽布损坏。 相似文献
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矿渣微粉库库侧放料系统的充气箱透气布一般使用两年左右就会损坏,严重制约放料速度,影响正常生产。因此对微粉库库侧现有放料系统进行改进,在现有充气箱上部设置减压锥,减少微粉库库空小或满库时微粉对充气箱的压力,降低库侧放料充气箱透气布损坏几率,降低库侧放料消耗及放料员劳动强度,延长清库周期。 相似文献
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国内沿江的很多水泥企业有着良好的地理位置,使其可以使用相较陆运成本低很多的水运来输出或输入熟料。而现在常用的水泥熟料卸船方法是使用抓斗卸船机将散装船中的熟料抓取送至岸边,抓斗放料将熟料卸入岸上的卸料斗,再由卸料斗下方的皮带输送机输送至熟料库。 相似文献
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正1提升机及水泥库除尘问题1.1存在问题某水泥厂兴建了4座水泥库。井字分布。每个水泥库顶都设置了反吹风袋式除尘器。考虑到提升机高度达到40多m,在提升机入料口设置了一台袋式除尘器。由于设备选型、工艺设计和维护管理等问题,提升机和水泥库顶岗位环境较差。主要原因如下:(1)库顶采用反吹风袋式除尘器,这样做虽节省了压缩空气管网,但由于反吹风袋式除尘器清灰能力较弱,滤袋积灰难以及时被清理,时常造成滤袋 相似文献
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