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7 500 t/d水泥生产线窑头收尘系统存在粉尘排放浓度高、运行压差大、收尘系统电耗高的情况,经多次检查、核实,主要是因为原用滤袋容易破损,造成粉尘排放浓度超高,收尘系统运行阻力过大所致。将窑头收尘系统滤袋更换为戈尔低阻力低排放滤袋后,收尘系统不但实现了粉尘超低排放,还降低了系统运行阻力及系统运行电耗,有效降低了总运营成本。 相似文献
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介绍5 000 t/d熟料生产线的窑头电收尘器改造为袋收尘器的过程。利用原电收尘器的壳体、灰斗及进出气管道等,新增高箱净气箱、披屋及烟道,采用耐高温阻力低的玻纤覆膜滤料,并增设入口冷风阀和喷雾降温设施,采用先进的脉冲清灰系统。改造后经过了业主和环保部门的检测,并经过一年多的运行,收尘器出口颗粒物排放浓度小于10 mg/Nm3,设备阻力小于1 200 Pa,达到了降低阻力、超洁净排放的改造目标。 相似文献
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通过大修电收尘器、更换内部相关构件及电源升级改造,并增加斜拉链收尘装置及电收尘器蒸汽增湿装置,使窑头烟囱排放浓度达到国家新标准要求,不仅节约改造成本,也为目前普遍“电改袋”情况下,窑头电收尘器自身升级改造积累经验。 相似文献
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介绍了窑头收尘系统的改造,针对收尘器由电收尘器改为袋收尘器后,出现的FU拉链机长时间低负荷运行及灰斗卡堵积料问题,进行了相应的电气控制改造,取得了较好的效果。 相似文献
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我公司两条6 000 t/d熟料生产线于2007年5月投产运行,最初使用8台FU270拉链机将窑头布袋收尘器产生的粉尘收集输送到盘式输送机,再入熟料储存库。由于按照篦冷机烟尘全部经列管冷却器冷却后直接入窑头布袋收尘器集灰进行设计,收尘量大,所以窑头布袋收尘器回灰拉链机输送富余容量大,配置功率高。2010年上半年经技改后,新增1.2 MW纯低温余热发电系统。篦冷机烟尘旁路改道进电厂AQC余热锅炉,经锅炉振打进行集尘,直接回到熟料盘式输送机,经余热锅炉降尘后的烟气再入布袋收尘器,进入窑头布袋收尘器的烟气含尘浓度及收尘量降低到不足原设计量的20%,布袋收尘器FU拉链机接近空负荷运行,由于改造8台FU270拉链机投资设备费用高,故通过改变其运行方式来达到节能降耗目的。 相似文献
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曹映平 《化学工业与工程技术》2000,21(5):32-33
介绍了挥发窑烟气、烟尘的性质 ,分析了烟气收尘工艺存在的缺陷。新建挥发窑系统用废热锅炉代替U型表面冷却器 ,用电收尘器代替布袋收尘器 ,使进入收尘器的烟气温度得以提高 ,系统阻力减少 5 0 % ,风机功率消耗降低。 相似文献
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1 概述风机在水泥生产中起着十分重要的作用,其制造、安装质量的好坏直接影响到风机的性能和使用寿命,合理的使用和维修也是提高风机运转率的关键。顺昌水泥厂系引进国外日产熟料2000t的窑外分解生产线,窑头电收尘风机用于篦冷机废气的输送,该风机叶轮采用离心后弯叶片,设计入口气体粉尘浓度不超过150mg/Nm~3,篦冷机废气进风机前由电收尘器净化;该电收尘器是引进设备,收尘器前不需增湿装置。由于我 相似文献
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窑头排风机的快速修复 总被引:1,自引:0,他引:1
1 风机的冲击、冲刷磨损情况 1.1 风机的主要技术参数 我公司窑头排风机为单吸单出、双支撑重型风机,型号为Y4-73-14No.31F,用于抽引经窑头电收尘器处理后出来的废气,主要技术参数见表1. 相似文献