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4 m×13 m水泥磨在更换出料端衬板时,发现端盖板螺钉通过孔有较长的贯穿性裂缝。对出料端端盖板进行更换,在磨尾中空轴内加装隔热套,并通入冷却空气降温,有效控制了磨尾轴瓦温度高的问题。 相似文献
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我公司Φ4.2 m×13 m球磨机,由于磨头滑履腹板位置开裂,从2016年初开始一直90%产量运行,后续现场多次焊接局部修复,由于焊接变形量大,裂纹无法刨削清根,运行过程中存在交变应力,导致裂纹向滑履表面扩张,至2019年已无修复价值,由于现场位置狭窄,如果整体更换筒体,工期约60 d,考虑春节工期紧、筒体制作周期长、费用高等原因,为保证生产决定于2019年12月11日启动磨头滑履更换项目。 相似文献
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华新(恩平)水泥有限公司水泥粉磨系统为 Φ1 800mm×1 200mm辊压机+V4000+VSR4000动态选粉机与Φ4.2m×13m(开流)球磨机组成联合粉磨工艺系统,生产P·O42.5R水泥时,磨机台时产量为180~190t/h左右。由于磨机内部结构存在缺陷,物料水分略大时,隔仓板过料能力差,磨头易返料;水分正常时,二仓易饱磨,出磨水泥比表面积偏高,导致需水量偏高,故于2016年初对磨机进行改造。 相似文献
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<正>我公司水泥散装入库工艺流程见图1,库顶空气输送斜槽经常堵料,斜槽布使用寿命也短,平均只有6个月,而其他斜槽布的使用寿命均在两年以上。对此进行分析,发现水泥经入散装库提升机输送到库顶斜槽时,冲击斜槽入料口接料缓冲板。该缓冲板由6mm厚钢板冲压Φ50孔制作而成,受到冲击时易发生颤抖,久而久之焊口折断脱落,然后物料冲刷斜槽布,导致斜槽布损坏。 相似文献
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钢结构端板连接在国外工程设计中比较常见,且在国内也逐渐开始采用。但国内规范并没有针对性的设计指导和规定。本文对中国成达工程公司所承担的外包项目的高层钢结构框架实例,采用端板连接结点形式,基于欧洲规范和国内规范的要求,进行了在横向作用下的动力时程和静力分析,并提出一些设计建议。 相似文献
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对Φ4.2 m×13 m水泥球磨机工艺及设备进行了升级改造,通过扩大循环斗式提升机和循环风机的能力,新增辊压机进料装置、选粉机和旋风收尘器,将辊压机的做功能力发挥,获得一部分合格产品.同时对球磨机内部的衬板进行改造,使磨机的研磨能力增强.改造后实现了提产降耗的目标,能耗效益显著.同时配合改造后的工艺流程,完善了产品的质... 相似文献
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我厂2 000 t/d新型干法水泥生产线配备2台Φ3.8 m×12 m双仓水泥磨,磨头衬板用厚度50 mm的锰钢制作,自投产以来,磨头衬板使用周期较短,废钢率较高,为此,我们对磨头衬板进行了改进,使其使用周期寿命延长,废钢率降低。 相似文献
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我厂服务公司有Φ 2.4× 7m球磨机 1台,装球量为 37t,粉磨 425#普通硅酸盐水泥。该磨机用 JRQ138- 8 6kV 380kW绕线型异步电机拖动。控制采用 CKG- 400/6kV高压真空接触器,转子回路接频敏变阻器 BP降压起动运行。原控制故障率高,经过不断改进后的效果非常好。 1.高压真空接触器绕组烧损故障及解决方法 球磨机电机控制采用真空接触器替代了 SN10- 10型油断路器。 CKG型高压真空接触器适用于供远、近距离频繁操纵电动机,与各种保护电器配合,组成电动机综合起动器。 CKG真空接触器的工作原理是通电后,道先起动绕组得电,衔… 相似文献
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为提高开炼机的供胶稳定性,设计增加供胶自动切片机和倒胶冷却辊.供胶自动切片机由胶片输送、胶片切断和后胶片输送3部分组成,设定切割长度为1.5 m,可保证供胶稳定性,减轻劳动强度.倒胶冷却辊为内部中空通冷却水的辊筒,外直径为200 mm,安装在开炼机的上方,可有效降低供胶温度. 相似文献
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Horomill与球磨机磨制的水泥性能对比 总被引:2,自引:0,他引:2
我公司年产72万t水泥的粉磨系统,引进了法国FCB公司的φ3.8m Horomill(卧式辊磨)。经过3个月的生产运行,现将Horomill与球磨机磨制的水泥性能作一对比(以下分别简称Horomill水泥和球磨机水泥). 相似文献
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分析钙镁磷肥装置1# 球磨机生产能力低的原因,是球磨机进料螺旋结构存在问题。文章详细介绍对1# 球磨机进料螺旋筒技术改进情况,效果显著。 相似文献