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我公司5 000t/d生产线配备了一台HRM4800A生料立磨,于2012年3月投入生产,设计产能410~450t/h,功率3 800kW,循环风机功率4 000kW,处理风量950 000m3/h,尾排风机功率1 800kW,处理风量 1 000 000m3/h,采用4组分配料:石灰石、粉煤灰、粉状砂岩和粉状铁尾矿。通过近一年的摸索与实践,台时产量有了较大的提高,目前各项指标运行良好。 相似文献
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根据生产的实际情况对第一代HRM3700立式磨的分离器转子,传动臂、磨辊、磨盘、限值座、液压系统及下料方式进行了改进,并增加了喷水装置,进而提高了该型立磨操作的稳定性,降低了故障率,减少了维护工作量,使该型立磨能长期稳定、高产、节能地运转。 相似文献
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浙江衢州巨泰建材有限公司原有1条新型干法水泥熟料生产线,是由合肥水泥研究设计院设计的整条生产线,于2009年投料生产.现因原立磨规格产能较小委托我院总承包此次改造项目.
1原生料磨系统概括1.1改造前期方案确定该线原生料原料中参杂了约30%~50%电石渣代替石灰石,电石渣的特点是水分较大但易磨性很好,因此基本不需过多粉磨,通入热风烘干粉磨即可。原生料磨选用了合肥中亚建材装备的HRM22/28立磨,此立磨粉磨能力设计为100t/h,分离选粉能力设计为150t/h。 相似文献
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<正>我厂2500t/d生产线采用MLS3626型立磨,2009年1月投产运行,该立磨系统运行几年来故障率较高,台时产量较低,直至2012年才平稳运行,但生料工序电耗较高。随着GB16780—2012《水泥单位产品能源消耗限额》标准在行业内强制执行,如何提高产量降低能耗成为攻关的重要课题,我厂8号生料磨工序电耗2012年平均为27.3kWh/t,与国内平均水平23kWh/t相比差距较大。通过一年的努力,2013年达 相似文献
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通过对HRM3400E型生料立磨选粉系统改造,选用在结构设计上更为合理的SLK7000型立磨选粉机,升级改造后改善了物料分散效果,缩短了物料分离时间,减少了粗细粉返混概率,提高了选粉效率,减少了物料在立磨内的循环,单位能耗降低,提高了粉磨效率,台时产量提升。 相似文献
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国投海南水泥有限公司2 000 t/d熟料生产线生料制备采用集粉磨、烘干、选粉、输送功能功于一体的ATOX立磨系统(设计能力160 t/h)。经多年的生产运行,该公司对这一系统的操作要点和相关工艺参数进行了不断的探索,使其生产逐步正常稳定,实际生产能力达170 t/h,系统运转率>85%;系统电耗<14 kWh/t。另外,文章还对该系统在生产调试过程中出现的问题及其处理作了详细介绍。 相似文献
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<正>1存在的问题我公司2500t/d水泥生产线使用的HRM3400生料磨及HRM1700煤磨。HRM立磨工作原理为主电机通过主减速机带动磨盘转动,同时风从进风口进入磨机,物料从下料口落在磨盘中央,在离心力的作用下物料向磨盘边缘移动,在碾磨区受到磨辊碾压而粉碎,继续向磨盘边缘移动至风环处,较细的物料被气流带走,较大的物料及铁块则由风环处落入磨 相似文献
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HRM3400立磨设计及在2500t/d生产线上的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
目前在国内2000t/d以上的水泥熟料生产线中配套使用的原料立磨装备绝大部分为进口产品,少部分为引进技术制造。合肥水泥研究设计院研制、拥有自主知识产权的:HRM3400原料立磨在浙江虎山集团(原浙江江山水泥厂)2500t/d水泥熟生产线上的成功应用,打破了该规模以上水泥熟料生产线原料立磨长期依赖进口的局面,为用户提供了更多的选择余地,同时也将进一步降低投资费用。 相似文献
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<正>我公司于2010年4月进行年度大修,POLYSIUS RMR57/28-555立式生料磨检修后产量明显低于检修前,经过分析查找原因,采取相应措施后,产量 相似文献
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<正>我公司一条5 000t/d生产线配ATOX50生料立磨,在使用过程中出现了刮板仓密封板频繁损坏的现象,而且刮板下部圆弧部分也经常严重变形,有时还出现刮板突然掉落的问题。我们对此进行了改进。1问题分析立磨刮板仓内的刮板结构和密封见图1。 相似文献
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我公司生料立磨循环风机型号:SL6-2×39№30.5F;配套主电动机型号:YRKK900-6;风机正常操作运行转速在900r/min左右,转频15Hz;风机轴承型号:SKF 22244CC/W33/C3。公司于2010年4月开始对风机实施设备离线振动状态监测。监测仪器选用上海华阳检测仪器有限公司生产的HY-106C工作测振仪。本文以地脚螺栓松动的诊断为例作一总结。 相似文献