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相似文献
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1.
我院研制的第一台HRM4800立磨于2008年10月用于南方水泥虎山集团有限公司,在原料易磨性较差(Bond功指数为15.3kWh/t)的情况下,立磨台时产量460t/h,主机单位产品电耗为7.5kWh/t,生料粉磨系统单位产品电耗为13.5kWh/t,生产指标达到了国际同类先进产品水平。之后有近二十台同规格立磨在国内应用。在生产中,合理的维护也是立磨正常运转的保证。由于磨机的大型化给检修带来了很多问题和困难,因此立磨重要部件的合理检修及维护技巧非常重要。  相似文献   

2.
陈梁 《水泥工程》2017,30(6):55-55
<正>1存在的问题我公司2500t/d水泥生产线使用的HRM3400生料磨及HRM1700煤磨。HRM立磨工作原理为主电机通过主减速机带动磨盘转动,同时风从进风口进入磨机,物料从下料口落在磨盘中央,在离心力的作用下物料向磨盘边缘移动,在碾磨区受到磨辊碾压而粉碎,继续向磨盘边缘移动至风环处,较细的物料被气流带走,较大的物料及铁块则由风环处落入磨  相似文献   

3.
某大型水泥工厂有两台新型干法熟料生产线,其煤磨系统采用4台MPF2116煤立磨,每台立磨设计粉磨能力40 t/h。 受工艺流程、设备配置等因素限制,煤粉细度偏粗(80μm筛余为11.3%),造成回转窑工况波动较大。经研究,决定对煤磨系统进行技改,将其中一台煤立磨技改为球磨机,降低煤粉细度,以提高烧成系统的运行指标。  相似文献   

4.
<正>1工艺流程及主要参数涞水冀东水泥有限公司3个水泥粉磨系统均采用JLMS-24.3立磨与Φ4.8m×9.5m球磨机组成联合粉磨系统。JLMS-24.3立磨装机功率2 240k W,磨盘中径2 400mm,3个磨辊,磨盘转速33.58r/min,产量210t/h,入料粒度≤30mm;配套选粉机JXF4100GY,成品量180~220t/h,比表面积≥200m2/kg,最大喂料量  相似文献   

5.
<正>1HRM立磨的特点HRM立磨除具有粉磨效率高、电耗低、工艺流程简单、耐磨材料消耗少等优点之外,还具有以下独特的性能:一是磨辊可用液压装置翻出机外,更换辊套、衬板及磨机检修空间大,检修作业十分方便;二  相似文献   

6.
我公司5 000t/d生产线配备了一台HRM4800A生料立磨,于2012年3月投入生产,设计产能410~450t/h,功率3 800kW,循环风机功率4 000kW,处理风量950 000m3/h,尾排风机功率1 800kW,处理风量     1 000 000m3/h,采用4组分配料:石灰石、粉煤灰、粉状砂岩和粉状铁尾矿。通过近一年的摸索与实践,台时产量有了较大的提高,目前各项指标运行良好。  相似文献   

7.
粒化高炉矿渣微粉在水泥和混凝土中的应用日益广泛。我国矿渣粉的生产和应用起始于1996年,矿渣粉生产工艺从最初的振动超细磨系统、改造原有的球磨机系统到现在的立磨系统,目前国内已建成多条  相似文献   

8.
刘生 《水泥》2013,(5):34
我公司利用电石渣2 500t/d生产线配套的HRM28/34生料立磨是合肥中亚建材装备有限责任公司以HRM2800立磨为基础,配套HRM3400立磨分离器选粉系统,专用于粉磨添加电石渣的生料立磨,磨盘Φ2 800mm,磨辊Φ1 700mm,磨盘转速32 r/min,磨辊3个,主电动机YRKK6304-6 IP54,10kV,1 250kW,主减速机MLX110,速比31,分离器转速30~80r/min(实际使用~60r/min)。设备性能参数见表1。  相似文献   

9.
《中国水泥》2007,(10):34-34
由合肥水泥研究设计院旗下的合肥中亚建材装备有限责任公司研究、开发、设计、制造的HRM2800S矿渣立式磨自2006年在上海檀溪实业有限公司投入试生产以来。运行情况良好。  相似文献   

10.
<正>HRM2200/2800立磨与MLS3424立磨均系国产立磨,笔者有幸对两台立磨进行过工艺技术管理和操作。MLS3424立磨配套使用于HW公司1500t/d熟料窑外分解窑生产线,HRM2200/2800立磨则配套使用于  相似文献   

11.
HRM3400立磨设计及在2500t/d生产线上的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
目前在国内2000t/d以上的水泥熟料生产线中配套使用的原料立磨装备绝大部分为进口产品,少部分为引进技术制造。合肥水泥研究设计院研制、拥有自主知识产权的:HRM3400原料立磨在浙江虎山集团(原浙江江山水泥厂)2500t/d水泥熟生产线上的成功应用,打破了该规模以上水泥熟料生产线原料立磨长期依赖进口的局面,为用户提供了更多的选择余地,同时也将进一步降低投资费用。  相似文献   

12.
HRM矿渣立磨的调试及操作要点   总被引:1,自引:1,他引:0  
我公司年产36万t矿渣粉磨生产线(选用HRM2800S矿渣立磨)控制系统系统采用S7—300,上位机监控软件是WINCC V6.0,现场控制站组态软件是STEP7 V5.4。2008年7月8日正式投产,3个月来,经厂家及调试人员多方努力,通过对机械、电气部分整改和整体立磨参数优化控制,已实现达标和月达产,系统设备运行正常,工艺状况良好。本文就调试生产经验进行总结。  相似文献   

13.
俞伟 《中国水泥》2022,(12):93-96
分析HRM型立磨壳体法兰在下料、组对、焊接过程中产生变形的原因,包括:原料变形、坡口设置不合理、焊接顺序不正确、没有采取合适的防变形措施等,同时对各种原因采取相应防治措施,下料过程控制、重新进行坡口设置、改变焊接接头及焊接顺序、采用针对性的防变形措施等方法。  相似文献   

14.
HRM钢渣立磨的粉磨实践及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
HRM钢渣立磨优化研磨件组合和设置磨内除铁装置,通过粉磨两种钢渣的运行实践表明:HRM钢渣立磨完全可以稳定处理钢渣,处理钢渣其电耗高于矿渣10%~30%,但是即使粉磨难磨的未经热焖处理的钢渣,其电耗仍远低于球磨。为提高粉磨系统产量降低电耗,应推广出炉钢渣的热焖处理,改善钢渣的易磨性,并且注重磨内除铁和粉磨后排渣的多次除铁。  相似文献   

15.
1故障情况及分析我公司有2台HRM3400立磨,配置MLX200-12-0立式减速器,该减速器速比34.83,输入转速994r/min,2007年12月投入生产。在2008年6月9日夜班时,1号磨的减速器有10个高压油表出现压力异常,  相似文献   

16.
浙江衢州巨泰建材有限公司原有1条新型干法水泥熟料生产线,是由合肥水泥研究设计院设计的整条生产线,于2009年投料生产.现因原立磨规格产能较小委托我院总承包此次改造项目. 1原生料磨系统概括1.1改造前期方案确定该线原生料原料中参杂了约30%~50%电石渣代替石灰石,电石渣的特点是水分较大但易磨性很好,因此基本不需过多粉磨,通入热风烘干粉磨即可。原生料磨选用了合肥中亚建材装备的HRM22/28立磨,此立磨粉磨能力设计为100t/h,分离选粉能力设计为150t/h。  相似文献   

17.
唐军 《水泥》1999,(11):48-48
我厂两台生料立磨 ,1998年底磨辊滑动轴承座螺栓经常断裂 ,严重影响生产 ,为此 ,我们改进了轴承座底座结构以及螺栓联接方式 ,解决了这个问题。底座原结构如图1所示 ,采用b×a钢板2块 ,×h钢板4块 ,b×h钢板1块 ,钢板厚度都是20mm ,全部采用焊接。由于磨辊压力和振动都很大 ,使轴承座和底座承受的负荷也大 ,上面一块b×a钢板经常与磨体脱焊 ,振动加剧 ,导致轴承座上M24mm×200mm螺栓经常断裂。图1原轴承底座结构将底座结构改为图2形式 ,×h钢板采用6块 ,从结构上考虑,新增的两块×h钢板焊接在边缘。上面…  相似文献   

18.
近几年来,我公司陆续接到多家水泥生产企业的请求,就其现有的球磨机生料粉磨系统中存在的不足之处,希望能提出一个技改方案,经过多次交流论证,最终多数企业接受了我公司提出的以立磨替换球磨机的实施方案,目前已完成技改的企业全部达到或超过了预期指标,为企业带来了丰厚的经济效益和社会效益。  相似文献   

19.
刘福永 《水泥》2020,(3):23
HRM系列外循环立磨,作为水泥粉磨核心装备可与不同规格球磨机组成水泥联合半终粉磨工艺系统,同时也可 作为生料终粉磨。和传统风扫立磨相比,其物料全部经过机械提升,因此系统风机功耗大大降低。而且没有磨内通风, 避免了高速含尘气流对磨辊、壳体内壁等部件的磨损。有利于提高粉磨效率,降低粉磨电耗,实现国产水泥技术装备 达到国际先进水平。本文通过多个水泥企业水泥粉磨系统和生料粉磨系统的应用实例,充分说明采用外循环立磨可 实现提产降耗的目的。  相似文献   

20.
张惠勤 《水泥》2012,(3):23-24
HRM系列外循环立磨,作为水泥粉磨核心装备可与不同规格球磨机组成水泥联合半终粉磨工艺系统,同时也可 作为生料终粉磨。和传统风扫立磨相比,其物料全部经过机械提升,因此系统风机功耗大大降低。而且没有磨内通风, 避免了高速含尘气流对磨辊、壳体内壁等部件的磨损。有利于提高粉磨效率,降低粉磨电耗,实现国产水泥技术装备 达到国际先进水平。本文通过多个水泥企业水泥粉磨系统和生料粉磨系统的应用实例,充分说明采用外循环立磨可 实现提产降耗的目的。  相似文献   

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